全涂层镍基钎焊螺旋肋片管省煤器的应用
2018-10-27张日亮杨赓覃巍巍钟屹
张日亮 杨赓 覃巍巍 钟屹
摘 要:简要介绍了山东黄台发电厂在7# 锅炉上采用镍基钎焊螺旋肋片管省煤器的技术改造工作。该锅炉的原省煤器采用高频焊接螺旋肋片管,由于自身的不足以及长期运行磨损和严重积灰,导致排烟温度过高,锅炉的效率受到很大影响。改造后原来的积灰问题得到了解决,省煤器的传热性能大大提高,锅炉的效率也得到了提高,使用寿命和无故障运行周期也大大延长。经过多年运行的实践,表明改造非常成功。
关键词:省煤器;螺旋肋片管;钎焊
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.033
山东黄台发电厂7# 锅炉是日本三菱公司生产的,带一台300MW机组,该公司的炉型先进,结构紧凑。自投运以来,由于长期运行和本身设计上的不足,省煤器出现了严重的磨损爆管、堵灰和偏流现象,亟待检修更换。青岛新能源科技有限公司于2004年底给山东黄台发电厂7#锅炉进行了技术改造;采用全涂层镍基钎焊螺旋肋片管代替原来的日本的高频焊肋片管,改造工作比较成功;从2005年投入运行以来,排烟温度等技术参数都达到了设计要求,磨损爆管、堵灰及偏流现象基本得到了解决。锅炉燃烧状况明显得以改善,效率提高明显。
1 原高频焊肋片省煤器的运行状况
山东黄台发电厂7#锅炉是日本三菱公司生产燃煤锅炉,带一台300MW水冷发电机组。该锅炉排烟温度一直偏高,满负荷情况下,出口温度达170℃。锅炉中的省煤器采用高频焊肋片管形式,长期运行来一直存在偏流、堵灰、磨损爆管等问题,影响了企业的正常生产,给生产管理带来了很大的不便。在285MW工况下实测,省煤器进出口烟气温度之差只有80多℃,比设计值少了约30℃,说明省煤器的实际传热量比设计值少了约40%,这是排烟温度高的主要原因。由于排烟温度偏高,使锅炉效率、机组的经济性明显降低,煤耗升高,同时,排烟温度高也无法进行高效率的脱硫。从而引起的锅炉省煤器经常爆管漏水、漏气,一旦省煤器发生爆管,锅炉必须停运检修,暂停发电,损失巨大[1]。
由于日本能源缺乏,生产的锅炉结构紧凑,省煤器弯管半径过小,管子减薄量大,在弯头部位易于爆管;再者,省煤器采用高频焊螺旋肋片也对母管有一定的损伤,易于破裂而爆管;高频焊接螺旋肋片的肋片根部有很多褶皱,高频焊接只是金属接触部分进行了焊接,褶皱部分容易行程积灰,久而久之肋片部分产生堵灰,烟气就会偏流,弯管部分没有肋片容易导致过热,而发生爆管。
运行期间,为了保证生产的进行,该厂定期停炉清理检查,同时对弯管部分适当增加防磨套。清理工作非常难,工作量大,效果不明显,由于原设计与生产的自身不足,半个月后,省煤器肋片又开始堵灰,烟道烟气偏流严重,局部弯管温度高而发生爆管。烟气偏流问题、爆管现象得不到解决,进而会引起省煤器及后端的空气预热器磨损继续加大;人工清灰也容易引起省煤器管大面积穿管漏水,最后不得不停机检修。
2 方案的选择确定
原设计省煤器直管部分已经采用肋片扩展换热面积,而且结构紧凑。要降低排烟温度,只能再增加换热面积或者提高材料的传热系数和解决积灰问题。综合以往的改造经验,采用了气体保护熔炉钎焊工艺能提高传统系数,并且全涂层镍基钎焊工艺材料表面光滑,可以减少积灰。通过比较决定采用全涂层镍基钎焊技术,焊接部位接触好,熔合率可达99%,导热效果良好,并且对于管子没有任何损伤。很好地克服了高频焊方面的不足。
(1)采用纵向钎焊鳍片技术,该技术曾经在山东潍坊发电厂高温再热器上使用,效果良好[2];但扩展面积远远达不到。图1纵向钎焊布置。
通过计算, X的高度达到46.24mm.如果把纵肋增加成16片,X的高度可以减低一半,但生產加工无法实现。另外这种布置形式,沿纵向管子上部有储灰槽,容易储灰,缩减了换热面积,降低换热效果。该方案不可行。
(2)采用螺旋形肋片布置,图2螺旋肋片布置。经过计算,采用材质08Al-GB3526-83,材料规格1.3mm*18.5mm,间距10mm的螺旋肋片,采用全涂层钎焊工艺,即可增加换热面积,提高换热效率,使得省煤器换热量达到原设计状态。省煤器母管材质:20G-GB5310。另外为了更好能使锅炉的运行更加可靠,决定将省煤器直管部分的壁厚由3.8mm增加到4.0mm,即:Ф45×4mm,弯头部分的壁厚由3.8mm增加到4.5mm,即:Ф45×4.5mm。同时,为了避免爆管的发生,增大了弯管的弯曲半径,使弯管外壁不至于太薄弱。
3 镍基钎焊工艺的特点
镍基钎焊属于固相连接,他与熔焊方法不同,钎焊时母材不熔化,采用比母材熔化温度低的钎料,加热温度采取低于母材固相线而高于钎料液相线的一种连接方法。当被连接的零件和钎料加热到钎料熔化,利用液态钎料在母材表面润湿、铺展与母材相互溶解和扩散和在母材间隙中润湿、毛细流动、填缝与母材相互溶解和扩散而实现零件间的连接。
钎焊具有以下优点:
(1)钎焊加热温度较低,对母材组织和性能影响较小;
(2)钎焊接头平整光滑,外形美观;
(3)焊件变形较小,尤其是采用均匀加热的钎焊方法,焊件的变形可减小到最低程度,容易保证焊件的尺寸精度。
本次镍基合金钎料采用氩气气体保护炉中钎焊,很好的保证了钎焊质量。炉温为1050℃一1100℃,焊后在一定冷却速度和温度下冷却,保证母材的机械性能和金相组织等。钎焊层的满焊面积达到99%以上。
4 镍基钎焊的性能
生产过程中,根据电厂方面要求,随机抽取两段产品试样提交山东电力研究院锅检中心进行检测。送样为全涂层镍基钎焊螺旋肋片管两段,各300mm 长。锅检中心试验室,采用纵向以及横向45°等离子切割两段试样进行截面的宏观、金相组织和微观质量检验,对母材也相应做了机械性能测试。结果满足相关标准的技术要求。(图3金相检测的试样)
5 改造后的效果
对7# 锅炉省煤器进行了改造,经过各方面的共同努力,取得了一次试压成功、一次冲转成功、一次点火试运成功,给厂方带来了巨大的经济效益和社会效益。改造后锅炉热效率提高了1.66个百分点,即:
Δη=η2-η1=89.8%-88.14%=1.66% (1)
则改造后年标煤节省量为:
ΔB=B×Δη/η1×τ×Qar.net/29.31 (2)
其中,B—锅炉燃煤量,150 t/h;
τ—锅炉年运行小时数,5 000 h;
Qar.net—燃料低位发热值,21.86 MJ/kg。
计算得ΔB=10 535 t/年。
按标煤价格600元/t计,每年燃料费节省632万元。
经过多年的运行,证明了青岛新能源科技有限公司的改造是卓有成效的。机组运行安全可靠,排烟温度比原来改造前降低30℃,可使锅炉效率提高1.66%,根据计算,每小时可节煤2.11t,一年按5000小时计算,则可节煤10535t。这样该机组省煤器的改造使厂方增创效益达632万元/年。同时由于采用钎焊技术,省煤器表面大大的减少了积灰,增加弯曲半径,有效地抑制爆管、泄露等事故,根据计算,如果少发生一次爆管事故,就可以减少损失750万元以上。
6 结语
山东黄台发电厂7#锅炉全涂层镍基钎焊螺旋肋片管省煤器的改造应用,经过10多年的运行,证明理论上是可靠,技术上可行。为今后锅炉改造提供了一种有效的节能措施。#7锅炉省煤器的改造是完全成功的,确保了设备的安全运行,提高了锅炉效率达1.66%,使机组的经济性大大提高。
参考文献:
[1]张梦珠.工业锅炉原理与设计[M].北京:水利电力出版社,1990.
[2]张日亮,张梦珠,韦德旺.钎焊鳍片管在锅炉高温再热器上的应用 [J].能源技术,2009,4,30(02):126-128.
作者简介:张日亮(1978-),男,工学学士,高级工程师,从事节能技术开发与市场服务工作。