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路基“闷灰”质量通病防治

2018-11-26王培力郑孝康

四川水泥 2018年11期
关键词:消石灰放炮灰土

王培力 郑孝康

(中交三航局第三工程有限公司, 江苏 南京 210011)

1 工程概况

265省道金坛段新建工程,起于常州市金坛区与镇江市丹徒区交界处,接265省道镇江段,向南在上阮现代农业产业园一期规划区东侧与265省道溧阳段相接,路线全长24km,全线路基总填方约167.6万m³,路基总挖方约170万m³。

本工程属太湖冲湖积平原地貌区,地势低洼,沿线有多条河流及水库,场区内地下水位较高,主要分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

2 路基“闷灰”质量通病现象及影响

由于灰土具有良好的整体性,较高的强度、板体性和抗水性,造价经济合理,为实现道路使用功能提供了有力的基础和保证,因此它被广泛应用于路基建设中。

在施工现场拌制灰土时,常用的有两种方法:①生石灰先与素土拌合、打堆“闷灰”,在后期的路基填筑时,二次掺拌消石灰;②素土摊铺晾晒后,直接就地掺拌消石灰。

以上两种拌合方法,分别具有下列显著特点:

⑴在“闷灰”工艺中,生石灰可以和塑性指数较大的过湿土发生化学反应,吸收土壤中的水分,加速降低土壤的含水率、塑性指数,使得处理后的土壤砂化,土体颗粒松散、易于粉碎,土的工程性质得到改善;

⑵“闷灰”过程中,生石灰消解散发的热量,可以加速灰土中的水分蒸发;

⑶“闷灰”工艺受雨水天气影响较小,从而可以加快施工进度;

⑷消石灰干燥时,易污染环境,特别是装卸时容易飞扬,对沿线群众的生产和生活产生影响,对农作物也有破坏作用,容易引发地方矛盾,影响施工;

⑸消石灰不能吸收过湿土中的水分,灰土只能依靠风吹日晒降低含水率,导致施工进度较慢。

通过分析以上两种拌合方法的特点可知,在地下水位偏高的地区,土壤含水量较大,如果等到土体晾干后再掺消石灰拌制灰土,势必会影响工期,所以在灰土施工中,大量采用“闷灰”工艺。

图1 “放炮”质量通病

虽然,“闷灰”工艺具有以上优点,但是,它具有一个严重的质量通病:部分未完全消解的生石灰遇水膨胀,产生“放炮”现象,影响路基表观质量及压实度。

在本工程的路基施工初期,个别段落采用了“闷灰”工艺,但是施工结束后,在路基表面出现了严重的“放炮”现象。项目部立即组织相关部门对此情况进行全面调查,共检测压实度18个点,压实度综合评定结果:不合格;分段抽样统计了“放炮”面积24m2,其中共有“放炮”现象125个点数,平均每平米“放炮”点数为5.2个。

为了确保工程质量与进度,研究如何控制“闷灰”施工质量,消除路基“放炮”质量通病,是本工程路基施工中的一个重大难题。

3 通病成因分析

针对此次“闷灰”施工中,出现的“放炮”质量通病,项目部积极组织各部门与施工班组长召开会议,大家通过分析“闷灰”工艺流程,现将此通病产生的原因归纳为:

⑴生石灰质量较差,达不到Ⅲ级灰标准,杂质含量较多,在“闷灰”时,弱化了石灰与土颗粒所发生的一系列化学反应,不宜消解。

⑵“闷灰”时间太短,生石灰与过湿土尚未充分发生反应,便被填筑到路基中,闷料中仍残留着大量未消解的生石灰。

⑶“闷灰”过程中,翻拌次数太少,生石灰没有与过湿土充分拌合均匀,未能充分吸收水分、消解。

⑷闷料中,部分生石灰块体较大,未充分消解,并且大块体未进行筛分,便直接填筑到路基上。

⑸二次掺灰时,工人图省事,将含有尚未充分消解的石灰块和杂质直接进行布灰,未进行过筛剔除。

⑹二次掺灰后,灰土翻拌、粉碎次数不足,导致部分残留的生石灰块未被粉碎。

4 防治措施

针对上面确定的一系列原因,大家进行了充分讨论,从多方面进行分析、集思广益,整理出切实可行、操作性强的对策:

⑴做好石灰的进场检验,生石灰应不低于III级标准。

⑵“闷灰”时,掺加生石灰量宜为设计灰剂量的 50%左右(在闷料过程中,难以计算生石灰的具体掺量,因为石灰量太少时,无法达到吸收水分的目的;如果按照设计值掺拌,会由于灰剂量的衰减,导致石灰浪费,所以具体掺拌的石灰量应根据实际土质、土的天然含水量,结合施工工艺适当增减)。

⑶“闷灰”时间控制在7天左右,并且在“闷灰”期间,宜打堆翻拌3-4次,以便生石灰能够与过湿土拌合均匀,充分发生反应,吸收水分、消解。翻拌过程中,对尚未实质性粉碎、结团、大块土体,采用挖机的挖斗敲打、滚动、翻落等方式进行初步粉碎,为后期灰土的化学反应创造条件。打堆翻拌后,“闷灰”粒料应以拌和均匀、没有夹生料、土粒砂化、含水量适中为宜,并根据“闷灰”效果及土体粉碎程度,适当增减翻拌次数。

⑷闷料翻拌后,及时用挖机的挖斗将整个土堆侧面和顶面予以修平、拍紧,以便于生石灰吸收土中水分、砂化土团,减少与外界的反应;若逢雨季,整个土堆需用篷布予以覆盖压紧,防止雨水渗入土堆。

⑸闷好的灰土,尽量在 3-4天内使用完毕,以减少钙、镁离子的衰减,并在使用前,通过5cm筛孔的简易筛,避免未消解的大块生石灰、土块及其他杂质填筑到路基。

图2 闷料过筛

⑹将闷料土划格摊铺后,测定闷料土的灰剂量,根据检测结果,计算二次掺灰量。二掺的消石灰,必须提前 7天充分消解、放置,并保持一定的湿度,避免扬尘。消石灰使用前要通过1cm筛孔的筛子,剔除未消解的残余石灰及杂质。筛分后的消石灰应尽快使用,在摊铺的闷料土上,划出网格线,人工配合机械均匀布灰。若消石灰存放时间稍长,应予于严密覆盖,防止有效钙、镁离子的流失。

图3 “划格”布灰

⑺二次掺灰后,要充分翻拌、晾晒、粉碎灰土,拌合深度应达到下层路基 5—10mm,且拌和两遍以上,以确保混合料充分拌和均匀,防止存在未消解的石灰块。同时,在灰土翻拌时,还应安排专人,及时捡出未完全消解的石灰块、树根等杂物。

5 施工注意事项

⑴“闷灰”场地宜选在地势较高处,场地四周开设排水沟,有利于及时排水,并且闷料场的道路应保持顺畅,方便运输。

⑵石灰要分批进场,早进早用,合理计划,做到既不影响施工进度,又不过多存放。

⑶闷料时,要合理安排工作计划,根据工程需要和天气预报情况进行闷料,做到先闷先用、边用边闷。

⑷虽然,通过“闷灰”处理,可以大大降低土体中的水分,但是,当闷料的含水率仍较大时,应对其进行翻晒,使其接近最佳含水率后,再进行二次掺拌,严禁掺灰后长时间晾晒,造成有效钙、镁离子的流失。

6 效果检查

项目部采取以上施工措施,对前期的“放炮”段落进行了返工处理。试验室对返工后的压实度进行检测,共检测18个点,其中不合格点数0个,路基压实度合格率有了明显提升,由原来的不合格提升为100%合格;并对整个段落的“放炮”点数进行统计,未发现“放炮”现象,“放炮”点数由原来的5.2个/m2降低为0。

图4 施工成型的路基

7 结语

通过以上防治措施的实施,采用“闷灰”工艺施工的路基段落,施工质量得到了有效控制,“放炮”的质量通病得以消除,加快了路基施工进度,取得了良好的质量效果和经济效益。

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