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联合站稠油处理工艺技术探讨

2019-01-13朱海洋

魅力中国 2019年15期
关键词:外输溢油集输

朱海洋

(胜利油田分公司孤东采油厂集输大队,山东 东营 257237)

一、东四联基本概况

(一)东四联简介

孤东采油厂集输大队四号联合站位于孤东油田的南部,于1995年11月15日建成投产,占地面积69366平方米,具有油气分离、加热、污水处理等功能。主要担负着肩负着孤东采油厂管理四区、五区、七区、KD6以及石油开发中心的油气集输及污水处理任务。

(二)工艺流程

四号联合站工艺流程相对较为简单,井排来液进入分水器进行油、水、气分离,分离出来的原料油进入加热炉进行升温,然后进入油气分离器进行油气分离,再进入一次沉降罐进行沉降脱水进入外输罐。

二、外输原油含水影响因素及潜力点

影响外输原油含水的因素较多,可以分为内部原因和外部原因。内部原因包括沉降温度、药剂影响、溢油含水、污油回收等,外部原因包括井排来液量、来液性质等。

(一)进液物性的影响

当井排来液物性发生变化时,外输油含水出现较大波动。

酸化是油井增产、水井增注的重要措施,为了稳定产量,每年都对多口油井采取酸化措施,但是酸化后的返排液体中加入了助排剂、铁离子稳定剂、黏土稳定剂等添加剂,而这些添加剂的成分大多为表面活性剂类和聚合物类,这些物质都会对油水界面膜和原油乳状液性质产生影响,影响原油乳状液的破乳效果。

(二)破乳剂的影响

化学破乳简单的说,就是向含水原油中添加化学破乳剂,经搅拌混合使其到达原油乳状液的油水界面上,降低表面张力,破坏乳化状态。破乳后的水珠相互聚结并沉降分离,使水滴的聚结与沉降。东四联目前破乳剂投加在分水器油出口汇管,存在的问题主要是前段投加破乳剂,虽然对原料油控制有一定作用,但因分水器油出口和一次罐内温度较低,药剂无法充分发挥作用,造成一定程度上的浪费。

(三)沉降温度的影响

加热对原油破乳脱水有重要的促进作用,随着温度的升高,原油的粘度降低,依据斯托克斯定律,原油粘度μ0减小,水滴下降的阻力减小,沉降速度ω增大,水滴易于在油相中下沉;在粘度降低的同时,油水界面上附着的各类乳化剂溶解度增大,界面膜的强度消弱,分散相的碰撞结合几率增加,有利于脱水;原油体积膨胀系数较大,使水和油的密度差增大,也利于水滴在油相中下沉。

三、工艺创新及节能创效,保证外输原油含水

(一)投运高频聚结分水器,实现源头油水指标提升

为了提高分水器的油水分离效果,解决常规三相分离器聚结时间短、不充分、效率低等不足,将4台常规三相分离器相继在2015年、2018年各更换为2台高频聚结分水器。

改造前东四联使用2台常规三相分离器,三相分离器油出口平均含水60-70%, 而应用高频聚结油水分离技术装置后,油出口平均含水40-45%。

3#高频分水器在2月份投用后,分水器油出口含水由64.6%降到43.8%;4#高频分水器在7月份投用后,分水器油出口含水由67%降到44%;投用3#、4#高频分水器后,分水器油出口平均含水44%,油出口含水明显降低。

(二)降低站内加热负荷,节约能源消耗,节能效益明显

根据实际运行能耗数据统计,改造前,站内运行2台三相分离器,分离器出口原油含水60-70% ,进站内加热系统的液量为5500 m3/d。高频聚结油水分离技术装置改造完成投运后,油出口含水降低,进加热系统油量降至2900m3/d,加热液量减少2600 m3/d。

水煤浆锅炉于2018年3月4日按照环保要求停运,不再给高频分水器和加热炉提供热量,站内运行5台二合一燃气加热炉,2018年3—12月与去年同期相比:自用气、自用油、水煤浆供热量折合燃油(原油)4423.4吨下降到2781.6吨,节约燃油1641.8吨,折合年节约自用气205万m³。日均节约燃气6000m³。

(三)提高源头生产调节,平稳各节点生产指标

改造后,处理时间大幅缩短,可改变站内原有原油处理模式。联合站来液满足高频聚结装置处理设计要求时,装置原油出口平均含水可控制在15%左右,在东四联目前來液量和温度条件下,装置原油出口平均含水可控制在40-45%左右,外输原油平均含水16%,低于完全使用高频聚结装置前站内外输原油平均含水21.42%的处理指标。

在投用高频分水器后,东四联大罐溢油含水、外输含水都呈下降趋势,1#油罐溢油含水从30%降至28%,外输含水从18%降至14%,同时各项生产节点平稳运行。

四、下步工作方向

平稳的操作和严格的管理是影响原油脱水效果的重要因素,生产运行中应不断总结经验,把原油破乳剂质量、硬件条件、集输工艺水平诸多影响因素综合起来,并将各个影响因素协调地控制在最佳状态,确保集输系统的平稳经济运行。

(一)加强生产运行管理,降低原料油含水

原油处理前段目前主要依靠一次油罐通过溢油至二次油罐,从而达到一级沉降效果,但有时生产运行不平稳,导致溢油中含水很高,在后期生产运行中,要加强合理控制净化罐放水,及时回收污水罐内原油,减少站内循环油量。加强管理,确保化验数据准确,发现异常及时反馈,及早采取应对措施。

(二) 筛选高效的化学破乳剂

在其他条件不变的情况下,通过筛选化学破乳剂,可以达到降低原油含水率的目的。合适的化学破乳剂可以降低三相分离器、沉降罐的含水率,进而降低站内水套炉的热负荷和原油处理系统设备运行负荷。

结语:随着联合站所处理的油田采出液物性复杂,可控性差,设备老化等,同时在压缩成本的情况下,如何利用现有工艺技术,完成原油外输含水指标将成为关键。通过精准的控制工艺参数,精细设备设施现场管理,优化用能,借用现有设备设施、工艺流程,联合站的生产与技术水平会得到更好的发展。

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