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2018款荣威eRX5混合动力车行驶过程中突然高压下电

2019-02-27中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司田芳芳苏文绪

汽车维护与修理 2019年15期
关键词:针脚电芯温度传感器

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 田芳芳,苏文绪

故障现象一辆2018款荣威eRX5混合动力车,搭载1.5T发动机和驱动电机型号为TZ290XSUAES的智能电驱动变速器,累计行驶里程约为2.3万km。车主反映,车辆行驶过程中突然高压下电,于是立即将车辆滑行至路边,此时,中央显示屏提示动力蓄电池故障和混动系统故障(图1)。踩下制动踏板,多次按压起动按钮,组合仪表上的READY灯不能点亮,同时提示动力蓄电池故障。等待约10 min,再次按下起动按钮,组合仪表上的READY灯点亮,于是立即将车辆开至我厂进行检修。

图1 中央显示屏的故障提示

故障诊断接车后,经询问车主得知,该车1个多月前因事故托底造成高压电池包的底板变形,在修理厂更换了高压电池包的底板,1个多月后便出现了上述故障。连接故障检测仪(道通908)读取故障代码,在电池管理模块(BMS)内读取到的故障代码为“P1E0F 电芯温差过大”“P1E77电池单体温度过低”“P1E7E 电芯监控单元(CMU)06温度检测故障”(图2)。查看故障代码P1E7E的冻结帧数据(图3),发现在故障出现时高压电池包电池单体最低温度为-37.00 ℃,不正常。

记录并尝试清除故障代码,故障代码可以清除。后进行试车,上述故障现象始终没有出现,怀疑是偶发性故障。为了保险起见,在征得车主同意后,分解高压电池包,检查电池包内的温度传感器、电池管理模块及其连接线束,发现06组电池的分布式信息采集模块出现腐蚀(图4),且腐蚀处的针脚正好是温度传感器的针脚;继续对温度传感器进行加热测试,温度传感器的电阻变化正常,于是判断该车的故障是由该处针脚腐蚀引起的。对针脚腐蚀的原因进行分析,认为在之前维修过程中维修人员操作不当或存放不当所致。鉴于故障是偶发的,于是将模块上的腐蚀点作了清理并镀锡。重新装复后试车,试车约150 km,用故障检测仪读取各电池组的温度,各电池组的温度之差不超过2 ℃,正常,认为故障已经排除,于是将车辆交还给了车主。

图2 读得的故障代码(截屏)

图3 故障代码P1E7E的冻结帧数据(截屏)

图4 06组电池的分布式信息采集模块出现腐蚀

1个月后,车主打来电话反映车辆再次无法上高压电,并要求将车辆拖回厂内进行检修。车辆进厂后,用故障检测仪进行检测,在BMS内再次存储故障代码“P1E7E 电芯监控单元(CMU)06温度检测故障”,且为当前故障代码。尝试清除故障代码,故障代码无法清除;读取电芯监控单元的数据流(图5),发现温度传感器1的值在-37 ℃~85 ℃波动,不正常。进一步拆检高压电池包(图6),发现电池包内积水严重,且06组电池的分布式信息采集模块再次腐蚀。考虑电池组内部用冷却液进行冷却,冷却液的颜色为红色,而电池包内的液体是透明的,排除电池包内部漏冷却液的可能。鉴于该车的电池防护等级为IP67,同时车主反映车辆最近并未涉水,于是决定对电池包进行密封测试。清除电池包内积水,重新装配电池包后进行加压测试,发现电池包的手动维修开关处漏气。拆解电池包,发现手动维修开关表面有明显的泥渍(图7)。分析认为,电池包的塑料上盖具有一定的塑性,而之前维修过程中维修人员漏装了压紧装置,只是用6颗螺栓进行了一般固定,由于上盖变形产生缝隙,行驶过程中溅起的水雾会从这里渗漏到电池包内,且该处的下方正好是06组电池,进而导致上述故障的出现。

图5 读取的电芯监控单元的数据流(截屏)

图6 拆检高压电池包

故障排除更换06组电池信息采集模块,并对电池包上手动维修开关的安装孔表面做了压紧处理(图8),后进行压力测试,电池包内保压正常,于是装车后将车辆交还给车主。1个月后电话回访,车主反映车辆一切正常,至此,故障彻底排除。

图7 手动维修开关表面有泥渍

图8 手动维修开关安装孔表面加装压紧装置

故障总结未安装压紧装置是造成该故障的根本原因,起先维修人员只找到了故障点,对于造成故障的根本原因并没有分析透彻,且维修后也没有执行必要的密封测试,进而造成故障的再次出现。需要提醒维修人员注意的是,针对混合动力车上的一些高压部件,拆检维修后必须对其冷却系统和总成进行密封测试,以避免类似故障的出现。

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