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300MW循环流化床机组深度调峰技术探讨

2018-12-27史佳宾焦凯郑秀平

山东工业技术 2018年23期
关键词:循环流化床

史佳宾 焦凯 郑秀平

摘 要:近年来,蒙西电网随着新能源装机占比的增加,电网负荷结构发生了显著变化,日常运行中负荷的峰谷差日益增大,调峰矛盾日益加剧,燃煤机组50%的调峰能力已不能满足蒙西电网的调峰需要。日前,国家发展改革委、国家能源局印发“关于提升电力系统调节能力的指导意见”文件中提到:要加快推进电源侧调节能力提升,实施火电灵活性提升工程,优先提升30万千瓦级煤电机组的深度调峰能力。本文针对此轮调峰期间机组存在的安全隐患,以及运行调整措施进行分析探讨。

关键词:循环流化床;深度调峰;参数控制

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.170

1 机组概述

本锅炉为东方锅炉厂生产循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自然循环汽包炉。采用紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构。主要由一个膜式水冷壁炉膛,三台汽冷式旋风分离器和一个由汽冷包墙包覆的尾部竖井(HRA)三部分组成。脱硫系统采用炉外烟气脱硫,采用“石灰石-石膏”湿法脱硫。脱硝系统为SNCR(选择性催化还原法),还原剂采用尿素溶液[1]。配备上海汽轮机厂生产亚临界中间再热单轴双缸双排汽、直接空冷式汽轮发电机组。

2 锅炉控制

循环流化床锅炉由于其自身特性,高温固体颗粒物料的循环流化燃烧方式,锅炉本身蓄热能力强[2],本身具有很好的负荷调节性能,深度调峰期间虽然燃烧减弱,但炉内温度分布较为均匀。

2.1 燃烧控制

调峰期间锅炉一次风量控制为245km?/h,保证床料正常流化[3],总风量为355km?/h,高于总风量保护动作值,上下二次风挡板开度均为20%。平均床温756℃,已低于底限报警值790℃,床压控制为7kPa。由于调峰期间工质蒸汽流量降低,主汽系统管壁温度较高,屏过壁温容易超限,控制一级减温水后温度高于饱和溫度5℃,同时控制烟气侧温度偏差小于20℃,通过精调细调,保证锅炉各管壁温度不超限。

2.2 水位控制

本机组采用两台50%汽动给水泵,一台30%电动给水泵,正常运行两台汽泵运行电泵备用[4]。给水采用三冲量自动控制。调峰期间给水流量降至342t/h,汽动给水泵再循环联锁开启流量为180t/h,显然给水流量不能满足汽泵正常运行,所以在执行调峰过程中,通过开启汽泵再循环,两台汽泵各自开启50%,单台汽泵流量达到245t/h,给水采用三冲量自动不变,减少人为因素干扰,保证锅炉给水稳定。

3 汽轮机组控制

为保证机组安全运行,本次调峰期间汽轮机均采用单阀控制。退AGC自动,修改负荷下限为115MW,滑压偏置设置为0,机炉协调自动投入。

3.1 主要操作

在执行调峰操作过程中,降负荷采取设定目标值的方式,速率为1MW/min。同时开启辅汽供轴封电动门,微开调节门,控制轴封压力8kPa,在进行轴封汽源切换操作时,注意辅汽管路暖管要充分,初始阶段增强疏水,注意控制辅汽联箱温度与压力。

检查确认电动给水泵和备用凝结水泵正常备用,汽动给水泵冷再汽源正常备用,机组各运行参数均正常且无报警条件。降负荷过程中,加强对汽包水位调整监视。密切注意小汽轮机进汽压力(0.28 -0.22MPa)和温度(大于330℃),低调阀的开度指令(小于50%),水位自动跟踪异常时及时切除自动,手动调整汽包水位。采用开启低压缸喷水,疏水扩容器减温水的方式,增加凝结水泵出口压力至1MPa,保证其稳定运行。

3.2 注意事项

在深度调峰期间,保证汽温、汽压、主机和小机振动等参数在正常范围,发生异常情况时如手动干预仍波动较大时,应立即向调度申请恢复负荷,防止由于汽泵抢水造成水位保护动作等事故的发生。确认三段抽压力和除氧器压力正常,高低加水位,排汽装置和除氧器水位正常,如高低加事故疏水动作时,及时投入扩容器减温水。

3.3 电气规定

深度调峰时,有功负荷降至100MW时,AVC发增、减磁闭锁。在升降负荷过程中加强对发电机无功功率、定子电压、厂用电压的监视,保证发电机定子电压在19.4kV-20.4kV范围内,无特殊情况不得进相运行。6kV母线电压上限不得高于6.5kV,下限不得低于5.9kV,380V母线电压上限不得高于415V,下限不得低于370V。如AVC异常导致电压超限应及时退出AVC,通过手动调整电压在规定范围内。

4 结束语

通过本次研究操作,表明机组完全满足深度调峰的要求,得出的控制方式为今后的操作以及同类型机组提供了指导性意见。本机组在深度调峰期间整体效率下降。发电成本增加,安全性降低等问题,还需要做进一步的研究。

参考文献:

[1]中国电力企业联合会.中国燃煤电厂大气污染物控制现状[M].北京:中国电力出版社,2009.

[2]陆万鹏,史月涛,孙奉仲.热管换热器与低压省煤器的性能分析[J].山东大学学报,2014,42(02):102-106.

[3]王福才,李瑞光,刘爽.大型循环流化床锅炉低风量冷态启动实践研究[J].沈阳工程学院学报(自然版),2016(02).

[4]杨学良.300MW机组深度调峰存在的危险及防范[J].电力安全技术,2009(09).

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