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一种励磁变压器温度控制器改造经验简析

2018-12-21祁亚静张一波李永杰

水电站机电技术 2018年12期
关键词:跳机温控器控制柜

于 潇,祁亚静,赵 浩, 张一波,李永杰

(1.河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北 石家庄 050300;2.国网新源控股有限公司抚宁抽水蓄能分公司,河北 秦皇岛 056000;3.国网新源控股陕西镇安抽水蓄能有限公司,陕西 西安 071000)

1 概述

张河湾公司励磁变压器生产厂家为瑞士ABB,型号THM-7 HN,户内、树脂浇注绝缘、金属外壳封闭、自然风冷、干式变压器,原边电压15.75 kV,副边电压891 V,额定容量3×690 kVA,励磁变副边电流1 338 A,连接组别Yd11。励磁变压器测温控制采用ABB公司变压器配套的TEC品牌温度控制器,原温度控制方案未对控制信号进行高压滤波处理,现场的震动较大,原控制方案也缺乏相应的温度冗余方案;在运行中经常发现温度控制器无故越限报警,输出信号跳变,直接给保护系统跳机信号,影响机组的正常运行。

2 解决方案

张河湾公司励磁变压器绕组每相各有4个温度传感器,一共12个,其中6个送到温控器模块,3个送到励磁盘,另外3个未使用。当送到温控器模块的任一测点温度高于90℃时通过3号励磁变过流保护装置F43上送报警,高于119℃时通过励磁变过流保护装置F43上送监控系统跳闸信号,存在温度异常突变、保护误动的风险。

因此我们的改造设计目标:温度控制系统可靠、技术先进、功能完备、可扩建性强,同时在满足使用要求的基础上尽量保证经济性;具备一定的抗干扰、抗振、容错能力及误操作的纠正能力;软硬件功能模块标准化,便于励磁变压器测温控制系统开关量、模拟量信息的可靠传递;保证系统选用最新的成熟技术;系统各单元故障排除快速简捷,易操作,简便直观;保证系统易于扩展、升级。

针对励磁变温控器改造问题,2017年5~6月结合张河湾公司3号机组A级检修,运维检修部机电一班员工多次讨论研究解决方法,最终确定方案,对该问题进行解决。

2.1 方案确定

(1)对励磁变温度探头进行冗余升级,由单探头升级为双支探头,并进行屏蔽处理。

(2)将温度信号引到新的温控器控制柜。

(3)新的控制柜加装军工级24 V电源转换模块,控制柜内所有设备工作电压为24 V,提高设备的稳定运行时间。

(4)输入的温度信号经过防静电隔离滤波装置进行处理后,1路输出给励磁变本体温度模块显示,其余信号全部输出RS485数字信号给PLC控制器进行组态。

(5)更换原有的3块励磁变温控器。原有励磁变温控器只接受PT100温度信号,运行不稳定,更换为接受4~20 mA信号的温控器。

(6)在3号励磁变柜内加装风机,加速风的循环,提高冷却效果。

2.2 设计图及元器件

根据励磁变压器运行规律要求,同时考虑其运行可靠性及稳定性等因素,设计如下:

(1)设计图(图 1)

图1 温控器改造设计图

(2)元器件配置(表 1)

表1 温控器改造所需元器件清单

3 实施过程

(1)安装励磁温控器控制柜。

(2)拆除励磁变原有12支PT100探头,更换为双支PT100,另外每相各加1支探头将数据送到励磁盘,一共27支。并按施工图纸沿现有电缆通道依次铺设至温控器控制柜,做好线头标记。

(3)按施工图纸对每个PT100信号线进行接线,做好线号标记。

(4)对4~20 mA信号线进行铺设。从温控器控制柜通过现场电缆沟铺设至励磁变原有控制箱,按施工图纸对每个4~20 mA信号线进行接线,每根线做好线号标记。

(5)对温控器控制柜AC 220 V电源线进行铺设。从温控器控制柜通过现场电缆沟铺设至励磁变原有控制箱,按施工图纸对AC 220 V电源线进行接线。

(6)风机安装。

在励磁变压器柜内三相绕组右侧各增加2台冷却风机,三相绕组前、后各增加1台冷却风机,共12台,以此增强冷却效果,其220 V电源接在3号机自用盘II母2号馈线柜备用开关=S18+BF13-GS103上。新装风机功率为60 W,12台风机同时运行时总功率为720 W,总电流为3.3 A,所选的备用开关额定容量为80 750 VA,额定电流为125 A,开关能满足12台冷却风机的用电需求。风机启动实现手动和自动功能。当温度值达到70℃时,通过温度接点启动风机,当温度降到60℃时通过温度接点停止风机。如果温度显示器故障,可通过手动方式启停风机。

4 实施效果

4.1 改造后逻辑

3号机励磁变每相8个测点,分别为 A11、A12、A13、A14、A21、A22、A23、A24,B11、B12、B13、B14、B21、B22、B23、B24,C11、C12、C13、C14、C21、C22、C23、C24,一共 24 个测点。

当24个测点中任意一个温度超过“风机启动温度值70℃”时,对应相的风机启动,直至温度降到“风机停止温度值60℃”时风机停止运行。当(A11、A12、A13、A14)、(A21、A22、A23、A24)、(B11、B12、B13、B14)、(B21、B22、B23、B24)、(C11、C12、C13、C14)、(C21、C22、C23、C24)6 组中任意 1 组有2个温度测点同时达到“报警温度130℃”时,现地温控器控制柜报警系统里显示温度高报警,当6组中任意1组有2个温度测点同时达到“跳机温度150℃”时,延时5 s后,系统对保护系统发出跳机信号,且跳机信号不能自动消除,需工作人员在本系统进行手动清除。跳机信号的清除条件是系统温度低于“跳机温度150℃”,才能手动清除。

4.2 改造后测试

(1)冷态检测

冷态检测项目列表见表2。

(2)动态检测

1)风机温控启动测试

A、B、C三相分别进行风机测试:环境温度20.6℃,设定风机启动温度25℃,风机关闭温度23℃,延时0 s启动。测试结果:当RTD温度探头检测温度升至25℃时,风机启动,当温度降至23℃时,风机自动关闭;手动启停风机正常。测试结果正常。

表2 冷态检测项目列表

2)报警温控启动测试

A、B、C三相分别进行报警启动测试:环境温度20.6℃,设定报警温度25℃,延时0 s启动。测试结果:当RTD温度探头检测(2支)温度升至25℃时,报警信号输出,现地温控器控制柜报警系统里显示温度高报警;温度降至25℃以下时,报警复归。测试结果正常。

3)保护温控启动测试

A、B、C三相分别进行保护启动测试:环境温度20.6℃,设定跳机温度25℃,延时5 s启动。测试结果:当RTD温度探头检测(2支)温度升至25℃时,跳机信号输出,保护接收到跳机信号,温度降至25℃以下时,手动解除跳机信号,保护接收到解除信号。测试结果正常。

5 方案创新点及取得的效果

5.1 方案创新点

(1)改造后励磁变温控器控制柜显示屏可查看三相历史曲线。

(2)改造后励磁变温控器控制柜显示屏可查看报警信息。

(3)励磁变冷却风机加装施工过程简单,项目成本小,冷却效果明显,且未改变励磁变柜内原有的结构,未对励磁变正常运行造成任何影响;风机的启动方式设有自动和手动两种,可靠性得到保证。

(4)励磁变温控器与冷却风机实现联动,提高励磁变运行可靠性。

5.2 取得的效果

3号机励磁变改造前后测温记录见表3、4所示。

表3 3号励磁变改造前测温记录表 单位:℃

表4 3号励磁变改造后测温记录表 单位:℃

3号机励磁变运行良好,励磁变温控器未出现飘移现象,励磁变风机动作正常,三相运行温度通过跟踪观察(如表 3、表 4),已明显下降约 10~20 ℃左右。不论从原理、结构还是实际运行效果来看均优于改造前,大大提高了励磁变运行可靠性。

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