某地铁运营矿山隧道拱顶喷水原因分析及治理措施
2019-02-15夏胜全王普林
夏胜全 王普林
(南京地铁运营有限责任公司,江苏南京 210000)
隧道渗漏水是地铁运营维护中比较常见的问题,而矿山隧道拱顶喷水却不常见,属于疑难病害。由于拱顶喷水严重影响接触网安全,威胁地铁运营。因此分析隧道拱顶喷水产生的原因,根据喷水产生的原因采取相应的治理措施显得十分重要。
本文通过分析矿山隧道拱顶喷水的原因,根据二衬脱空的情况,采用注浆填充的方式,实现了对隧道结构的加固和堵漏,解除了安全隐患,以期为其他地铁运营维护时进行二衬脱空漏水治理提供借鉴。
1 工程概况
该区间位于市政道路下方,区间设计为左右线分离的单洞单线隧道,隧道采用矿山法施工,拱顶覆土厚约18 m,区间标准断面图如图1所示。
图1 隧道标准断面图
区间所属地貌单元以长江阶地为主,地形稍有起伏。区间穿越地层主要为K2p-1层强风化岩、K2p-2层中风化岩,详如表1所示。
表1 地层性质
2 隧道拱顶喷水过程及原因分析
2.1 隧道拱顶喷水过程
地铁工务人员巡检发现隧道拱顶渗漏,渗漏点位于接触网上方,影响接触网使用,随后组织人员进行维修。维修拟采用聚氨酯进行高压注浆,当打设注浆孔,钻至约8 cm深度时,突发大水,呈喷射状。于是立即采取应急措施,为了不影响第二天地铁运营,用木塞进行了强行封堵临时处理。
2.2 隧道拱顶喷水原因分析
隧道二衬设计厚度350 mm,钻孔至80 mm深时出现喷水,说明二衬脱空,且脱空量较大。二衬脱空形成空腔,防水板渗漏导致地下水汇集于此形成水囊,当二衬被打穿时产生了喷水的现象。分析二衬脱空的原因,大概有以下几个方面:
1)初支表面不平整,防水板与初支不密贴;2)浇筑拱顶混凝土时,由于泵送压力或浇筑方式等问题,导致拱顶没有充填到位,留下空洞;3)端头模板拼接不严实,造成接缝处漏浆、跑浆,在拱顶形成空洞;4)拆管过早,或者泵送口封堵不当,拆除输送管后,混凝土流失,形成漏斗状空洞,造成拱顶衬砌脱空;5)台车底部支撑不牢,在混凝土强度达到设计强度之前,发生下沉、变形,导致二衬背后出现脱空。
3 隧道拱顶喷水治理措施
隧道二衬脱空造成拱顶渗漏、喷水,首先要对二衬背后脱空进行注浆充填,然后要进行堵漏。
3.1 材料比选
根据加固和堵漏的需要,初步拟定三种方案,三种方案的比选如表2所示。
表2 聚氨酯、环氧、水泥浆对比
根据三种材料的优缺点,最终选择先采用水泥浆进行填充加固,然后采用环氧进行补强、堵漏。如果水量较大,无法控制,则立即采用聚氨酯注浆堵漏。水泥浆和环氧参数见表3,表4。
表3 水泥浆的物理力学性能
表4 环氧的力学性能 MPa
3.2 实施方案
1)在隧道拱顶脱空的两侧拱脚位置,各打设2个32的泄水孔,并将水引至道床排水沟。
2)沿喷水孔四周60 cm与30 cm布孔,孔径为32mm,共8个,如图2所示。孔深约350mm,至二衬与防水板之间,不打穿防水板。
图2 注浆布孔示意图
3)先采用水泥浆注浆填充,然后采用环氧注浆进行加固补强,当压力持续升高时停止注浆。如果出水量过大或者无减弱趋势时,立即用聚氨酯注浆,然后采用环氧注浆,见图3。
图3 拱顶注浆施工
4)待注浆结束,浆液凝固后,取出原封堵木塞,采用水泥和环氧对该孔进行封堵。
5)拆除注浆球阀和注浆管,对表面进行清理。
6)施工过程中,应准备直径32 mm、长45 cm的木塞若干,以备突发紧急情况时封堵注浆孔。
3.3 治理效果
1)在拱顶脱空治理的过程中,加强了对隧道病害的巡查。注浆期间隧道表观状态良好,表明注浆未对结构造成损伤;
2)解决了隧道拱顶渗漏的问题;
3)注浆结束后,采用地质雷达进行检测,检测结果表明加固治理效果良好,二衬背后脱空已经充填密实。
4 结语
拱顶二衬脱空是目前矿山隧道施工普遍存在的质量问题。二衬脱空,一方面改变了隧道的受力,直接影响隧道的安全性能;另一方面可能导致拱顶渗漏、喷水或者其他结构病害,对地铁安全运营构成严重威胁。治理原则,一是要对二衬脱空进行填充,二是要对渗漏水进行封堵。
1)对于二衬脱空以及脱空造成的渗漏、喷水,可以采用本文所述的治理方案,进行注浆加固。注浆之前,应在拱脚打设泄水孔,防止注浆时压力过大造成结构损伤和人员伤害,同时有利于二衬背后排水。2)拱顶脱空治理,宜先采用水泥浆进行填充,然后采用环氧进行加固,既能起到填充二衬脱空的作用,也能起到加固、堵漏的作用。注浆只是一种补救措施。如何防治二衬脱空的关键是,在施工过程中要严格把好质量关,施工结束后宜进行无损检测,及时发现问题、解决问题。