管式加热炉热效率下降的原因分析及解决措施
2019-02-22王超
王超
(大庆油田化工有限公司东昊分公司油气处理厂,黑庆江 大庆 163000)
管式加热炉广泛应用于石油化工、天然气化工和有机化学工业,是一种有燃烧的连续运转加热设备。其主要特点是长周期操作、加热温度高、传热能力大。
1 油气厂加热炉热效率下降的原因分析
1.1 加热炉的现状
油气厂加热炉为立式圆筒管式加热炉,目前加热炉空气预热器排烟温度的平均值为210℃,比设计值160℃高出50℃,同时炉体表面温度较高,说明加热炉热损较大,工作效率有所下降。
1.2 加热炉热效率下降的原因分析
1.2.1 空气预热器换热差,排烟温度高
2012年1~12月加热炉空气预热器排烟温度的平均值为210℃,比设计值高出50℃。在2013年8月份检修期间,抽出空气预热器换热管检查,发现烟气侧翅片大面积积垢,导致热阻增加,换热效率降低。同时,少数预热器换热管已严重损坏,失去换热作用。
1.2.2 对流段炉管积灰,换热效率低
检查对流段炉管,发现对流段底部炉管表面有积灰,但无法确定积灰量。在8月份检修期间打开加热炉后,进入对流室检查发现炉管表面积灰情况较严重,造成介质传热阻力增大,传热效率下降。炉管积灰每增厚1mm,炉膛温度就要上升60~70℃,排烟温度上升20℃,热效率下降1%。
1.2.3 炉体保温有破损,散热损失大
对相关参数进行测量后,计算了加热炉的散热损失量。加热炉全年运行时间为330天,总供热量约为19972.7×1010J/年,平均散热强度以 658.8W/m2计算,可以得出散热损失占其总供热量的2.95%。同时对加热炉炉体保温进行检查,发现保温层表面出现少量裂纹,顶部表面出现少量粉化脱落情况。
1.2.4 炉火燃烧效果差,不完全燃烧损失大
烟气含氧量和炉膛压力是影响加热炉燃烧效果的主要参数。目前工艺卡上对上述两参数的控制范围较大,容易造成燃料气燃烧不充分,增加不完全燃烧损失,加热炉热效率下降。
2 解决加热炉热效率下降的措施
2.1 更新空气预热器换热管
空气预热器是回收加热炉排烟余热的重要设备,空气预热器换热管换热效率的高低影响加热炉热效率。由于长期的运转导致加热炉空气预热器换热管积硫结垢严重,并有少量换热管已损坏。因此,对加热炉空气预热器的326根换热管进行更新,降低排烟温度。改造结束后,加热炉排烟温度为150~160℃,达到设计值。同时每年定期对空气预热器换热管进行除硫除垢处理,确保加热炉排烟温度在较低范围。
2.2 清除对流段炉管积灰
对流传热是加热炉能量交换的重要组成部分,传热阻力能够影响对流换热效率,进而影响加热炉热效率。利用高压空气对对流室炉管进行吹灰,清除了炉管表面积灰,达到降低传热阻力,增强传热效果,提高加热炉热效率的目的。
2.3 修复炉体保温层
管式加热炉外壁主要以辐射和对流方式向大气散热,炉壁散热损失越大,热效率越低。
为此,在保温层破损处采用高铝纤维模块保温耐火材料修复保温层,该材料具有重量轻、导热性能低、易安装、纤维模块弹性好不易裂缝等特点。修复后,加强炉体保温效果,减小炉壁面的散热损失。
2.4 正交试验确定加热炉运行参数最佳值
影响加热炉热效率的因素很多,如原油处理量、空气预热温度、燃料气品质、炉出口温度、烟气含氧量、炉膛压力等等。为优化加热炉燃烧效果,减少不完全燃烧损失,经过全面考虑后,最后确定炉出口温度、烟气含氧量、炉膛压力为本试验的试验因素,分别记作A、B、C,进行三因素四水平正交试验,因素水平表见表1所示。
表1 加热炉热效率正交试验设计表
试验号并非试验顺序,为了排除误差干扰,试验中可随机进行;安排试验方案时,部分因素的水平是采用随机安排的方式进行的。
由上表可知,三个因素的优水平组合为A3B2C3,即影响加热炉热效率各因素的最优控制条件为炉出口温度为216℃,烟气含氧量为4%,炉膛压力为-31Pa。
观察表中数据,比较各因素的极差R值的大小,可见RA>RB>RC,所以因素对试验指标影响的主、次顺序是ABC。即炉出口温度的影响最大,其次是烟气含氧量、炉膛压力。通过试验找到了加热炉主要运行参数的最佳控制值,为燃料气完全燃烧提供依据,同时减少不完全燃烧损失,确保加热炉高效运行。
3 经济效益和社会效益
3.1 经济效益
所有措施耗费共计40万元,若以2013年1~6月原稳装置加热炉天然气消耗量209×104m3为参照,当加热炉热效率由83.30%提高至89.42%,根据天然气消耗量与加热炉热效率的关系,推算出全年可节约天然气28.61×104m3,按照天然气市场价格1.90元/m3计算,可创造经济效益54.36万元。由此可计算出投资回收期为0.74年。
3.2 社会效益
节约天然气28.61×104m3,可使温室气体减排约657.72t。本次活动节约能源消耗,减轻环境污染,同时为企业打造绿色化工企业做出了贡献。
4 结语
针对原稳装置加热炉热效率下降的问题,通过采用正交试验的方法,改善加热炉燃烧效果;通过更新空气预热器换热管、对炉管吹灰、修复保温层的措施解决了加热炉排烟温度高、热效率低的问题。措施实施后,原稳装置加热炉热效率提高了6.12个百分点,可节约天然气28.61×104m3,为企业创造经济效益31.47万元/年,投资回收期为1.27年;同时减少温室气体排放657.72吨,实现节能减排。管式加热炉还有很多可以改造的空间,今后我们争取在以下几个方面取得进展。
(1)增加在线超声波防垢设备对炉管进行除垢处理,超声波防垢技术利用声能量的作用,使灰垢脱落,被烟气流带走,从而清除炉管外部的积灰。
(2)烟气余热回收。采用新技术改良现有空气预热器,尽量减少结垢或容易除垢,降低维护成本。
(3)采用新型加热炉全密封技术。高铝纤维模块虽然在材料性能方面表现优异,但在炉体拐角、开孔等处易产生分层、破损及脱落,可考虑在这些地方采用新的全密封技术,进一步控制加热炉的泄漏和散热。