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某加建挡土墙垮塌原因分析及稳定性计算

2019-01-11朱国良靳才宇高文艺

城市建筑空间 2018年11期
关键词:沉降缝墙身砌块

杨 成,朱国良,靳才宇,高文艺

(贵州中建建筑科研设计院有限公司(贵州省建筑科学研究检测中心),贵州 贵阳 550006)

0 引言

挡土墙是支撑路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。由于对挡土墙的安全重视不够,挡土墙的设计与施工水平有限,在原有挡土墙上加建挡土墙将会对原有挡土墙产生作用力,加之墙后继续填土,容易造成原有或加建挡土墙墙体出现裂缝,墙身发生变形,若两者结合处未处置好,将会造成垮塌事故,危及相邻建筑物安全[1],造成不必要的损失。

本文根据对某加建挡土墙垮塌事故的分析,对加建挡土墙的稳定性进行计算,建立FLAC3D模型,分析挡土墙受力情况,以期对类似工程有一定的警示与借鉴作用。

1 工程概况

某重力式挡土墙墙身最大高度13m,修建于2013年,现墙身埋入地坪约8m。因平整场地需要,建设方于2017年7月在墙顶对其加建(有设计施工图),加建高度2~3m,加建工程于当月完成。随后建设方在挡土墙背填土施工。2017年8月20日,该挡土墙原建部分局部垮塌(见图1),之后建设方将加建部分全部拆除。

2 现场检测

2.1 挡土墙基础检测

图1 挡土墙垮塌实景

本次基础检查中对挡土墙基础进行开挖探井检测,结合委托方提供资料显示,挡土墙基础为浆砌块石扩展基础,墙趾宽0.34m,高0.8m。

2.2 外观质量

主要通过对挡土墙砌筑砂浆的饱满度、墙面砌筑的平整度、泄水孔、沉降缝、勾缝情况等进行外观检查,另外对砂浆的饱满程度进行抽样检查,检测结果如下。

1)该挡土墙均为浆砌块石挡墙,受检部位挡土墙砌筑石材质地坚实,无明显风化剥落。挡土墙墙身局部位置沿灰缝出现竖向裂缝,部分挡墙段墙顶出现水平裂缝,最大裂缝宽145mm。

2)该挡土墙砌块大部分错缝砌筑,砌块之间相互咬紧,局部未错缝砌筑,剔除表面勾缝砂浆后,大部分抽检部位发现较大空洞现象,检查中发现偶有松动砌块,局部位置砌筑砂浆可用手指扣动。

3)该挡土墙墙面部位的砌筑石料大小级配较好,墙面平整度较好,墙面有勾缝。

4)该挡土墙泄水孔设置部分大于设计要求的泄水孔间距(泄水孔设计间距2.0~3.0m,实际水平间距2.0~3.5m,垂直间距2.5~3.3m);从目前所设置泄水孔的工作情况来看,大部分泄水孔未见泄水痕迹。

5)该挡土墙已按设计要求设置沉降缝,所检查沉降缝间距为12.5,9.6,8.7,10.1,9.8,10.2,10.2,9.9,10.6,6.7m,基本满足设计中沉降缝间距为10~15m的要求,沉降缝整齐垂直,沉降缝缝宽4.0~5.5cm,大于设计3cm的要求,沉降缝内表面为木板或未填塞,未见设计要求缝中塞满沥青麻筋。

2.3 挡土墙外观尺寸量测

由于本次挡土墙尺寸测量是在挡土墙竣工后进行的,故墙背、墙踵、墙趾各细部尺寸无法测量,本次检测主要对挡土墙的外观主要尺寸(墙身高度、墙顶宽度、沉降缝间距、泄水孔间距)进行量测,结果显示:挡土墙主要外观尺寸满足设计及图集要求。

2.4 砌筑砂浆强度

挡土墙砌筑砂浆强度的测定,在现场对挡土墙随机选取18个约4.5m×4.5m的测位,剔除表面勾缝砂浆,每个测位内均布16个测试点(相邻测点水平间距不小于240mm),采用砂浆贯入仪测取砌筑砂浆强度,推断砂浆强度等级。

经检测,挡土墙的砂浆抗压强度介于3.2~5.1MPa。砌筑砂浆抗压强度不满足设计砌筑砂浆强度(M10)的要求。

2.5 砌筑石材强度

根据GB/T50266—2013《工程岩体试验方法标准》,在对挡土墙的砌筑材料(石料)强度等级评定时,采用现场取样,室内制成标准试样,进行单轴抗压强度试验。本次检测中挡土墙每段(2个伸缩缝之间为1段,共10段,正对挡墙从左往右依次编为①~⑩)分别钻取芯样1~2个,共10个芯样。试验采用圆柱体,直径为54mm,按高径比2.0制作标准试件,饱水24h后进行抗压强度试验。试验结果表明,抽检的试样单轴饱和抗压强度平均值为96.91MPa(最小值为64.34MPa),满足设计要求。

2.6 地质雷达探测挡墙情况

根据现场情况,布置测线1(方向正对挡墙从右往左,高度离地坪约1.0m)和测线2(方向正对挡墙从右往左,高度离地坪约1.0m),探测结果如表1与图2所示。

3 挡土墙稳定性计算分析

根据资料显示,加建第二阶挡土墙继续进行填土,之后挡土墙局部位置发生垮塌事故。原挡土墙(包含第二阶)墙后回填土坡度为1∶1.15。

3.1 理论计算

原挡土墙为2013年修建,加建挡土墙为2017年7月份修建。资料显示,垮塌位置处加建挡土墙高2.0m,与原挡土墙作为一个整体,原挡土墙墙身主要尺寸为:墙身高13m(墙身埋入地坪约8m,实际计算高度为6m,其中1m为基础),墙顶宽1.2m,面坡倾斜坡度1∶0.25,上墙背坡倾斜坡度1∶0.8,下墙背坡倾斜坡度1∶0.25,采用1m浆砌块石基础。根据场地平整的详细勘察钻孔资料,得到挡土墙与土体材料参数如表2所示。

表1 挡土墙探测结果

依据规范及挡土墙检测结果,结合详细勘察钻孔资料得到的土体材料参数,采用北京理正5.11岩土软件计算边坡稳定性如下。

1)滑动稳定性验算 滑移验算满足:Kc=2.139>1.300。

2)倾覆稳定性验算 倾覆验算满足:K0=4.989>1.500。

3)地基应力及偏心距验算 ①作用于基底的合力偏心距验算满足(e=0.032m<1.619m);②墙趾处地基承载力验算满足(压应力=208.928kPa<600.000kPa);③墙踵处地基承载力验算满足(压应力 =196.747kPa<650.000kPa);④地基平均承载力验算满足(压应力=202.837kPa<500.000kPa)。

4)基础强度验算 基础为天然地基,不作强度验算。

5)上墙截面强度验算 ①截面上偏心距验算满足(e1=0.946m<1.943m);②压应力验算满足(计算值=199.140kPa <2100.000kPa);③剪应力验算满足(计算值=0.154kPa <50.000kPa);④斜剪应力验算不满足(计算值=63.441kPa>50.000kPa)。

6)墙底截面强度验算 ①截面上偏心距验算满足(e1=0.032m<1.943m);②压应力验算满足(计算值=208.928kPa<2100.000kPa);③剪应力验算满足(计算值=-33.713kPa<50.000kPa)。

经验算,挡土墙的滑动稳定性、倾覆稳定性满足设计要求,但原挡土墙上墙背坡倾斜坡度1∶0.8处截面斜剪应力验算不满足。

3.2 原因分析

1)从挡土墙垮塌部位来看,砌石块间有空隙、孔洞、砂浆不饱满,小块石多且集中堆放,未分散填塞于大块石周围,未发现有拉结石砌块,垮塌部位砂浆部分可用手指扣动,墙体未按规范及设计要求施工;砂浆强度等级、砂浆饱满度不满足设计要求。

2)通过开挖原挡土墙垮塌部位墙背,未见反滤体或反滤层,墙背探井底部填土湿润,含水率较高。结合现场泄水孔工作情况,水不能有效地从挡土墙泄水孔中排出,使得墙后填土抗剪强度降低,导致土压力增加。

3)加建挡土墙直接修建在原挡土墙上,通过开挖探井检查垮塌后墙背情况,发现有相当大面积的水泥砂浆呈粉末状,通过分析为砌筑加建挡土墙砌前块石和基面未洒水湿润,砌后未充分浇水养护所致。

4)现场实测挡土墙垮塌部位墙顶宽度为1.2m,根据委托方提供资料显示加建挡土墙墙底宽度为1.61m。上下阶挡土墙连接处做法为:加建挡土墙修建在原挡土墙之上,原挡土墙靠回填土层基槽开挖深0.9m,上宽1.8m,采用毛石回填。由于原挡土墙的上墙、加建挡土墙基础连接位置处不满足设计要求,二者未连接为一个有效整体,使该组合挡土墙为变截面挡土墙,导致原挡土墙上墙部位应力集中。

5)从委托方提供的部分资料及现有破坏现场的查勘情况分析,挡土墙垮塌不符合倾覆或滑移破坏形态,属于墙身鼓曲破坏。按照委托方提供的加建挡土墙实际施工信息,将加建挡土墙作为集中力作用在下一阶挡土墙墙顶。经过验算,挡土墙抗倾覆、抗滑移稳定性验算满足要求,但上墙截面(原挡土墙上墙背坡倾斜坡度1∶0.8处截面)强度验算不满足要求。理论计算与挡土墙垮塌部位破坏形态相符。

4 FLAC3D分析

根据现场情况建立模型及网格划分,如图3所示,模型计算的物理力学参数指标采用表2数据,计算中对模型y方向宽度为1m,力学边界条件为下部fix,左右两侧为水平fix,上部free。

表2 挡土墙与土体材料参数

从图4,5可看出其变形破坏模式与破坏面,主要塑性区发生在挡土墙与填土交界处,破坏面在原挡土墙上墙背坡倾斜坡度1∶0.8处截面,该位置处的剪应力最大,加之该位置处挡土墙施工质量不满足设计要求,造成了工程质量事故,FLAC3D结果与上述理正岩土计算结果及原因分析一致。

图3 FLAC3D模型网格划分

图4 最大剪应变增量云图

图5 最大剪应力云图

5 结语

根据对垮塌部位挡土墙进行的施工质量检测结果,利用北京理正岩土软件计算边坡稳定性,建立挡土墙FLAC3D模型,分析挡土墙受力情况,得出如下结论。

1)理正岩土软件计算结果与FLAC3D计算结果一致,共同得出加建挡土墙受力最大的位置为原挡土墙上墙背坡倾斜坡度1∶0.8处截面。说明在类似工程分析过程中,可采用多个软件分析,相互印证。

2)通过理论分析结合现场检测结果,挡土墙垮塌的主要原因为:①原挡土墙垮塌部位施工质量不满足设计及规范要求;②加建挡土墙基础及连接不符合设计要求,对原挡土墙产生不利影响。

3)加建挡土墙施工过程中应严格按照设计单位设计要求施工,以免造成工程事故。

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