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德兴铜矿半自磨机磨矿介质优化试验与应用

2018-12-27张国斌

山东工业技术 2018年23期
关键词:介质优化

张国斌

摘 要:介绍了德兴铜矿半自磨系统流程及半自磨机使用Ф125铸造钢球作为磨矿介质存在的问题。针对该问题提出了用Ф125锻球替代铸球方案,并在实际生产中进行试验应用。为了处理难磨矿石,在实际生产中将锻球直径增大至Ф150,磨机台效、钢球单耗等关键生产指标有了比较大的提高,取得了比较明显的经济和社会效益。

关键词:半自磨;介质;磨矿;优化

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.045 德兴铜矿半自磨系统采用半自磨+球磨+顽石破碎的SABC流程,半自磨机和球磨机为一对一的配置,半自磨机规格为∮10.37×5.19m;球磨机为∮7.32×10.68m溢流型球磨机;半自磨机的排料端设有两台3600×7500mm直线振动筛(一用一备)进行筛分,筛上产物去顽石破碎系统进行破碎,筛下产物进入两组∮838-6 旋流器组(两组同时工作)进行分级;顽石破碎系统采用一台 MP800 型圆锥破碎机,顽石经破碎后返回半自磨机。

1 半自磨机原理

在选矿作业中,磨矿是最关键步骤,主要作用是把矿物粉碎研磨到一定的细度,实现脉石矿物和有用矿物的物理分离,为矿物选别提供基本条件。自磨机就是以物料自身作为磨矿介质,磨机旋转提升矿石至一定的高度抛落,矿石通过自身相互撞击摩擦而粉碎的磨矿设备。因为是矿石自身作为磨矿介质,对矿石性质要求较高,自磨机适用性有限。大部分矿石在自身研磨的过程中会产生顽石,需要加入部分钢球对顽石进行破碎研磨;有些矿石虽然不会产生顽石,但是加入部分钢球后可以明显的提高磨矿能力,这就形成了半自磨机。添加钢球的材质、大小、钢球质量、钢球充填率等都直接影响磨机磨矿能力和磨矿质量。

2 德兴铜矿半自磨存在的问题

德兴铜矿半自磨投产时,由于多方面,使用自产Ф125铸造钢球(太白铸造厂)作为磨矿介质,在使用的过程中出现诸多问题,主要问题如下:

(1)钢球破碎率大。铸造钢球冲击韧性不高,而半自磨机直径大(10.37m),钢球随磨机转动提升高度高,在抛落冲击的过程中钢球容易破裂。根据日常生产数据分析,钢球破碎率在5%以上。

(2)半自磨機台效低。钢球破裂后,原有点冲击变成面冲击,同时单个钢球质量变小,钢球抛落冲击力极大降低,磨矿作用剧减,半自磨机处理能力低,台效仅为850t/h,远未达到设计台效。

(3)磨矿钢耗居高不下,达到了0.75kg/t。钢球破裂后,总比表面积增加,钢球与钢球及矿石间接触面增加,研磨作用增加,在相互研磨过程中增加了钢耗。磨矿矿浆呈弱酸性,钢球表面积增加,增加了钢球腐蚀。

(4)半自磨机吐出钢球量大,每天吐出钢球量约为4.5吨。钢球在半自磨机内经过冲击研磨后直径变小,当小于顽石窗尺寸时随顽石排除半自磨机,由于钢球破裂,随顽石排出的碎钢球数量大,且呈不规则形状。碎钢球经过电磁铁选出后需要重新加回半自磨机,由于碎钢球量大,给日常生产管理带来很多困难。

(5)顽石破碎机跳机频繁。顽石需要经过破碎机破碎后返回半自磨机,由于顽石中碎钢球多,电磁铁很难完全清理干净,实际生产中常常因为碎钢球进入破碎机导致破碎机跳机,影响正常生产。

3 试验方案及结果

正常生产时,半自磨机每天根据实际处理量添加∮125铸造钢球约15吨。按照试验要求改为每天添加∮125锻造钢球(余干锻球厂)。半自磨机钢球充填率约为9%,共约180吨钢球,正常生产12天左右锻球基本替换磨机内∮的原有铸球,之后钢球保持动态稳定,生产趋于稳定。

从为期两个月工业试验结果看,基本符合预先判断,取得了比较明显的效果。

(1)半自磨台效在逐步增加,在矿石性质基本稳定的状态下,台效由850t/h逐步增加自900t/h。

(2)钢球单耗下降明显,由原来的0.75kg/t下降至0.69kg/t。

(3)从添加锻球开始,半自磨机吐出的碎钢球数量在逐步减少,由每天4.5吨逐步减少至1吨左右,在添加锻球15天后基本稳定在1吨左右。

(4)半自磨吐出的钢球形状变化。从添加锻球开始,吐出不规则形状碎钢球在逐步减少,规则圆形碎球在逐步增加,至15天后不规则碎钢球数量极少并保持基本稳定。

4 应用实践

在试验的基础上进行了工业应用,在实际应用中发现,当处理难磨矿石时,台效下降明显。为了稳定磨机处理难磨矿石的磨机台效,结合日常生产经验,将锻造钢球直径由125mm增大至150mm。

5 结论

德兴铜矿半自磨机原使用∮125铸造钢球作为磨矿介质,实际使用中由于半自磨机直径大,铸造钢球韧性差,钢球破碎率高,给生产带来诸多难题。为此,使用韧性更好的∮125锻造钢球替代铸造钢球,取得了明显的效果。半自磨机台效由850t/h提高至900t/h,钢球单耗有0.75kg/t降低自0.69kg/t。为了提高难磨矿石的处理能力,在应用过程中将钢球加大至∮150mm,取得了较好的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]金建国.提高半自磨系统运转效率的分析及措施[J].铜业工程,

2012(02):54-56.

[2]洪建华.2.25万t/dSABC工艺在德兴铜矿的应用[J].有色金属(选矿部分),2011(s1):124-126.

[3]肖庆飞等.半自磨介质材质机尺寸对比试验研究[J].矿山机械,

2017(07):31-40.

[4]陈胜迁等.湿矢弱碱性介质下的半自磨机衬板腐蚀磨损分析 [J].特种铸造机有色金属,2016(06):577-579.

[5]杨福新.半自磨机工作参数的优化研究[D].中南大学,2013.

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