鸡笼山黄金矿业公司三期深部工程排水系统优化方案
2019-02-09朱先艳朱震宇
朱先艳,朱震宇
(1.大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿,湖北 黄石 435122;2.湖北神龙工程测试技术有限公司,湖北 武汉 430034)
鸡笼山黄金矿业公司(以下简称公司)矿区位于湖北省阳新县富池镇,地理位置优越,交通方便。公司矿床为一大型金矿和中型铜矿床,是一个具有开采价值较高的多金属矿山。矿山始建于1969年,经过1#露采工程、一期地采工程、二期扩建工程、三期深部工程等四个发展阶段[1],设计采选能力达396 kt/a,现采选生产能力为250kt/a。-40m至-490m中段共计11中段,有集中直接、集中接力排水[2],排水系统较复杂。现介绍三期深部工程排水系统优化方案。
1 坑道水的来源
坑道水的来源有大气降水、含水层的水、接触构造含水带的水、风化裂隙含水带、岩浆岩隔水体、岩溶发育的水、生产产生工业废水。
(1)大气降水是矿区地下水的主要补给来源:地下水与夹溪湖的水无明显水力联系,因矿区内和湖水之间有隔水层花岗闪长斑岩脉穿插,阻隔了湖水的下渗。
(2)含水层的水:①茅口组燧石灰岩含水层(P1m)。分布于山顶,面积很小,标高300m~439.37m。与矿床充水无关。②三迭系下统大冶组上部灰岩、大理岩、白云质灰岩(T1dy4—7)。该层隐伏于鸡笼山岩体四周,标高为12m~288m,水文地质中等类为矿床直接充水围岩,含水层的富水性与岩溶垂直分带一致。③三迭系下统大冶组下部灰岩、大理岩(T1dy1—4)。为中等富水裸露型岩溶裂隙溶洞含水层,分布于矿区外围东南面,标高100m~300m,为矿床充水的间接补给源。
(3)接触构造含水带的水:铜金矿床的主要赋存部位在矿区内岩浆岩与大理岩的接触带上。该带构造裂隙、岩溶裂隙发育、岩石较破碎,是充水带,称为接触构造含水带。
(4)风化裂隙含水带:岩浆岩上部风化较强烈,岩石呈土状及碎块状,含水性、透水性较好,称为风化裂隙含水带。
(5)岩浆岩隔水体:未风化岩浆岩为隔水岩体,但局部构造裂隙密集发育处含构造裂隙水。
(6)岩溶发育的水:①浅部裸露中~强岩溶带。分布于标高+50m以上。②中部隐伏型中等岩溶带。它还细分为3个亚带,分布于+50m~100m标高。③下部弱岩溶带。分布于—100m~300m标高。1.6.4深部非岩溶带。即隔水体,分布于标高—300m以下。
(7)生产产生工业废水:①充填体滤水。②掘进作业产生工业污水。
故三期深部工程坑道水主要以生产产生工业废水、岩溶裂隙含水层充水为主的型。
2 三期深部工程系统简介
-545m盲混合井井底水仓的积水,深井潜水泵排到-490m中段水仓。两台6699×7深井潜水泵。单台水泵的流量为30m3/h~66m3/h,扬程68m~126m,两条φ89mm×4.5mm无缝钢管排水管。在-490m中段主水泵房内有三台200D43×6型离心式水泵。单台水泵的流量为190m3/h~346 m3/h,扬程245m~272m,电动机Y355-43-4型。两条φ273mm×7mm无缝钢道排水管,-490m中段主排水泵房到-290m中段水仓。
3 三期深部工程排水系统优化方案
(1)一、二期排水系统存在问题:①副井管子间不能布置过多排水管,副井断面直径φ4.5m,管子间内布置供风管、供水管、排泥管、排水管共计10多条,没空间维修不方便。需减少管道数量,保证维修空间。②经二个直径φ110mm地质钻孔作为泄水孔分别到-90m中段、-170m中段、-290m中段水仓。采区没设计沉淀池,采场充填时跑漏的尾砂浆和过滤的充填水,在水沟中流速降后产生沉淀并结块,易堵泄水孔、水沟,污染巷道,清理巷道、水沟、水仓淤泥量大,又困难,主要影响有轨运输能力。③水泵工6人,维修工2人,水泵耗电多,维修量大,排水成本过高。④原三期深部工程排水系统运行1年后,-170m中段、-290m中段每天排水时间长,设备经常发生故障。
(2)三期深部工程排水系统优化方案措施:①取消-90m中段排水系统。-90m中段排水管从1986年投产到2010年多次更换,水泵运行时间长,报废。②通过水源分析和原三期深部工程排水系统运行1年实测结果,发现-290m中段坑道涌水量最大,涌水量正常是3850m3/d,最大是8340m3/d。因此-290m中段排水系统是整个排水系统的关键枢纽。它即是-210m~-290m中段汇水处,又是接力-490m中段水仓排水。为了解决阻梗问题,将-290m中段原接力排水改为直接排水到地表。将原来-290m中段水泵房的设备设施逐台更换成新购三台250D-60C-6型离心式水泵。单台水泵的流量为330m3/h~485m3/h,扬程336m~396m,原设备移至-170m中段水泵房,更换原来-170m中段水泵房水泵设备,原有水泵设备报废。③中段间泄水系统。由于泄水孔泄水存在弊端,一、二期泄水孔改为泄水井,三期工程直接设计为泄水井。在-40m~-170m中段在水仓入口处相应位置用天井钻机反掘直径φ1.5m泄水井4条,每中段一条泄水井,同样在-210m~-290m中段、-340m~-490m中段分别掘直径φ1.5m泄水井2条、4条泄水井。④中段内泄水系统。水沟设置3‰~10‰坡度,水下坡流向泄水井;-340m~-490m每个中段采区设置两个5m×10m×4m沉淀池,沉淀池间距5m~8m。铲车清理淤泥。⑤采场内充填体滤水。原采场内滤水靠两条人行井联络道、溜矿筒滤水,中间常有大量积水,人走易滑倒,铲车运行打滑侧翻。现增加一条壁上带孔的钢制泄水井,能加快充填体滤水速度,缩短凝固时间,提高胶结强度。⑥排水泵采取智能控制,排水泵房无人值守。远程、自动、监测、智能控制设备设在生产调度室,值班人员负责监管,记录。现场只需要1人负责排水设备检查和保养,电气设备和线路维护;实现警戒水位自动联机操作,当警戒最高水位时自动接通排水,反之自动断电停排。视频监控水泵房设备设施及水仓水位,发生设备故障和灾情时立即报警。还能自动避峰填谷,预先停排水。
4 结语
公司原三期深部工程排水系统通过优化后,简化了排水系统环节,有效解决了-290m中段排水系统阻梗问题,减少了-170m中段、-290m中段排水设备发生故障及巷道、水沟堵塞清淤量,定期清理采区沉淀池,水仓每年也只清理一次,亦减少了对生产影响。优化方案运行3年后,排水成本(材料+动力+人工费)由原来大约360万元/a降至252万元/a,降低了108万元/a左右,达到了节能降耗,增收节支目的。