CO2增透预裂强化煤层瓦斯抽采的试验研究
2018-10-30李鹏
李 鹏
(山西省长治经坊煤业有限公司,山西 长治 030024)
煤层气的开发利用能够缓解我国经济发展中能源的供需矛盾,改善能源结构状况,保护大气环境,促进经济和社会的协调与可持续发展[1-4]. 2015年全国煤层气产量44.25亿m3,采收率平均只有23%[5],与美国等煤层气利用先进国家差距大,客观在于我国煤储层构造复杂,渗透性普遍比美国低2~3个数量级[6],因此煤储层的增透技术亟需提高。通过水力压裂、裸眼洞穴及高能气体压裂等物理增透方法[7-9]能够改善煤层透气性,其工艺技术的重点各有不同。采用液态CO2预裂技术预裂煤层并进行强化抽采,既利用CO2相态改变导致体积变化引发冲击效应使煤层孔隙裂隙度增加,又兼顾CO2与瓦斯气体相对煤骨架的竞争吸附优势,达到提高煤层气抽采率的目的。结合西山煤电官地矿当前抽采工艺,采用液态CO2预裂爆破技术强化煤层瓦斯的抽采效果,详细论述试验过程,并与未预裂煤层进行对比分析,技术的优劣,为CO2增透预裂强化煤层瓦斯抽采提供技术指导。
1 工作面概况
官地矿地面位于庙前山东南侧白石沟两侧与东沟西侧山梁上,植被发育,灌木丛生,无重要建筑物。盖山厚度594~792 m,平均厚度693 m. 井下22613为CO2预裂试验工作面,与其临近的是22611工作面,二者相距32 m. 22613工作面标高964~1 042 m,设计走向长1 390 m,可采走向长1 230 m,采长220 m. 煤层瓦斯压力0.36 MPa,瓦斯含量5.71 m3/t,孔隙率2.14%~5.26%,煤层透气性系数为0.615 27 m2/(MPa2·d),属于可以抽放煤层,22611工作面情况与之类似。
2 CO2增透预裂抽采钻孔设计
预裂过程中,液态CO2相态改变,瞬间产生高速气流冲击煤体,形成新生裂隙,并在一定范围内对煤体造成破坏形成破碎区,煤体骨架的这种变化有利于瓦斯的流动及抽采。
现场钻孔时,在工作面正巷密集平行布孔,沿倾向打顺层水平钻孔进行本煤层瓦斯抽采。
1) 钻孔角度。按照本煤层瓦斯预抽的方法,所有钻孔均垂直于煤壁,采用密集平行布孔,开孔位置距巷道底板1.4 m. 根据煤层倾角以及工作面正、副巷标高的变化,考虑到钻杆施工过程中存在一定的下沉量,所以钻孔倾角取0.2°~4.8°.
2) 钻孔长度。按照本煤层布孔的要求,由于工作面倾向长220 m,设计钻孔长度为180 m.
3) 钻孔直径。钻孔直径大,钻孔暴露煤的面积亦大,钻孔抽采量相应增加。根据钻机性能、施工速度与技术水平、抽采瓦斯量等因素确定钻孔开孔直径113 mm、终孔直径为113 mm、扩孔10 m.
4) 钻孔间距。根据22613正巷CO2增透预裂孔1#—5#试验结果,确定22613正巷本煤层钻孔间距为8 m时为抽采效果最佳(实验数据见附表1),停采线往里25 m内钻孔间距确定为5 m,剩余钻孔间距均为8 m.
表1 不同钻孔间距瓦斯抽采浓度表
3 CO2增透预裂煤层瓦斯抽采的效果及分析
分析预裂钻孔的抽采效果,采用22613正巷支管路总抽采量除以总钻孔数量得出单孔平均瓦斯抽采量,与邻近22611正巷未预裂本煤层钻孔单孔抽采量进行对比分析。
22613工作面共150个钻孔,待该工作面钻孔全部施工完毕,分别进行CO2增透预裂试验,预裂完毕,抽取4个进行过增透预裂的代表性钻孔与邻近22611工作面4个未进行过增透预裂的钻孔进行对比,从刚做完增透预裂带入系统开始连续观测一个月,每隔5天记录抽采数据,进行对比分析。
3.1 22611正巷未预裂瓦斯抽采浓度
不同钻孔瓦斯抽采浓度曲线图见图1.
图1 不同钻孔瓦斯抽采浓度曲线图
从图1可知,22611正巷钻孔瓦斯抽采浓度在抽采初期比较大,平均在25%以上,抽采12天后抽采浓度明显开始降低,抽采24天后,下降的趋势更大,至抽采1个月后抽采浓度降至20%以下。
3.2 22613正巷CO2增透预裂后瓦斯抽采浓度
预裂本煤层后不同钻孔瓦斯抽采浓度曲线图见图2.
图2 预裂本煤层后不同钻孔瓦斯抽采浓度曲线图
22613正巷本煤层钻孔刚预裂完立即带入抽采系统单孔抽采浓度能达到50%以上,随着抽采时间的延长,瓦斯抽采浓度能够稳定在28%~55%,而邻近22611工作面未采用CO2增透预裂的本煤层钻孔瓦斯抽采浓度在15%~28%,大部分预裂钻孔的瓦斯抽采浓度较未预裂钻孔均有大幅提高。随着22613工作面预裂钻孔抽采时间延长,钻孔的抽采浓度、流量呈衰减趋势,抽采现场需根据情况及时调节抽采负压,确保抽采效果。
3.3 22611及22613正巷支管路瓦斯抽放量
22611及22613正巷高负压支管瓦斯抽采对比情况见图3. 从图3可以看出,22613工作面经过CO2预裂后瓦斯抽放量比未经预裂的22611工作面明显增大,最大值为1.501 m3/min,每日平均抽采量为1.297 m3/min,平均单孔抽采量为0.008 m3/min;而临近22611工作面未预裂本煤层,抽放量最大值为1.119 m3/min,每日平均抽采量为0.852 m3/min,平均单孔抽采量为0.003 m3/min. 22613正巷预裂钻孔单孔瓦斯抽采量较22611正巷未预裂钻孔提高了1.67倍。
图3 瓦斯抽放量对比图
4 结 论
CO2本煤层增透预裂试验,抽采现场中未发现有积水、煤渣现象,瓦斯抽采浓度和抽放量均有明显增高,抽采系统运行平稳、管理方便、抽采效果明显,具体表现在:
1) CO2增透预裂后各钻孔瓦斯抽采浓度均明显增大,单孔抽采浓度能达到50%以上,随着抽采时间的延长,瓦斯抽采浓度稳定在28%~55%,而邻近22611工作面未采用CO2增透预裂的本煤层钻孔瓦斯抽采浓度在15%~28%,大部分预裂钻孔的瓦斯抽采浓度较未预裂钻孔均有大幅提高。
2) CO2预裂后本煤层瓦斯抽放量比未经预裂的22611工作面明显增加,最大值为1.501 m3/min,日平均抽采量为1.297 m3/min,平均单孔抽采量为0.008 m3/min;而临近22611工作面未预裂本煤层,抽放量最大值为1.119 m3/min,日平均抽采量为0.852 m3/min,平均单孔抽采量为0.003 m3/min. 22613正巷预裂钻孔单孔瓦斯抽采量较22611正巷未预裂钻孔提高了1.67倍。
3) 工作面预裂钻孔抽采时间延长,钻孔的抽采浓度、流量呈衰减趋势,抽采现场需根据情况及时调节抽采负压,确保抽采效果。
4) 个别钻孔余渣不能很好地排出,影响抽采钻孔封孔及钻孔预裂工作,钻孔预裂后瓦斯浓度衰减明显,对抽采效果影响大,宜采用风钻进行扫孔、捅孔等措施,减少煤渣积存量,增强抽采效果。