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卧螺离心机在某尾矿干排干堆工艺中的应用

2018-11-20俞利楠

现代矿业 2018年10期
关键词:离心机尾矿进料

俞利楠

(上海离心机械研究所有限公司)

四川某硫铁矿采用较为落后的选矿工艺,选矿回收率不高,矿产综合利用水平不高[1]。硫精砂品位低,仅35%左右;制取硫酸后硫酸烧渣含铁率低,仅40%左右,尾矿含硫率高,为5%左右;硫精砂销售单价低,硫酸烧渣难以作为铁精矿利用,造成铁资源的浪费。由于尾矿难以被回收利用,大量无序堆存带来资源浪费、环境污染、安全隐患和土地占用等诸多问题[2]。

尾矿干排干堆技术是近年来国内外逐渐兴起的尾矿处理技术[3],主要通过疏干尾矿水分、减少库内积水实现[4]。卧螺离心机是高效固液分离设备,以其结构紧凑、占地面积小、自动化程度高、处理能力强、固液分离效果好等特点得到广泛应用。大型卧式螺旋卸料沉降离心机(简称卧螺离心机)在尾矿泥浆处理中已有不少成功案例。

在该背景下,该硫铁矿选矿厂在对选矿工艺流程进行整体改造以提高硫、铁等矿产资源综合利用水平的基础上,应用离心脱水技术对尾矿进行干排干堆工艺改造。

1 原工艺流程

选矿厂原生产工艺流程示意见图1。

图1 原生产工艺流程示意

原矿经对辊磨、振动筛、跳汰工艺分别产出粗矿砂、细矿砂、半精砂,通过洗选工艺产生硫精砂和尾矿。硫精砂经浓缩池Ⅰ和陶瓷过滤机过滤产出高品位硫精砂(产品1);尾矿经浓缩池Ⅱ浓缩后,产生上清液和尾矿泥浆,尾矿泥浆作为最终尾矿废弃或回填。该工艺提高了硫精砂品位,但尾矿处理方式较为传统,仅运用浓缩池自然沉降原理简单浓缩,最终尾矿含水量仍较大,运输成本高,只能选择废弃于尾矿库或回填矿井下,无法对尾矿进行综合处置或利用。

2 卧螺离心机工作原理

尾矿浆经泵送或自流进入卧螺离心机,在转鼓高速旋转产生的离心力作用下,尾矿浆固相和液相成分由于密度不同而分层,从而实现固液分离。密度大的固相颗粒沉降在转鼓内壁,在螺旋输送器的推动作用下,向转鼓锥段出口行进,在转鼓锥段和螺旋叶片间产生的双向挤压作用下进一步脱水,降低固相含水率。分离后的液相溢流出工作腔体,并经收集腔体收集后排出离心机外[5]。卧螺离心机的基本结构见图2。

图2 卧螺离心机结构示意

3 尾矿干排干堆工艺

尾矿具有产量大、浓度高且不稳定、固体物颗粒直径分布范围广的特性,大型卧螺离心机单位时间处理量大、效率高、处理浓度范围广、固体颗粒直径对脱水效果影响小、出料稳定、操作简单等优点,适宜作为该尾矿干排干堆工艺的离心脱水设备。

根据现场已有设备,采用卧螺离心机对尾矿处理工艺进行干排干堆工艺改造。尾矿干排干堆工艺见图3。

图3 尾矿干排干堆工艺流程示意

尾矿浆经浓缩池Ⅱ浓缩后,经卧螺离心机离心脱水,产出重相固渣(产品2)和轻相出液,轻相出液再通过分级设备分级,获得清液(作为矿区作业回用水)和分级后固渣(产品3)。

4 新工艺施工与调试

根据现场工艺指标,浓缩池Ⅱ产生尾矿泥浆量约100 m3/h,泥浆含固率35%左右。为满足尾矿处理工艺不间断连续作业,最大程度地发挥卧螺离心机优势,需配置2台LW900 mm×3 600 mm NY型卧螺离心机,并利用现场尾矿浓缩池旁空地进行布置和试生产,考察在不使用絮凝药剂时,卧螺离心机尾矿泥浆的处理能力、重相固渣含固率、轻相出液的含固率等指标。

4.1 离心机主要技术参数

LW900 mm×3 600 mm NY卧螺离心机转鼓内径900 mm,转鼓工作长度3 600 mm,转鼓最高转速1 800 r/min,分离因数2 000,长径比4.0;整机外形尺寸(长×宽×高)为6 500 mm×2 700 mm×1 900 mm,设备总质量20 t;控制柜外形尺寸(长×宽×高)为1 000 mm×1 000 mm×2 200 mm,控制柜质量600 kg;装机功率355 kW。

尾矿泥浆预设处理指标:处理量(按含固率35%的泥浆计)为60 m3/h,重相固渣含固率不小于70%,轻相出液含固率不大于25%。

4.2 干排干堆工艺施工

2套卧螺离心机及其配套设备现场施工布置见图4。

图4 新工艺现场设备布置示意

尾矿泥浆通过浓缩池Ⅱ出口进入泥浆过滤箱1,由阀门控制分配至2套进料泵组,控制相应的卧螺离心机进料量,再通过卧螺离心机离心脱水,重相固渣从无轴螺旋输送机排出;轻相出液则从管道进入过滤箱2,作为分级设备进料,经分级产出固渣和清液。

4.3 干排干堆工艺调试

根据设计要求,2套卧螺离心机需同时运行,分别调整相关参数如转速、转速差,记录并考核处理量、重相固渣和轻相出液含固率是否满足预设指标要求。

(1)转速差为33.8 r/min时,设置主机转速750,1 040,1 110 r/min,进料量60 m3/h,稳定运行后,分别取各参数下的进料泥浆、固相出渣及轻相出液样。

(2)在转速为1 110 r/min时,设置转速差33.6,37.3 r/min,进料量60 m3/h,稳定运行后,分别取各参数下的进料泥浆、固相出渣以及轻相出液样。

(3)采用烘干仪器对各试样进行含固率测定,调试现场卧螺离心机参数与指标见表1。

由表1可知:

(1)进入卧螺离心机尾矿泥浆含固率均在37%以上,进料量60 m3/h,满足预设生产要求。

(2)重相固渣含固率均在76%以上,轻相出液含固率均低于25%,满足卧螺离心机产品含固率要求。重相固渣中的高岭土可以应用于陶瓷、造纸、化肥及化工等行业,具有一定的经济效益。

表1 调试现场卧螺离心机参数与指标

(3)主机转速提高,根据公式计算发现分离因数提高,固相含固率升高,说明卧螺离心机脱水效率提高,扭矩值也从侧面反映了这一现象。若尾矿泥浆在卧螺离心机中停留时间过长,也会加剧已分层液相的搅动,液相含固率可能会上升。

(4)主机转速一定,转速差的提高意味着泥浆在离心机设备中的停留时间变短,因此固相含固率会有一定的下降,但液相搅动相对减少,因此液相逃逸率下降,含固率亦下降。

5 结 论

四川某硫铁矿应用卧螺离心机对原尾矿处理工艺中浓缩池Ⅱ产生的尾矿泥浆进行离心脱水浓缩,产出重相固渣和轻相出液,轻相出液再经分级设备产出清液和固渣,其中清液可供选矿回用。该尾矿干排干堆工艺中,卧螺离心机在尾矿泥浆含固率37%以上、进料量60 m3/h的预设条件下,重相固渣含固率在76%以上、轻相出液含固率低于25%,满足预设指标。

尾矿干排干堆工艺现场运行效果满足该硫铁矿对尾矿的处理要求,既解决矿山尾矿堆存带来的环保和安全问题,也提高了企业经济效益,实现了矿产资源的综合利用,有利于矿山的可持续发展。卧螺离心机适合于现代矿山生产,具有广阔的市场前景。

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