煤筒仓滑模混凝土生产及应用
2018-11-23陈桂玲
陈桂玲,王
(1. 鄂尔多斯市世正工贸有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 010321;2. 兰州瑞原混凝土有限公司,甘肃 兰州 730207)
1 工程概况
鄂尔多斯市唐家会煤矿选煤厂产品仓主体工程采用滑模技术施工,筒仓是外径为 30m、壁厚为 0.5m 的两个筒仓,滑模的施工混凝土总量为4000方,混凝土采用预拌混凝土。在施工过程中混凝土浇筑采用分层浇筑,共分4层,平均每层为 30mm,滑模采用提升架,浇筑到 1.2m 后就进行滑模浇筑,平均 2h 进行滑模一次,平均高度为 30mm。
2 原材料控制
(1)水泥:采用 P·O42.5 旋窑生产,进场检验各项指标合格。
(2)砂子:选用中砂,细度模数为 2.5~2.7,控制含泥量 3% 以内。
(3)石子:选用碎石 5~31.5mm 连续级配,含泥量不大于 1%,针片状含量不大于 5%,压碎指标控制在 10% 以内。
(4)粉煤灰:采用达电的Ⅱ级灰,保证粉煤灰的细度和需水量比,避免出现结块和潮湿的现象。
(5)外加剂:选用聚羧酸减水剂。使用前具备厂家的合格证及检验报告,进场进行批次检验并试配混凝土,保证混凝土的质量稳定。大量试验满足滑模混凝土可滑性要求。
(6)水:采用饮用水。
3 施工配合比的确定
滑模部位的混凝土施工工艺比较复杂,混凝土要求为强度等级 C40 的预应力混凝土,必须具有早强、快硬的特点,初凝时间为 6h,终凝时间为 8h。通过大量试验,确定采用聚羧酸减水剂。混凝土的坍落度不能太大且要充分满足施工泵送要求。由于搅拌站距离施工现场30来公里,运输距离长,同时气温高,导致坍落度损失大,给混凝土施工造成困难,为了解决以上问题,除了使用聚羧酸减水剂外,选用活性高的矿物掺合料,加大水泥用量,使水泥的水化热可以积极加速混凝土凝结并加快强度增长。
根据试验最终确定施工配合比,详见表1,混凝土的力学性能检测结果见表2(见 P71)。
表1 施工配合比 kg/m3
表2 28d 标准养护试块数据
经实测,混凝土的初始坍落度为 220~230mm,1.5h 坍损不大,3h 之内也有 190mm,能够满足其工作性能的要求。混凝土抗压强度全部达到预期效果,满足预应力张拉的条件。
4 混凝土拌制运输及浇筑
本工程在混凝土设计中要对搅拌站和混凝土运输工序严格控制。浇筑厚度不超过 30cm;混凝土浇筑后的振捣要避免触碰模板和钢筋;混凝土在高温条件下会持续升高自身温度,所以必须使用有效方法对模内温度进行控制,积极使用掺合料,尽量使用温度较低的水拌制混凝土;在混凝土施工后要注意洒水养生。
5 应用效果
本工程所用混凝土的坍落度、凝结时间、强度等各项指标均满足设计要求。硬化后混凝土 28d 的养护标准试块、同条件试块均达到预期的效果,满足预应力张拉的条件。经过十个昼夜的努力,滑模施工顺利完成,浇筑后混凝土没有出现滑剪和塌边现象,各项指标都满足要求受到施工单位、监理单位和建设单位的一致表扬。