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600MW锅炉空气预热器积灰堵塞原因及防范策略研究

2018-12-29杜鹏

发明与创新·大科技 2018年7期
关键词:暖风锅炉负荷

杜鹏

摘要:600MW锅炉空气预热器在使用过程中经常会发生积灰堵塞的问题,严重影响了设备的正常运行。基于此,本文依据运行现状,针对空气预热器积灰堵塞的原因进行了深入分析,提出了有效的控制措施。希望能对今后设备运行参数的调整提供一定的帮助。

关键词:600MW锅炉;空气预热器;积灰堵塞

一、设备规范

空气预热器是一种用于提高锅炉的热交换性能、降低能量消耗的设备。一般来说,锅炉空气预热器可分为管式、回转式和板式三种,目前较常采用的是回转式预热器。锅炉空气预热器往往容易发生积灰堵塞问题,会对锅炉稳定运行造成威胁。

本文以某工程项目中的II3型锅炉为例。该锅炉于2015年投入生产,2016年冬季出现轻微堵塞,2017年出现了多次积灰堵塞问题,严重影响了锅炉的安全稳定运行。空气预热器为1600型,含硫量在1.5%以上,在投入使用后,能将进口风温从0℃直接升高到20℃。暖风器设备的管径为ф530×3mm,风温为340℃,空气预热器进口风温为20℃[1]。

二、积灰堵塞原因分析

1.煤质影响因素

燃用含硫量较高的煤种时,空气预热器会发生不同程度的沾污。在600MW锅炉空气预热器应用过程中,锅炉燃烧产生的煤灰具有严重的沾污性,其灰分整体粘附性较强。煤粉的细度为2%至4%,飞灰的粒径较小,整体黏附性也较强。除此之外,整体应用煤的折算硫分含量较高,且水分也较大,烟气的硫酸露点温度在不断升高,这就必然会增加积灰堵塞出现的概率。

通常,若是煤的折算硫分在0.2%以上,则属于高硫分煤。在空气预热器堵塞的过程中,煤因发热量降低,平均折算硫分是设计数值的2倍以上。此外,硫酸露点的实际温度参数和煤折算硫分成正比,在出现堵塞问题后,温度也会随之上升[2]。正是因为受到硫酸浓度提高以及露点温度升高的双重因素影响,空气预热器的金属元件会相继出现腐蚀,这也会增加积灰堵塞的概率。

2.蒸汽吹灰压力

原控制蒸汽吹灰器提升阀的实际压力约为0.6MPa,但若是空气预热器的压差增加,则会造成静压差效果不佳的问题,从而制约整体疏通效果,也会造成设备运行异常。

3.传热元件壁面温度

与烟气接触的空气预热器的金属元件壁温若高于露点温度,则低温腐蚀导致的空气预热器堵灰一般不可能发生,否则反之。在对回转式空气预热器进行分析时,也要对传热元件的壁温进行判定,合理分析近似数值。也就是说,随着机组负荷降低,排烟温度下降,尤其是在冬季温度较低的环境下,排烟温度和空气预热器进口风温随之下降,这会导致整个空气预热器金属壁出现温度骤降的问题。另外,在锅炉设计体系中,利用暖风器可提升空气预热器的进口风温,保证传热元件的壁温,维护综合温度。

4.风机设计进口风温

在对600MW锅炉空气预热器进行分析时,根据热风再循环的热力计算,风机设计进口风温一般会控制在0℃,暖风器内混合后的空气预热器进口风温则设定为20℃。因此,在冬季开启热风处理,整体负荷在600MW以下,在负荷数值降低后,差距也会随之增大,暖风器风量不足,使得整体加热能力也会受到影响[3]。

5.脱硝后造成氨逃逸因素

脱硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在冷端壁面也是空气预热器堵塞的主要原因之一。一方面,由于烟气量测量不准,造成原烟气NOx总量不准,导致喷氨量过大。另一方面,因为机组投运时间增加,催化剂活性下降,当设备低负荷运行时,催化剂活性降低,脱硝效率下降,使得烟气流场分布、喷氨量、NOx浓度分布不均等原因,导致氨逃逸不均匀。

三、积灰堵塞防范策略

针对600MW锅炉空气预热器积灰问题,设备管理部门要结合实际情况分析堵塞成因,并提出优化策略,建立健全积灰堵塞防控机制,确保机组可以安全、经济、稳定运行。

1.暖风器风管移位

为了有效提升600MW锅炉空气预热器积灰的处理效果,应控制暖风器风量,实现风管管理效果的全面优化。也就是说,技术部门要对暖风器风管展开系统化移位改造工作,在一定程度上提高风量。

第一,通过移位改造试验后,当负荷达到300MW后,整体环境温度5℃,全开暖风器装置门,以保证空气预热器进口风温能有效满足设计参数。在冬季进行设备应用管理时,技术部门要对环境予以控制,当温度低于0℃,且整体负荷不足360MW时,需尽量减少总风门挡板的面积,提升热风的风量参数应用效果。与此同时,也要关小风门挡板,确保试验项目应用效果实现最优化,提升前后风压差,一定程度上调整空气预热器进口的实际风温参数[4]。

第二,相关人员要对冷端综合温度进行控制,优化观察机制和探索性试验体系,结合机组负荷参数确定具体的入炉煤含硫量。具体参数如下:(1)机组负荷在500MW以上,含硫量St,ar在1%以下的含量为145,含硫量St,ar在1%~2%的含量为148,含硫量St,ar在2%以上的含量为150,采取排烟温度的三点平均值。(2)机组负荷在400MW~500MW,含硫量St,ar在1%以下的含量为145,含硫量St,ar在1%~2%的含量为148,含硫量St,ar在2%以上的含量为150,采取排烟温度的二点低的排烟温度平均值。(3)机组负荷在400MW以下,含硫量在1%以下的含量为148,含硫量St,ar在1%~2%的含量为150,含硫量St,ar在2%以上的含量为152,采取最低点排烟温度数值[5]。

第三,要结合实际需求完成搜索性试验机制,制订正常的空气预热器前后压差控制数值。尤其是在压差数值高于控制数值后,会出现不同程度上的积灰,此时需借助冷端空气预热器完成压力管理,将压力参数控制在适当的范围内, 对空气预热器冷端连续吹灰,直到其前后压差达到正常值,然后才能进行常规化吹灰蒸汽压力运行。

2.建立预警机制

为了有效提升600MW锅炉空气预热器积灰防控效果,技术部门要结合实际需求建立含硫量预警机制,对体系中的入炉煤含硫量进行判定分析,从根本上解决冬季设备应用负荷运行问题,确保能集中解决空气预热器积灰堵塞问题[6]。

四、结语

600MW锅炉空气预热器在使用过程中经常会发生积灰堵塞的问题,对此,技术部门要积极整合相关参数,完善具体流程,针对实际问题提出相应的防范策略。要合理管控进口风温,建立具体的预警机制,避免积灰问题对设备正常运行造成影响。

参考文献:

[1] 刘禹鹏.600MW锅炉空预器积灰堵塞原因分析及预防探索[J].科技与企业,2016(9):213-214.

[2] 卢顺新,戴荣,杨义军,等.600MW锅炉空预器积灰堵塞原因分析及防范[J].湖南电力,2015(2):47-49,52.

[3] 宋凯,董强.335MW机组空预器堵塞分析以及治理措施[C]//中国电机工程学会.2016年中国电机工程学会年会论文集.2016:1-3.

[4] 刘伟,束继伟,金宏达.電站锅炉管式空预器积灰堵塞的原因分析及解决措施[J].黑龙江电力,2014(1):67-70.

[5] 谷伟,朱安钰,程征.某厂600MW超临界锅炉空预器改造及效果分析[J].节能,2016(5):34-37.

[6] 金其森,殷志龙.630MW机组脱硝改造后空预器差压大问题分析[C]//中国节能协会.2016燃煤电厂超低排放形势下SCR(SNCR)脱硝系统运行管理及氨逃逸与空预器堵塞技术交流研讨会论文集.2016:490-495.

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