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机组油位低导致机械事故停机分析

2018-11-07

水电站机电技术 2018年10期
关键词:电源开关油位调速器

张 军

(国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北 唐山064309)

1 电厂概况

某电站下库正常蓄水位502m,总库容168万m3;上库为一小型集水盆地,正常蓄水位899m,库容118万m3。电站为地下厂房,安装2台60MW可逆式混流水轮机组,年均发电量20032万kW·h,年抽水耗电量27120万kW·h,电站综合效率73.9%。2004年建成,2005年12月投产发电。

某电站抽水蓄能机组启动灵活、迅速、从停机状态启动到满负荷仅需3~4min,由抽水工况转换到发电工况也仅需8~10min,在电网中具有紧急事故备用作用。该电站作为电力系统的功率调整手段,减少了系统中火电机组强迫停运的次数和时间,提高了供电可靠性,减少电力系统的停电损失。

2 事件经过

2018年01月03 日03:37时,调令某电站4号机组启机抽水。

(1)故障前运行方式

电气主接线系统:潘遵I回线、潘遵II回线经母联开关联络运行;四母线带4号主变运行,五母线带3号主变运行,2号主变检修状态。

厂用电系统:3号主变带厂用电II段,厂用分段运行。

机组:2号机组检修态、3号机组带-90MW负荷抽水运行、4号机组带-90MW负荷抽水运行;上库水位223.1m。

(2)故障发生经过

2018年 01月 03日 02:50:28时,监控系统显示“4号机组701泵电源报警动作”;

2018年 01月 03日 03:17:12时,监控系统显示“4号机组油罐320油位低报警动作”;

2018年 01月 03日 03:37:25时,监控系统显示“4号机组油罐320油位低跳闸动作”,机组转机械事故停机。

监控系统记录信号动作时间如下:

2018-01-03 02:50:28.000 4号机组701泵电源报警动作;

2018-01-03 03:17:12.000 4 号机组油罐 320油位低报警动作;

2018-01-03 03:37:25.000 4 号机组油罐 320油位低跳闸动作。

3 处理过程

故障发生后,值守人员立即通知ONCALL人员及华北调度,检查监控系统4号机组停机正常。

操作/ON-CALL人员现地检查4号机组调速器油压装置盘4OSP监视画面,报警显示“701泵软启动器故障”、“701泵电源报警”,检查701泵电源开关F106处于脱扣状态。

现地检查4号机调速器压油装置油位,油位低于跳闸油位400mm,将4号机调速器压油装置1号控制盘4OSP1控制方式把手切至“手动”位置,手动启动702泵,将4号机调速器压油装置油位打至1800mm。

拉开4号机调速器油压装置盘内1号压油泵701电源开关F106,对701泵进行全面检查。4号机组调速器油压装置系统相关定值单如表1所示。

表1 4号机组5.0MPa油压装置油位(磁翻柱液位计)定值单

4 原因分析

4.1 情况梳理

4号机组带-90MW负荷抽水正常运行,当油罐320油位下降至低于1500mm时,4号机调速器油压装置主用油泵(故障时701泵为主用,702泵为备用)会自动启动,将油罐油位打至停泵油位1800mm。故障时刻,由于701泵电源开关F106脱扣失电,导致701泵未启动。当主用泵701不能启动的情况下,油位下降至855mm,即低油位报警时,作为备用泵的702应自动启动,而故障发生时,702泵也没有启动,从而造成了油罐320油位低跳闸动作。

4.2 问题排查

(1)4号机组事故停机流程执行完毕后,对4号机调速器油压装置油泵701进行全面检查。用500VMΩ表分别测量701泵电机三相对地绝缘,测量结果为每相对地绝缘均大于550MΩ;绝缘测试正常。

(2)合上701泵电源开关F106后,手动启动701泵,油泵运行正常,无堵转及异音。软启动器启动过程中最大电流为250A,正常运行电流80A,核算油泵电机额定电流应为83.6A,试验启动6次,油泵及软启动器均工作正常(701泵电机功率为55kW,额定电压380V)。

(3)对4号机调速器油压装置油泵702进行全面检查。500V兆欧表测量702泵三相电机对地绝缘各相对地绝缘均大于550MΩ。试验702泵启动6次,油泵及软启动器运行正常,正常运行电流78A。

(4)对调速器油压装置控制系统PLC控制程序流程进行分析:当压力油罐油位低于启泵油位1500mm,主油泵启动运行,但如果主用油泵此时补油未到额定油位即出现电源故障,此时因主用泵控制流程已执行结束,且油泵运行中主油泵电源开关因故跳闸,备用泵在压力油罐油位下降至备用泵启动油位855mm前不会启动。

(5)针对上述流程在现场进行了实际模拟测试,测试结果如下:

1)将702泵置为主用泵,701泵作为备用泵,模拟702泵故障后,油位下降至备用泵启动油位855mm时,701泵自动启动。说明控制程序正常。

2)将701泵作置主用泵,702泵作为备用泵,模拟701泵故障后,操作油位下降至备用泵启动油位855mm时,发现备用702泵不能自动启动,进而油位继续下降导致压力油罐油位低信号动作,引起机械事故停机。

上述测试说明机组调速器油压装置PLC程序存在设计缺陷,需要对程序进行全面分析并进行完善。

由备用泵启动程序709程序段可以看出:

①当701泵未运行时,程序再次启动701泵一次,之后进入713程序段,如果701泵开关合位,则进入715程序段,信号保持2s后启动701泵;如果主机再次检测到701泵开关未合信号时,则流程至947报警退出。

②当701泵已运行时,程序进入725程序段判断702泵运行情况,如果702泵也运行,则流程退出;如果702泵未运行,则启动702泵。

4.3 确定故障点

(1)初步分析认为701泵在运行过程中因故障4号机调速器油压装置油泵701电源开关F106在油泵运行过程中失压脱扣,导致701泵故障;且该装置PLC程序设计存在缺陷,造成在该条件下主泵701故障后无法正常启动备用泵702,引起压力油管油位持续降低。

(2)PLC程序设计存在缺陷,造成备用泵无法正常启动。

4.4 处理步骤

(1)对相关辅助设备的PLC程序进行全面梳理分析,制定完善方案,经讨论审批后,履行设备异动手续进行程序完善。对“701泵作为主用泵,702泵作为备用泵时,701泵故障后,702泵无法正常启动”的程序段进行修改。

(2)进一步跟踪分析701泵运行中造成电源开关F106失压脱扣动作的具体原因,跟踪记录相关运行中的电流变化情况。

4.5 原因分析

(1) 4号机调速器1号压油泵701在运行中因不明原因造成电源开关F106失压脱扣,是造成故障发生的直接原因,但需要持续跟踪分析电源开关失压脱扣的具体原因,加强监控系统报警信号的监视,增加机组抽水运行中对调速器油压装置的运行参数记录,开展持续分析。

(2)由于PLC程序设计不完善,“主用泵701故障后,启动备用泵702”程序段存在设计缺陷,是造成油位继续下降并最终导致低油位事故停机的内在原因。

(3) 4号机组水泵工况运行期间,320油罐油位低于1500mm时主用泵701启动,启动完成后流程结束,此时油泵电源开关F106跳开,因PLC程序设计存在缺陷,造成油位继续下降至启备用泵油位855mm,备用泵702无法正常启动,进而导致油位持续下降至事故停机位置,造成机械事故停机。

5 暴露的问题

(1)值守人员监盘不到位未及时发现报警信息,暴露出责任心不强,未严格执行值守管理制度。

(2)调速器油压装置控制程序存在设计缺陷,维护人员未对流程认真梳理,暴露出改造后验收不严格。

(3)设备维护不到位:

1)监控系统简报信息刷新太快造成值守人员未及时发现报警信息(华北调度自动化系统相关信息约2~5s推送一次,影响值守人员对故障及报警信息的监视);

2)监控系统语音出现故障未及时处理,导致值守人员无法通过语音报警信息获取故障信息。

6 防止对策

(1)加强运维人员的管理制度培训,严格落实生产考核。

(2)对全厂机组辅机控制系统PLC控制流程进行对照梳理。

(3)合理设置监控系统简报信息,减少不必要的信息推送;联系监控厂家,对语音处理机偶发故障进行分析处理。

7 结束语

某电站抽水蓄能机组在抽水启动过程中,由于励机组油罐油位低导致机械事故停机。原因是PLC程序设计不完善,“主用泵701故障后,启动备用泵702”程序段存在设计缺陷,造成701泵故障后油位下降至备用泵702启动油位而未启动,最终导致低油位事故停机。在对1号压油泵701在运行中电源开关脱扣原因进行跟踪观察6个月后,未发现任何异常情况,跳闸原因为偶发干扰导致电源开关脱扣。针对此问题该电站立即组织相关生产人员研究、分析,采取相应对策,对存在缺陷程序段进行了修改。同时,制定三项应对措施,加强运维人员管理制度的培训,合理设置监控系统简报信息,对语音处理机偶发故障进行分析处理。对全厂机组辅机控制系统PLC控制流程严格排查、梳理,及时排除隐患,确保机组的可靠运行。

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