官地水电站尾水调压室混凝土施工方案调整分析
2019-02-14
(中国水利水电第四工程局有限公司新疆公司,乌鲁木齐,830000)
1 工程概况
官地水电站位于雅砻江干流下游、四川省凉山彝族自治州西昌市和盐源县交界的打罗村境内,上游与锦屏二级电站尾水衔接,下游接二滩水电站。引水发电系统采用单机单管供水,共装4台单机容量600MW的水轮发电机组,总装机容量2400MW。
尾水调压室位于右岸山体内,调压室最大尺寸为205m×21.2m×76.5m(含尾调室安装间)。中间设岩柱隔墙将其分为①、②两个单室,隔墙顶高程1229.50m,此高程以上两室连通。尾调室底板衬砌厚度为1.5m,阻抗板厚度为2.0m,边墙厚为1.0m。尾水调压室结构混凝土包括:底板混凝土、边墙混凝土、闸墩混凝土、桥墩混凝土、检修平台牛腿、T形梁混凝土、隔墙顶面混凝土、排架混凝土、门槽二期混凝土等结构混凝土,各结构混凝土根据自身结构特点及功能分别具有抗冻、抗渗、防渗、结构性等要求,分布于尾水调压室1193m~1241.5m高程之间。
2 原混凝土施工方案
2.1 主要施工设备配置
尾调室开挖施工时,为满足施工需要,在尾水调压室顶拱处设天锚,沿调压室顶拱(轴线方向)铺设工字钢轨道,轨道上设25t电动葫芦。调压室混凝土施工时,利用开挖时布置的电动葫芦吊罐入仓。
2.2 施工道路布置
进厂交通洞→尾调室下支洞→2#尾调室底板→岩柱隔墙下支洞→1#尾调室底板。进厂交通洞→尾闸交通洞→尾调室交通洞→尾调室安装间。进厂交通洞→2#尾调室中支洞。
2.3 混凝土施工形式
底板采用组合钢模板和定型钢模板,边墙采用爬升模板,按3m左右进行分层。其浇筑顺序为底板混凝土→边墙混凝土。尾水调压室闸墩采用滑模连续浇筑,牛腿部位采用定型钢模板,上部排架采用标准钢模板,按3m左右进行分层。钢筋在钢筋加工场加工完后运至施工现场,人工绑扎。
2.4 混凝土运输
尾水调压室混凝土采用6.0m3混凝土搅拌运输车运至施工现场,采用HB60型混凝土泵泵送入仓。上部电动葫芦吊罐进行辅助,混凝土采用20t自卸汽车背罐经尾调交通洞运至施工现场,电动葫芦吊罐,溜槽辅助入仓。
2.5 混凝土浇筑
尾调室底板衬砌厚度为1.5m,边墙厚为1.0m。尾水调压室底板采用组合钢模板,面板采用混凝土整平振实机,局部人工抹面;边墙采用爬升模板,其浇筑顺序为底板混凝土→边墙混凝土,其中底板及边墙混凝土按设计结构缝进行分块浇筑。底板混凝土采用HB60型混凝土泵泵送入仓,上部电动葫芦吊罐、溜槽辅助入仓。其中闸墩采用滑模进行连续浇筑,滑模利用顶拱电动葫芦进行安装与拆除。牛腿混凝土采用定型钢模板进行施工,排架混凝土采用标准钢模板进行施工。混凝土均采用平铺法铺料,人工平仓,软轴插入式振捣器或平板式振捣器进行振捣。
2.6 尾水调压室施工计划工期
1#、2#尾调室混凝土浇筑(含埋件及二期混凝土)计划工期426d。
3 施工方案的调整
尾水调压室从北端墙向南端墙顶拱、拱肩及边墙出露两条缓倾角的错动带(fxt01、fxt05),同时与其它节理裂隙组合,尾水调压室顶拱地质条件较差。在第二层开挖过程中,第一层顶拱出现了裂缝,施工过程中曾多次出现掉块,地质条件发生变化,根据设计要求:增加大量支护工程,同时,为减小隔墙施工支洞开挖对尾调室中隔墙的削弱,保证尾调室的整体稳定性,取消中隔墙施工中支洞向下扩挖至1193m底板高程施工方案,致使1#、2#尾调室之间的施工道路制约。
由于以上原因,原混凝土施工方案无法实施,故对原施工方案进行调整。
3.1 方案调整后施工设备布置
由于1#尾水调压室处于一个相对封闭的地下洞室内,可有效利用的施工道路仅为尾调交通洞,施工期间混凝土运输最大高差为47.5m,在尾调室底板水平运输距离为88m。根据现场实际情况,在混凝土输送过程中为了满足混凝土泵车的性能要求,在1#尾水调压室底板布置两块混凝土泵场地,即靠北端墙侧、1#下部流道与2#下部流道闸墩之间。布置在1#下部流道与2#下部流道闸墩之间的混凝土泵负责输送2#下部流道对应上方边墙的混凝土及岩柱隔墙的混凝土,混凝土的输送利用泵接力的形式实现,即布置在流道底部的混凝土泵将混凝土运送到布置在1194m高程平台的混凝土泵,再输送到工作面。后期,在尾水调压室安装场布置一台混凝土泵,负责1#尾水调压室排架启闭机轨道梁的混凝土施工。
1#调压室北端墙靠尾调安装场用φ200的钢管、溜槽、漏斗及my-box管组合的方式进行混凝土的垂直运输,以保证混凝土到达布置在尾调室底板的泵车时不发生骨料分离现象,达到混凝土施工的要求。同时在尾水调压室安装场布置一台50t吊车,进行1#调压室材料的吊运。待1194m高程底板形成后,布设一台移动式短臂塔机进行材料吊运。由于尾水调压室内空间尺寸限制及起吊的钢筋、模板、结构架钢管等材料的要求,塔机采用移动式短臂塔机,塔机行走距离为80m,行走轨矩为6.0m。
2#调压室在1193m底板平台与尾调中支洞内各设置一台混凝土泵,1193m~1216m高程闸墩、边墙及隔墙混凝土采用1193m底板设置的混凝土泵进行施工,1216m高程以上闸墩、边墙及隔墙混凝土采用1193m底板平台与尾调中支洞内设置的一台混凝土泵同时施工,加快了施工进度。
2#调压室底板布置一台25t(后期用80t)吊车将材料吊运至各仓号内,上部排架最后一层启闭机轨道梁混凝土施工,利用尾水调压室安装场布置的混凝土泵进行施工。
3.2施工道路布置
(1)1#尾调室:进厂交通洞→尾闸交通洞→尾调室交通洞→尾调室安装间。北端墙下游侧增加旋转钢梯作为安装间至1#调压室底板施工人员通道。
(2)2#尾调室:①进厂交通洞→尾调室下支洞→2#尾调室底板;②进厂交通洞→尾调室中支洞。
3.3 混凝土施工形式
尾水调压室边墙及闸墩采用标准钢模板(P6015、P3015、P1015模板),φ48钢管作围檩,周边搭设脚手架进行模板安装。钢筋安装采用现场绑扎、焊接、机械连接三种方式,加快了施工进度。
混凝土施工顺序为底板混凝土→边墙及闸墩混凝土→排架柱混凝土,牛腿部位采用定型钢模板,工作桥、上部排架、启闭机轨道梁采用胶木板立模,按3m左右进行分层。
尾水调压室南北端墙衬砌混凝土与岩柱隔墙衬砌混凝土分层高度为1.5m~6.0m,混凝土衬砌从1194.0m至1229.5m共35.5m,分为9层,共36仓。
尾水调压室边墙衬砌混凝土分块长度与底板分块相一致,分块长度为12m左右。1#调压室上游边墙与闸墩共分为7块,下游边墙分为7块。2#调压室上游边墙与闸墩分为8块,下游边墙分为8块。尾水调压室边墙衬砌与闸墩、桥墩混凝土分层高度保持一致,均为1.0m~6.0m。由于受尾水调压室通道条件限制,闸墩上的T形梁(工作桥)只能采用现浇的方法施工,T形梁单独一层进行浇筑。边墙衬砌从1194.0m至1229.5m共35.5m,分为9层;1229.5m至1238.96m共9.46m,分为2层。1#调压室边墙衬砌共144仓,2#调压室边墙衬砌共162仓。
尾水调压室启闭机排架高23m,分层高度为3m~4m,共分为6层。排架柱1#、2#调压室各为一块。启闭机平台板梁顺厂横方向为一块。
尾水调压室门槽二期混凝土按照4.0m~6.0m的高度从下向上浇筑。
3.4 尾水调压室承重排架支撑
根据尾水调压室结构布置,尾水调压室排架柱支撑采用从高程1194m底板搭设至1241.5m,对于门槽范围及门槽之间在1218.5m高程布置交通桥部位,待其混凝土达到设计强度的70%后继续搭设以上部位排架。
尾水调压室排架柱支撑排架搭设范围为厂横0+126.34~0-39.5(高程1194m~1242.7m),排架搭设最大高度为48.7m,搭设长度为167.08m,支撑排架为满堂红式支撑排架,采用φ48脚手架钢管搭设。满堂红支撑大横杆间距为0.75m,小横杆间距为0.75m,步距为1.0m。排架设置剪刀撑、水平支撑、连墙杆、施工平台、人行通道、人行爬梯,采用安全网、密目网进行防护。
4 调整后尾水调压室施工进度
尾水调压室开挖因地质原因,导致工期滞后,方案调整后,从2010年11月1日开始进行混凝土施工准备,1#尾水调压室11月20日完成旋转钢梯安装,供施工人员下至1#尾水调压室底板进行施工作业。2011年春节,农民工大部分返乡过年,1、2月施工受影响,3月份恢复正常。1#、2#尾水调压室混凝土施工(含埋件及二期混凝土)截止2011年12月19日全部完成,工期414d,相比原方案工期提前12d。
5 结语
目前,官地水电站1#、2#尾水调压室结构混凝土已经完成,在混凝土质量、外观等方面评定为优良,评为官地水电站样板工程。
方案调整后,工期满足官地水电站提前发电总体目标。实践证明,通过调整后的方案是可行的,为以后类似高部位混凝土工程施工积累了经验。