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潘家口电厂2号机组调速器试验浅析

2018-11-07马玉杰

水电站机电技术 2018年10期
关键词:调速器导叶阶跃

马玉杰

(国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北 唐山064309)

潘家口电厂坐落在河北省迁西县境内滦河干流的中上游,是国内最早的大型抽水蓄能电站之一。电厂安装3台90MW机组,总装机270MW,于1992年投入运行。

原调速器于2005年10月23日投入运行,为维奥公司(现安德里茨公司)产品。调速器由一套独立PLC控制,主要包括通信模块、开入开出模块、模拟量输入输出模块等。2016年9月,潘家口电厂对2号机组调速器进行改造,采用TC1703XL双微机冗余调速器,设计方式为双PLC冗余备用,并设计有一套管理PLC。

1 静态试验

静态试验主要包括控制系统实测、永态转差系数Bp校验、执行机构特性测试、电源切换试验和CPU切换试验。

1.1 试验前检查

1.1.1 外部接线检查安装单位电缆接线已经完成,安装自检工作结束。调速器AC220V电源由独立电缆线输入,进入指定接线端子。

调速器信号输入屏蔽线按照要求接入,电缆屏蔽线单边接入调速器接地端子,信号线与动力线不能共用一根电缆。

电气柜与机械部分的连线连接正常。1.1.2 安全检查

发电机开关跳开,闸刀已拉开。工作门全关,进水阀全关。水车室,转轮室无人工作。

有关人员确认调速器调试人员可以开始工作。油压装置处于正常自动运行状态。1.1.3 上电检查

上电前断开位移传感器、齿盘探头、水头变送器的电源输入端。

接通调速器交流、直流电源,测量两路DC24V电源是否正常。

1.1.4 输入输出信号检查

调速器电气柜的输入输出信号采集调速器所需的现场外部信号,再根据采集的现场信号输出控制信号,包括开关量与模拟量,因这些信号是调速器工作的基础,须确认调速器输入输出的每一个点。

1.2 控制系统实测

设置比例环节Kp=1,主环的积分、微分、永态转差系数及频率死区(ε)均置为无效,用信号发生器给调节系统施加转速模拟信号,进行0.1Hz和0.2Hz的给定阶跃试验(图1、2)。经计算,在两种试验情况下,比例环节实测数值均与设置数值一致,表明系统比例环节功能正常。

设置积分环节Ki=1,比例环节Kp=1,排除其他环节干扰,用信号发生器给调节系统施加转速模拟信号,进行 0.1Hz和 0.2Hz的给定阶跃试验(图 3、4)。经计算,在两种试验情况下,积分环节实测数值均与设置数值一致,表明系统比例环节功能正常。

图1 Kp=1频率0.1Hz阶跃试验录波图

图2 Kp=1频率0.2Hz阶跃试验录波图

图3 Ki=1频率0.1Hz阶跃试验录波图

图4 Ki=1频率0.2Hz阶跃试验录波图

1.3 永态转差系数Bp校验

将永态偏差系数设置为Bp=4%,将接力器行程开至50%,死区设置为0,导叶内外环放大倍数设为调整好的值,另外试验前还需将孤网检测频率高设为110%,孤网检测频率低设为90%,以防做试验时进入孤网状态。机组处于开度控制模式,缓慢改变机组模拟转速信号,记录频率反馈、接力器行程等信号。试验记录如表1所示。

表1 永态转差系数Bp校核

由表1可得图5所示。

图5 调速器静特性曲线

1.4 执行机构大阶跃动作特性测试

导叶大开度阶跃扰动试验(图6)。

图6 导叶大开度阶跃试验录波图

导叶小开度阶跃扰动试验(图7、8)。

图7 导叶小开度阶跃扰动变化(开)

图8 导叶小开度阶跃扰动变化(关)

1.5 电源切换试验

调速器工作在模拟负载状态(断路器合,模拟机频为 50Hz):

先后切除交流、直流电源,观察接力器变化情况;检查是否有明显扰动。

由表2可知,电源切换前后导叶开度无变化,满足扰动量<1%要求。

表2 电源切换前后导叶开度记录表

1.6 CPU切换试验

调速器工作在模拟负载状态(断路器合,模拟机频为 50Hz):

先后在两CPU之间进行切换,观察接力器变化情况;检查是否有明显扰动。

由表3可知,CPU切换前后导叶开度无变化,满足扰动量<1%要求。

表3 CPU切换前后导叶开度记录表

2 空载试验

空载试验包括空载摆动试验及空载扰动试验,空载摆动试验记录3min内的转速最大值与最小值,二者差值即为摆动值;空载扰动试验通过修改频率给定值,使机组经过动态过程后稳定在新的频率。试验时,空载工况PID调节参数:Kp=1.2;TN=8.4;TD=0.8。

图9 空载试验曲线

由图9可知,最小转速为99.93%,最大转速为100.14%,转速摆动为0.21%,空载摆动值小于0.3%,满足要求。

3 甩负荷试验

机组甩负荷试验是检验水轮机和调速器质量最重要的试验项目之一。通过甩负荷试验测量水轮机的振动、转速上升率等重要指标,来判定机组调速器制造、安装是否符合要求。机组甩25%额定负荷后,接力器不动时间小于0.2s;机组甩100%负荷后,在转速变化过程中超过稳态转速3%以上的波峰不应超过2次,从接力器第1次向关闭方向移动起到机组转速摆动值不超过0.5%止所经历的总时间不应大于40s。

由图10可知,甩25%试验,接力器不动时间时间<0.2s,满足要求。

由图11可知,甩50%负荷试验,调节次数<1,调节时间26.4s<40s,满足要求。

图11 甩50%试验曲线

由图12可知,甩75%负荷试验,调节次数<1,调节时间28.3s<40s,满足要求。

图12 甩75%试验曲线

由图13可知,甩100%负荷试验,调节次数<1,调节时间25.7s<40s,满足要求。

图13 甩100%试验曲线

4 水泵启动试验

调速器若接收到来自LCU的水泵启动指令,则按照与扬程的协联曲线以一定速度开启至协联开度,记录水泵启动试验曲线。

由图14可知,水泵启动后开度与水头协联正常。

图14 水泵启动试验曲线

5 结束语

本次试验完成了调速器控制系统比例及积分环节验证、永态转差系数Bp校验、执行机构大阶跃动作特性测试、空载试验、甩负荷试验、水泵启动试验,验证了水轮机及其调节控制系统模型参数的准确性,为系统稳定分析及电网日常生产调度提供准确的计算数据,是保证电网安全运行和提高劳动生产率的有效措施,具有重要的社会意义和经济效益。

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