多段步进式冷床防挤钢脱落结构优化设计
2018-11-26蔺涛张振滨
蔺涛 张振滨
摘 要:棒材轧钢车间的轧钢设备中,棒材的品质不仅取决于轧钢主设备,同时也在很大程度上取决于辅助设备的先进性和稳定性,冷床作为轧钢车间在线的主要非标辅助设备,其结构形式、自动化程度、稳定性等将直接影响生产线的效率及棒材品质,对轧钢线起着非常重要的作用。
关键词:冷床;多段式;防挤钢;优化设计
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.033
1 前言
山东寿光巨能特钢有限公司轧钢厂大棒线为热轧棒材生产线,主要钢种为优质碳素结构钢、合金结构钢、管坯钢、轴承钢等,产品规格为Φ90~300mm,棒材长度6-10m。冷床设计采用步进齿条式,为适应不同钢种冷却速度下线需要,中间设有快速下线辊道,由电机带动蜗轮蜗杆减速机传动,再由蜗轮蜗杆减速机带动偏心轮传动的方式步进运行,冷床床面宽度37米,由六段单独驱动组成,各段之间配合运行,各段之间的启停运行通过检测机构控制,机械设备自动化控制的要求高。
2 存在问题及原因分析
2.1 存在问题
因冷床的床面宽,采用六段配合运行,该生产线自2014年2月投产以来,几段冷床之间多次出现挤钢情况,造成冷床多段脱落甚至整体脱落情况,每次床面整体脱落不仅会造成近7小时停产,影响生产效率,而且对部分要求缓冷的钢材造成质量缺陷;并且因冷床下高温高热,造成维修处理难度大,增加了职工的劳动强度。
2.2 原因分析
通过图纸和现场应用情况进行分析,造成上述问题的主要原因为:齿条上有双钢时各段之间的检测装置(不倒翁)因结构设计存在缺陷,导致检测装置不灵敏,造成挤钢。如图所示:当棒材通过步进齿条落在上支架上时,棒材自身重量下压绕销轴带动连杆上拉,再由连杆拉动装有配重的拉杆向上运动,检测元件检测到拉杆运动到位后传输信号,驱动下段冷床托钢步进运动。此不倒翁检测机构铰链接触部位多、力矩传递环节多,力传递不在同一直线上,易卡滞、不灵敏,各零件易磨损,磨损后摩擦力增大导致棒材不能将配重压起或压起后不能回位。
3 改进措施
根据以上原因分析并结合实际情况,为解决上述存在问题,从以下两个方面进行优化改进。
(1)重新设计不倒翁。根据现场使用位置设计一种直线型不倒翁。运动方向与受力方向在一条直线上,没有任何偏置载荷,提高不倒翁的可靠性与灵敏度。如上图所示:当棒材落在齿槽内的圆形支架上时,棒材自重大于彈簧拉力下压使导杆向下运动,检测开关检测到位后传输信号,驱动下段冷床托钢步进运动;当棒材托走后,导杆在弹簧的作用力下恢复到上限位置,如此往复循环。
(2)增加检测信号装置,监测床面脱落瞬间异常轨迹。床面严重脱落表面上看是瞬间发生,但总有时间过程,如能在发生轻微脱落的瞬间检测到并停机,就能防止严重的脱落,避免长时间的停机。根据以上分析制定下述方案:如下图所示。
将检测元件至于偏心轮两端,距离偏心轮5mm,当检测间隙大于5mm时接近开关信号丢失,通过程序激发各段冷床主电机断电制动,外力消失,冷床在轻微偏离工作轨迹时停车。
4 取得效果
(1)自通过改造后至今未发生过冷床脱落情况,偶因操作人员失误造成挤钢情况也会在冷床轻微抖动的瞬间停车,只需倒车就能在短时间内恢复生产。
(2)在不计算因棒材无法缓冷造成废品的情况下,与未改造前的每年2次严重脱落造成7小时停产时间对比,按每小时钢材产量70吨、每吨钢材净利润1000元计算,则每年产生经济效益:1000*70*7=49万元。
(3)提高了冷床的可靠性和稳定性,保障了生产顺行,同时稳定了产品质量,避免了因不能缓冷造成的质量缺陷。
(4)减轻了职工的劳动维护强度,增加人员稳定性。
5 结束语
通过对冷床不倒翁及检测装置的优化设计,解决了冷床出现长时间停机的隐患,生产线的稳定运行及产品的质量得到保证。降低备件维修费用、减轻职工劳动强度。同时增加的信号检测装置结构简单且运行可靠。为其他有同类型冷床的厂家提供了参考,具有很大的推广价值意义。
作者简介:蔺涛(1986-),男,本科,助理工程师,从事钢厂设备检修维护及管理工作。