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不同碳源对反硝化生物滤池运行效果影响

2019-01-29冯占立李国辉刘忠成杨志超张新宇于丰浩刁振东孙大鹏

鞍钢技术 2019年1期
关键词:滤池乙酸硝化

冯占立 ,李国辉 ,刘忠成 ,杨志超 ,张新宇 ,于丰浩 ,刁振东 ,孙大鹏

(1.鞍钢集团工程技术有限公司,辽宁 鞍山114021;2.鞍山钢铁集团有限公司安全环保部,辽宁 鞍山 114021;3.鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司,辽宁 营口 115007)

随着国家对环境污染治理及节能减排的重视程度的提升,传统的污水处理技术已经很难满足提高后的环保标准,多数污水处理厂出水脱氮效果差,总氮含量高。生物滤池是一种生物膜法污水处理工艺,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体[1],能够将低浓度废水中的污染物质进一步有效脱除。20世纪70年代,我国在城市污水处理系统中引入了生物滤池[2]。在生物滤池运行过程中,随着系统截留固体悬浮物量的增加、生物膜的增长和反硝化过程气泡的积累,滤层阻力逐渐增大,滤池过水能力降低,同时出水SS浓度升高,影响系统正常运行,需要经常进行反冲洗[3-4]。反硝化生物滤池作为总氮脱除工艺的代表,多应用于市政废水处理中,利用反硝化滤池进行工业废水脱总氮的工程案例几乎没有,仅有的研究多数仍局限于试验[5]中。

鞍钢综合废水中包含焦化、炼铁、炼钢、冷轧、生活等排出的各类废水。该废水总氮含量较高、碳源不足,且对出水总氮要求较严,出水水质需达到《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)中的排放标准。经过多方比选后,采用了后置反硝化工艺进行综合废水处理。

1 工艺流程

综合废水处理的工艺流程示意图如图1所示。装置设计的进出水指标如表1所示。来自钢铁厂的综合废水经过提升后首先进入沉淀池,在混凝剂的作用下,废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体,然后予以分离去除,高效沉淀池出水进入曝气生物滤池,进行碳化及硝化反应,在降低废水化学需氧量(COD)的同时将氨氮转换为硝酸盐氮,曝气生物滤池出水后进入反硝化滤池,在反硝化滤池的缺氧环境中进行反硝化反应,从而去除水中总氮(TN)。从反硝化滤池出水后,进入砂滤池,砂滤池出水进入催化氧化池,在催化剂作用下,废水中无法生物降解的有机物被矿化,废水得到净化。

图1 综合废水处理工艺流程示意图

表1 装置设计进出水指标

2 存在问题

此综合废水处理系统中,总氮的有效脱除是系统运行的难点之一。由于原水中COD较低,为保障反硝化生物滤池总氮脱除效果,需要外加碳源。因此,碳源投加为反硝化滤池运行的关键环节。碳源投加过多,可能导致出水COD超标;碳源投加量不足,又可能导致出水硝酸盐浓度过高,出水总氮难以达到处理要求。系统运行初期,主要以葡萄糖(C6H12O6)作为系统外加碳源。以葡萄糖作为单一外加碳源的反硝化滤池运行稳定后,系统COD和总氮运行指标如图2所示,滤池反洗后系统COD和总氮变化趋势如图3所示。

图2 系统COD和总氮运行指标

图3 反洗后系统COD和总氮变化趋势

由图2可以看出,装置运行稳定后,系统出水COD没有增加,同时总氮能够降低至15 mg/L左右,但处理效果不稳定,总氮偶尔超标,且脱除效率较低。实践运行过程中,经过计算得出,外加碳源与总氮比值(C/N)为 7:1。

由图3可以看出,反洗后系统处理能力短时下降,4 h内出水总氮指标升高,4 h后反硝化能力逐渐恢复,至8 h后完全恢复。实际运行过程中,根据水头损失将反洗周期控制为16 h,系统操作压力较大。

上述结果表明,以葡萄糖作为单一外加碳源时,总氮虽然能够有效脱除,但反硝化滤池微生物增殖速度过快,出水浊度高,且水头损失严重,反洗周期短,系统操作压力大,高频率的反洗不但会造成滤料磨损严重,同时反洗后一定时间内还会影响微生物处理效果,系统运行风险较高。

3 改进措施

针对以上问题,决定开展不同碳源对反硝化生物滤池运行效果影响的研究试验,比较不同碳源投加后系统运行效果的变化。根据试验研究及报道记载,反硝化滤池可采用的碳源种类较多,如甲醇、乙醇、淀粉等[6-7]。现场利用2座反硝化滤池进行试验研究,药剂选取为乙酸(CH3COOH)和甲醇(CH3OH),以相同COD当量进行碳源投加,并与葡萄糖作为投加碳源时的情况作对比。经过一个多月驯化培养后,不同碳源投加后系统总氮脱除效果如图4所示。启动期间不同碳源投加后亚硝酸盐(NO2-N)含量变化如图5所示。

由图4可以看出,经过7天时间,原本已适应葡萄糖作为碳源的反硝化菌逐渐适应乙酸;10天后,反硝化菌开始适应甲醇;启动15天后,投加乙酸组的处理效果略优于投加葡萄糖组;投加甲醇组虽然适应较慢,但稳定后总氮脱除效果最佳。由图5可以看出,乙酸及甲醇作为碳源投入后,在启动期间,均有一段时期的亚硝酸盐积累过程,随着驯化完成,亚硝酸盐逐渐消失,葛世建等人在活性污泥系统中也得到了类似的结论[8]。

图4 不同碳源投加后系统总氮脱除效果

图5 启动期间不同碳源投加后亚硝酸盐含量变化

由于本装置为后置反硝化,进一步比较不同碳源投入后系统处理出水及反冲洗情况。反硝化过程中不同碳源消耗比例及反洗情况如表2所示。

表2 反硝化过程中不同碳源消耗比例及反洗情况

由表2可以看出,葡萄糖作为反硝化碳源,药剂消耗量大,出水浊度高,系统反洗周期最短,同时反洗水量大;乙酸和甲醇作为碳源,总氮脱除效率高,出水浊度较低,反洗水量小,但乙酸投入后会引起pH降低,见图6。

图6 乙酸投入后系统进出水pH变化

综上可以得出,乙酸和甲醇作为反硝化系统碳源的脱总氮效果优于葡萄糖,但乙酸和甲醇均属易挥发危险化学品,对运行管理的要求较高。

4 实践效果

通过对不同碳源的特点进行对比,在实现提高系统总氮处理能力及稳定性的同时,考虑经济性及操作安全性,最终决定采取混合投加的方式。由于甲醇具有毒性,且极易挥发,选择较为安全的乙酸+葡萄糖混合投加的方式,并以乙酸为主,葡萄糖为辅。根据来水水质情况,考虑反硝化过程适宜pH为6.5~7.5,采取乙酸与葡萄糖的COD当量比值约为3:1的方式进行投加实践,控制出水pH使其不低于6.8,记录一段时间的处理效果如图7所示。

由图7可以看出,系统投入混合碳源后,pH值降低幅度较小,不影响生化系统处理效果及出水水质,系统最终出水总氮稳定且≤15 mg/L,同时出水COD并未增加,达到了预期处理目标,相对于单一葡萄糖碳源,系统反洗周期延长,操作压力得到缓解。

图7 混合碳源(乙酸+葡萄糖)投加后出水COD、总氮和pH变化

5 结论

(1)在工业废水处理系统中,以葡萄糖作为反硝化滤池的单一碳源时,总氮脱除效率低,同时系统反洗频繁,操作压力大,处理效果不稳定。

(2)以乙酸、甲醇代替葡萄糖作为反硝化碳源是可行的。更换碳源后,反硝化反应重新启动时间短,投入乙酸、甲醇后,系统分别经过7天和10天后开始发挥反硝化作用;启动稳定后,在投加相同COD当量药剂的前提下,乙酸组对总氮的处理效果略优于葡萄糖组,甲醇组投入后虽然启动时间较长,但运行稳定后处理效果最优。

(3)不同碳源进行反硝化反应后出水浊度的对比:葡萄糖组>乙酸组>甲醇组;反洗周期以葡萄糖组最短,乙酸组居中,甲醇组最长。

(4)根据不同碳源的特性,综合考虑技术经济性及操作安全性,可以选择混合碳源投加的方式。采取乙酸+葡萄糖的混合投加方式后,与以葡萄糖为单一碳源相比,系统总氮处理效果得到了优化,系统最终出水的处理效果改善,同时操作压力变小。

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