预应力钢绞线82B质量缺陷分析与改进措施
2019-01-03李田壮
李田壮
(天津钢铁集团有限公司,天津 300000)
钢材性能对施工质量有关键性影响,目前,预应力钢绞线82B质量改进工作势在必行。结合市场发展需要,探索钢绞线82B质量优化策略具有迫切性和重要性。基于此,本文针对该论题展开细致分析,论题内容阐述如下,以便从整体上提升国内预应力钢绞线质量。
1 预应力钢绞线82B基本介绍
82B即碳素结构钢,其中,含碳量为0.80%。这类钢绞线适用于高强度作业,其盘条质量对钢绞线质量有重要影响。正常来说,直径为1.25cm的82B在公路建设、桥梁建设中大范围应用。随着钢材发展阶段的不断递进,钢绞线强度逐年增加,同时,不同钢号的钢盘条标准相应提高,对比于发达国家,我国钢绞线强度仍有较大提升空间[1]。
从名称分析中可知,碳元素含量、性能对钢材质量的影响不言而喻。一旦施工环节出现碳偏析现象,极易产生拔丝断裂问题,最终工程质量、施工进度因盘条断裂而受到影响。基于预应力钢绞线82B质量完善角度予以分析,应全面总结常见质量缺陷,并深究其原因,据此制定可行性改进措施,促使预应力钢绞线质量大幅度提升,推动相关建筑事业稳健发展。
2 常见质量缺陷及原因分析
2.1 化学成分
盘条化学成分是否符合均匀性要求,这间接反映钢材纯度。现下,82B盘条加工环节普遍存在杂物片面清除、有害气体残留现象,加之,碳质量分数大于0.0003,故而,加工后的盘条会出现断丝现象。
2.2 外表质量
82B盘条常见的外表缺陷,即折叠、麻坑、翘皮、结疤、辊印、刮伤、裂纹等。若外表质量影响因素得不到有效控制,极易影响生产进度,且钢材利用率会大大降低。究其原因,盘条生产阶段经扭转操作,一旦扭转力度把控不当,亦或是坯料质量低下,无疑会出现断拔现象。除此之外,成品应用环节因腐蚀、过度使用而留下安全隐患,最终弱化82B盘条应用性能。足以见之,82B盘条质量参数控制效果对外表质量优化程度有关键性影响。
2.3 内部质量
内部质量缺陷表现为材质不均、盘条断裂等,基于质量影响因素,分析质量缺陷产生的具体原因。其中,中心缩孔直接作用于钢坯强度和应力集中度,一旦缩孔范围超过既定标准,必然会出现盘条断裂现象。在此期间,空穴效应、坯制工艺对盘条压缩比例显效控制,最终铸坯缩孔压实度会因此受到影响。此外,碳中心偏析通过调整渗碳体聚集速度及含量来改变钢材均匀效果[2]。
3 预应力钢绞线质量改进措施
结合钢材生产要求,探究预应力钢绞线82B质量缺陷弥补措施,并掌握质量改进的注意事项,确保钢绞线材质、性能均符合施工要求。
3.1 具体措施
(1)优选盘条。82B盘条作为钢绞线的主要原料,原料质量优化的过程中,既要准确把控外形尺寸,又要参照性能指标来改善其力学性能。一方面,把控外形尺寸。根据国家标准《热轧圆盘条允许偏差》的相关参数(盘条1.25cm,直径偏差±0.03cm,盘条不圆度不超过0.048cm)进行尺寸控制。另一方面,提升力学性能。参照相关要求(直径1.25cm,抗拉强度1145MPa~1240MPa,伸长率11A/%,断面收缩率28Z/%)提升盘条韧性,进而增强钢绞线力学性能,以便满足生产实践需要。如果盘条强度较低,意味着钢绞线产品达不到合格标准,致使钢绞线应用环节出现扒拉断裂现象。
(2)外表质量控制措施。82B盘条外表质量改善时,详尽分析《预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条》的实践要求,以便为杂物清除、外表质量控制提供依据。若不然,盘条尺寸会发生偏差,并极易出现横向裂纹这一质量缺陷。一般来说,盘条拉拔阶段极易受氧化铁皮影响,进而产生多样化质量问题。对此,应于82B盘条外表均匀涂抹润滑剂,以此降低拉拔断裂几率。最为关键的是,遵循处理工艺,其重要工序(酸洗、磷化)分析如下。
酸洗工序:利用盐酸进行盘条清洗,其优点即省去加热程序、缩短清洗时间等,对比于硫酸清洗液,其安全性、洁净度较高。在这一过程中,严控酸洗时间、酸洗浓度,适宜的酸洗时间即12min~18min,盐酸浓度为5%~19%。若酸洗时间过长,极易出现盘条断裂现象;若酸洗时间过短,会为拉拔操作增加阻力[3]。
磷化工序:上述工序结束后,盘条置入混合溶液,以便为电化学反应提供条件,进而形成磷酸锌盐涂层。在此期间,适当把控磷化参数,并合理调整磷化膜均匀度,针对油污、托渣、锈蚀等现象高效处理,以免影响磷化膜吸附效果。需注意的是,合理应用温锌盐磷化工艺,其中,磷化温度63℃~74℃,磷化时间120s~240s,磷化液总酸度79~122点,游离酸度7~9点,酸比7~10。
(3)内部质量控制措施。82B盘条内部质量影响因素总结为三种,因素一即夹杂物水平,从业者评价纯净度的过程中,参照等级细分标准获知评价结果,82B盘条夹杂物级别细分四个等级,各等级均小于2.0级。因素二即化学成分,各化学成分包括C、Mn、S、Si、P,其中,碳成分偏析适度把控,正常来说,碳含量范围在0.03%左右,其控制效果对碳化物网状脆性组织有关键性影响。Mn成分偏析情况细致分析,这对马氏体组织预防、钢绞线抗拉强度提升有促进作用。此外,S、Si、P的化学成分分别为≤0.024wt/%、0.21wt/%~0.32wt/%、0.23wt/%~0.31wt/%。因素三即高倍组织,具体要求:金相组织为84%以上的索氏体组织。其中,网状渗碳体对钢绞线强度有重要影响,一旦网状渗碳体组织达不到合格标准,那么钢绞线抗拉强度会逐渐弱化[4]。
(4)改善拉丝工艺。拉丝工艺改善方向,倾向于拉拔压缩率、模具设计、润滑、冷却、矫直等。基于钢绞线质量,适当缩小拉拔压缩率,若压缩对象为高碳钢,则压缩率应持续缩小。其中,760/9型直进式拉丝机在稳定化拉拔中占据优势。需注意的是,钢材生产单位应动态了解客户需求,并参照国家标准,以此保证钢材尺寸精确度及性能。模具设计期间,调整工作锥角度为10°~15°,定径带直径为0.2cm~0.5cm。这是钢绞线稳定性保证、磨损几率降低的基本要求。钢绞线生产、拉拔阶段,视情况添加润滑粉,以此减少能量损耗、延长模具使用时间。据试验可知,2~4道次用粗润滑粉,6~10道次用细润滑粉。对于钢丝冷却环节,将模具冷却、卷筒冷却等内容落实于细节,为实现理想的冷却效果,应动态测量温度,使模具温度、卷筒温度在规定的范围内,一旦发现温度骤然升高或降低现象,应及时通知班组人员,并启动修复措施,以免影响钢丝质量。待加工任务结束后,针对盘条矫直处理,以免形成内应力,并保证钢丝强度。
3.2 注意事项
首先,准确定位钢绞线位置。如果钢绞线位置偏移,那么钢绞线磨损程度会大大增加,随着作业时间的延长,钢绞线性能将明显降低。基于此,测量工作者应优选型号,并精确控制直线间隔、圆弧间隔等参数,在这一过程中,借助测量仪器进行定位、稳固处理,以免运行期间出现偏移、变形等现象。
然后,密封存储管材、妥善放置相关物料。此项工作的重要性毋庸置疑,因此备专员予以管理是极为必要的。一旦发现管材变形、破损,应及时更换,否则绞线张拉阶段极易出现断丝问题,最终会延长施工进度、增加施工成本。
最后,遵循张拉程序。预应力钢绞线张拉前,基于群拉单端法观察钢绞线滑动效果,若出现滑动受阻现象,应具体确定受阻原因,针对阻塞位置准确标记,并制定可行性解决措施[5]。
4 总结
综上所述,预应力钢绞线82B质量控制工作刻不容缓,在掌握质量缺陷的基础上,提出合理的质量改进措施。这既能提升预应力钢绞线性能,又能为应用行业经济效益增加做出重要贡献,进而取得优质生产的良好效果。因此,质量管理主体应以此为借鉴,结合具体情况,探索预应力钢绞线82B质量控制的可行性路径。