基本顶直覆之下合理采煤工艺实践研究
2018-11-01程晋孝
程晋孝
(淮南矿业集团潘集第一煤矿,安徽 淮南 232082)
潘一矿经过多年的开采,采场能力不足,西翼采区不得不提高回采上限开采。1602(3)上提工作面是矿井当年的重点接替工作面,因此,该面安全开采的可行性、技术路线的成功与否是亟待研究解决的课题。
1 工作面概况
1602(3)工作面设计(见图1)位于潘一矿西三上山采区F8正断层~F5逆断层之间,为13-1煤实体块段。工作面走向长750 m,面长147.6 m。正常段13-1煤厚1.9~4.9 m,平均厚约3.4 m,煤层平均倾角6°。煤层顶板为基本顶直覆,基本顶砂岩累计均厚13 m、最大厚度27 m。
2 初期综采遇到的难题
2.1 回采装备
工作面可采走向长695 m,倾斜长147.6 m,切眼中下部揭露H=0.9 m及H=2.5 m两个正断层组成的煤层变薄带,倾向影响70 m。工作面安装ZZ6400/18/38型液压支架(实际工作阻力7200 kN)100架,MG650/1620型 采 煤 机 一 台,SGZ-1000/2×700型刮板输送机一台。
图1 1602(3)工作面巷道布置图
2.2 工作面初次来压情况
该面于当年8月29日由综采二队进行试生产,9月4日16:00工作面初次来压开始显现,9月6日中班回采1峒煤后,工作面来压显现明显(此时,平均推进36.7 m,不含切眼7.6 m),来压集中在构造带附近。工作面中部液压支架安全阀大面积卸液,支架活柱伸出量迅速减少,38~65架煤机无法通过。来压时支架顶梁上方及老塘顶板突然下沉压在支架上,顶板没有明显断裂和台阶下沉现象。
2.3 工作面矿压观测情况
工作面总共设置10组观测点,每10架一组,每组两个压力表。通过统计分析:初采时,支架前、后立柱压力均在11.8~16 MPa,压力较小;9月7日左右压力达到峰值,支架前、后立柱均在35 MPa以上,之后大致维持在30 MPa左右。
矿压变化情况见图2。
图2 工作面矿压观测曲线图
2.4 工作面抢险
9月6日成立了抢险领导小组,抽调大量人员协助综采二队人工卧底,强行推进。但进度异常慢,9月6日至~9月26日,工作面仅推进9.1m(上6.2m、下12m)。
因工作面中部发育煤层变薄带,人工打眼放炮卧底,工作量大;同时,矿压显现剧烈,每次卧好链板机及架脚后待拉架时,支架立柱又被压死,导致工作面重复卧底、拉架、压架,进度缓慢且支架损毁严重。9月29日停止抢险,决定拆除部分设备,改造工作面。
3 后期普采工作面
3.1 工作面新切眼设计、安装
工作面新切眼撇开构造,设计位于1号异常区以外,切眼中距老工作面煤壁128m,斜长148m,设计净断面3.0×2.7m。
工作面改造后采用高档普采,设备使用MG2-150/375型采煤机,SGZ630/264型运输机和SGZ150型转载机。在新切眼工字钢棚内套DZ-28单体,配合HDJA-1000铰接梁,一梁一柱走向棚。
3.2 新工作面初次放顶
初放期间,工作面采用3~5排管理,10 m一个木垛(中-中),抗棚、抗柱架设齐全。为防止工作面老塘悬顶不冒落,减轻基本顶来压对工作面的影响,对老塘侧顶板进行松动爆破强制放顶。具体措施:初采3峒(3 m)后,在切顶线处向老塘顶板进行打眼,回柱后装药放炮。炮眼采用单排眼直线式布置,炮眼深度2.2 m(可根据现场具体情况适当调整),眼距沿倾斜方向2.0~3.0 m,仰角60°,每孔内装药量2卷,装2个雷管同时起爆。第一次强制放顶必须使老塘顶板形成一道沟,否则必须补打炮眼。在工作面回采35 m时,老塘顶板可以充分冒落,证明强制放顶措施有效,顶板、煤帮压力得到了有效释放。
3.3 为避开大断层影响,改造工作面顺槽
由于下顺槽在F8、f9、f10断层附近,为减轻大断层对回采的影响,在距切眼465 m位置重新改造顺槽,面长缩短了27 m。提前做好改造顺槽后,在供电、出煤系统切换时,工作面仅停采一天就恢复了正常生产。
3.4 矿压观测
与安徽理工大合作,在工作面及上、下风巷布点观测。布点观测一个月期间,观测到三次周期来压,来压步距依次分别为8.5m、5.5m、9m。周期来压步距范围为5.5~9m,平均来压步距为7.8m。周期来压较频繁,来压持续时间大约为三个小班。周期来压期间工作面最大工作阻力平均在17~23MPa,非周期来压期间的工作阻力平均在6~9MPa。
根据观测,工作面前方16m范围内为采动影响剧烈区,巷道顶底和两帮移近速度较快,最大移近速度为85mm/d。
3.5 工作面收作
合理确定收作位置并编制针对性收作措施。工作面采取套棚收作,每棚一梁三柱,中柱用单体。收作期间采高保持1.8m以上高度,收作结束时老塘木棚腿钻底量在0.4~0.8 m之间,压力不明显,煤帮稳定,说明收作位置选择恰当,避开了周期来压影响,仅用时3 d,工作面安全收作。该面共累计出煤39.6万t,月产最高达到6.4万t,平均推进度3.5峒/天,安全无事故。
4 开采成败原因分析
4.1 综采工作面压架原因分析
(1)潘一矿之前曾经回采了7个提高上限工作面, 1402(3)工作面为第一个采用综采工艺的工作面。1402(3)工作面与1602(3)工作面地质条件相似,其工作面开切眼中部标高均为-400 m左右,顶板也为基本顶直覆。1402(3)工作面使用西德生产的ZLEG320型掩护式支架,其工作阻力为3200 kN,后改为苏南4400/17/35型支架,其工作阻力为4400 kN,初次来压时均出现压架现象。
(2)1602(3)工作面也为基本顶直接覆盖在煤层之上,初采时基本顶难以垮落,老塘得不到有效充填,导致基本顶初次跨落时,切顶线在支架上方,老塘、支架、煤壁构成的力学体系失衡。工作面压力显现剧烈,压力直接作用在支架顶梁上,顶板压力超过支架的工作阻力,导致安全阀自动卸液,支架立柱长时间过负荷承载顶板压力,未能起到有效的支撑作用,最终导致压架。
(3)相关的研究单位对上述情况论证后,给出了综采工作面必须采用高工作阻力支架(至少要选用9958 kN/架以上)的建议。
(4)1602(3)工作面切眼和巷道设计在构造带附近,矿山压力更加突出。
(5)工作面不能保证正规循环,推进速度较慢,增加了支架负担,一旦压架,抢险工作将十分困难。
4.2 高档普采工艺的经验
(1)开切眼避开构造及应力集中区,运输巷避开大断层重新改造,降低应力集中。
(2)加强矿压观测,摸清来压规律,加强工作面强制放顶,减轻老顶来压时对工作面的影响。制定了工作面初放期间强制放顶方案,对老塘侧顶板进行松动爆破,取得了预期效果。
(3)加强场管理,提高工程质量。工作面正常回采按3~4排管理,每10 m架设一个木垛,并使用好抗棚、抗柱、铁鞋;周期来压期间,老塘侧加强点柱或增设木垛,单体采取远距离回柱操作;煤机停放位置尽量放在顶板较好区域并避开构造带;顶板破碎区域,煤机不得强行硬割,采取机、炮、镐掘联采方式平稳通过。
(4)加强机电设备保运转工作。初采期间在保证检修质量的同时,缩短检修时间,确保3峒/天的推进度,不破循环。
5 结语
根据1602(3)提高回采上限工作面属于基本顶直接覆盖煤层的特点,在采用综采工艺效果较差时,有针对性地采用高档普采,合理布置切眼和巷道,规避应力集中区,强化强制放顶措施,提高正规循环率,实现了工作面的安全回采。