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水泥企业中针对磨机台生产率的重要措施

2019-01-14车振奎

魅力中国 2019年39期
关键词:磨机研磨规格

车振奎

(新疆和静天山水泥有限责任公司,新疆 和静 841300)

我国城市化进程进入到高速发展时期,工程项目建设速度不断加快,对水泥的需求量也不断增加。为提高水泥生产效率,通过提高水泥磨机台时产量,并实施具体的措施,从而在根本上提升磨机的生产水平,不仅提升水泥磨机生产效率,还能为更多的水泥企业如何提高水泥磨机台时产量提高参考依据。

一、水泥厂磨机台时产量现状

对现阶段水泥长磨机台时产量现状进行分析,以某水泥企业为例,该企业在1976年6月成立,使用的窑外分解窑配置型号为Φ2.4/2.8×40mRSP的主机,该分解窑年生产水泥为15万吨。进入到21世纪,该企业为满足市场发展需求,以长远发展为理念对使用的回转窑进行升级改造,从原有的年生产量15万吨提升到20万吨生产水平。在2004年配置一条高细水泥粉磨生产线,生产线规格为Φ2.6×13m,同时建立起以两台规格为Φ2.2×6.5m的闭路磨机,以及一条高细水泥粉磨生产线,规格为Φ2.6×13m,可将年生产量上升到40万吨的水平。尽管该企业已经加大生产投入,但是市场竞争以及供需产生的压力,企业已经将发展的重点集中在提高磨机台时产量上,同时以提高磨机台时产量为前提成立关公小组,围绕现有的生产设备和技术制定提高措施,并明确提升生产目标,在经过一年的努力后台时产量提高效果较为理想[1]。

二、目标值确定及完成情况统计

将该企业两台规格为Φ2.2×6.5m的闭路磨机,分别确定为1#、2#磨,将台时生产目标提升到14.5t/h。在规格为Φ2.6×13m高细水泥粉磨生产线,确定为4#磨,将台时生产目标提升到12t/h。而在实际生产后,1#、2#磨最终获得的台时生产量为15.58t/h,要多出既定目标1.08t/h;同时4#磨最终获得的台时生产量为12.34t/h,,要多出既定目标0.34t/h。在台时产量提升的同时,同比下降的包括电力、煤炭以及砖等资源,最终全年水泥产量为41.5万吨,企业收入大幅度增加。

三、采取的具体措施

该公司使用的磨机规格为Φ2.2×6.5m,在一仓和二仓内分别采用阶梯衬板与小波纹衬板。一仓用于水泥四级级配的生产,二仓用于水泥二级级配的生产,平均球径、水泥细度都呈现偏大和较粗的特征,其表面积要低于300m2/kg。按照新标准进行水泥生产,对水泥的细度和比表面积的要求有所提升,该企业使用的磨机无法满足新标准进行生产。若增加水泥磨细程度,使水泥比表面积增加,会使磨机产量不断降低,同时提高电力、煤炭等资源的消耗。为降低生产中出现的问题,该公司采取的具体措施如下:

(一)思想上高度重视

该企业十分重视磨机台时产量降低的情况,要求各级生产部门在思想上高度重视,将提高台时产量作为重要工作进行,要求提升台时产量的同时,还应时电耗、煤耗以及砖耗降低,同时开展劳动竞赛活动,以此鼓励提升磨机台时产量的部门。在提升台时产量的同时,还应有效减少电力能源的消耗。在实际生产过程中各部门应加强管理,根据生产情况提供物质奖励,目的是积极调动员工的积极性,在思想上重视台时产量提高和电耗降低,极大的增强员工的生产责任意识,有效的提升水泥生产效率。

(二)改变传统的微机标定方法

对传统的微机标定方法进行改变,在单位时间内进行实际测评,在获得最佳评定效果的同时,还能使产生的偏差降到最小。

(三)在级配方面,我们由注重球的级配转向锻的级配

提高磨机台时产量降低电量消耗,应对磨机的研磨体级配以及装载量进行合理选择,注重球的级配转向锻的级配,检测隔仓板篦缝宽度是否符合要求,减少大的颗粒走向锻仓情况的发生,使锻仓的负担和研磨能力都能提升。为避免颗粒破坏锻仓,在锻仓内出现颗粒应对隔仓板更换或者堵漏的同时,还应及时进行倒仓操作,对锻仓内部及时清理。对规格为Φ30×35mm大钢锻用量减少,加入更多的规格为Φ25×30mm小钢锻,将两种钢锻比配置为50%,有助于二仓研磨作用的增强,进而提升磨机的粉磨效率。

(四)加强磨机的操作与管理

为使磨机处在最佳的工作状态,加强磨机的操作与管理,保证级配科学合理,同时对磨体充分的研磨后可以使磨机均匀连续的喂料,对磨物料的水份和粒度进行严格的控制,可以使磨机的产量稳定在高效的水平。按照安全操作规程以及交接班制度规定,操作人员应对磨机进行严格的操作,并对电流表、通风情况、物料变化以及磨机声音进行仔细的检查,防止磨机出现生产问题。

(五)强化磨机通风的管理工作

强化磨机通风管理,可以保证磨机粉磨效率。若缺乏通风管理,进入磨机的物料水份过高,会使磨粉过程出现大量的水蒸气,使篦缝附着大量潮湿细粉的同时,还是物料通过量和流速降低。而且在研磨过程中发生静电现象,在工作面上会生成缓冲垫层,对物料冲击破碎能力影响较大。假如粘附厚度在1mm左右,研磨过程所需研磨力降低到物料时的三分之一,导致磨机生成效率下降,电耗持续增加。加强生产环境的通风,同时操作人员具备专业的技术能力以及责任心,对生产环境内吸尘系统和螺杆泵加强管理和维护,避免磨机因溜槽等出现生产问题,使磨机出现通风短路情况[2]。

(六)1#、2#磨使用粉煤灰是我们增加台时产量的重要措施

提高1#、2#磨机粉煤灰的掺加量,以掺合材掺加量%左右为标准,加强磨机台时产量提升的措施应用过程。

(七)加强4#磨机烘干系统改造,保证入磨物料水份

调整4#磨机配级的同时,既要使入磨物料水份减少,还要改造烘干炉,将炉顶提高100mm,同时使隔火高度降低50mm,在火焰燃烧时可以使煤完全燃烧。将原有的水粉标准由1.5%降低到1%。在粉煤灰内提高掺合量,在实际操作中提升4#磨机产量占比,进而提升磨机的台时产量。

结论:

综上所述,该企业通过实施的一些列措施有效的提升磨机台时产量,但是企业生产使用的设备需要较多的维修工作,维修成本的增加影响到企业的效益增收,应加大新型技术和生产设备的投入,优化传统生产技术和设备,力求全方位提升磨机台时产量。

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