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变频/工频双切换在热电厂水泵风机中的应用

2018-10-15尤纪超

中国设备工程 2018年18期
关键词:工频接触器变频

尤纪超

(山东丰源通达电力有限公司,山东 枣庄 277300)

随着对于能源需求的与日俱增。能源的大幅度利用所引发的问题也日益加剧,如能源利用率不高、消耗严重、污染加剧所导致的生态环境破坏等问题,已影响快速发展。电厂是引发环境问题,而且耗能大,除了其主机工作效率不高所带来的能量损失外,其各辅机所要消耗能源也是不容忽视的,如水泵风机等辅机的能耗率就约占厂用电百分之七八十左右。可见,降低辅机能耗也具有节能效果。

近年来,随着国家对节能降耗的高度关注,辅机的能耗率问题也逐步被重视,已有不少电厂对其所配合使用的水泵风机实施了节能改造,并开展了相关研究。目前,一系列的有效的节能减排技术正逐步在电厂的各设备中得到应用,特别是变频节能改造技术对于电厂的节能降污,生产效益的提高以及辅机运行的可靠性、高效性、节能性等都具有重要作用。

因此,本文基于某热电厂水泵风机的基本现状,对其电动机变频技术改造进行了研究分析,以期获得显著的节能效果。

1 系统介绍

该余热发电站设置两台给水泵、凝结水泵、冷却塔风机,均采用一用一备运行方式,其电动机控制方式为一台变频一台工频。正常运行时,长期使用变频泵(风机),工频泵(风机)在变频故障状态下备用启动运行。然而,工频泵长期处于备用状态,水泵停用不运转存在诸多弊端,如水残留在泵腔内产生锈蚀,容易引起泵轴磨损等问题;水泵(风机)电机长期不运行,潮湿气体进入电机内部降低定子线圈绝缘等诸多的问题。

2 电动机变频/工频控制改造方案

2.1 控制原理及改造方案

在原本控制原理的基础上,对其控制回路施以改造,即在一台开关柜内布置工频和变频两套独立的控制回路,工频控制接触器和变频器出线端各增加一个双投转换隔离开关,用于两台电动机变频/工频控制运行方式的选择,同时也便于摇测电机绝缘。其具体的变频/工频控制一次接线图如下图1所示,变频控制二次原理图如下图2所示,工频控制二次原理图如下图3所示。

对于该双头转换隔离开关的设置,可以很好的实现其中一台电机为变频运行时,另一台为工频运行备用。同时,隔离开关还配置有常开辅助触点,其作用如下。

(1)用于控制柜,可以指示隔离开关投切的具体状态。

(2)用于变频/工频的互锁控制:当两个双投转换隔离开关同时投切在变频状态或者工频状态,两台电动机都不能启动;只有一个隔离开关投切在变频状态,另一个隔离开关投切在工频状态,电动机才能启动。

(3)远传至DCS,用于电机逻辑控制及在流程图中显示隔离开关位置。

图1 变频/工频控制一次接线图

图2 工频控制二次原理图

图3 变频控制二次原理图

2.2 方案实施

(1)1#电机变频运行,2#电机工频备用。

操作隔离开关QS2至“1#变频”位置,隔离开关QS4至“2#工频”位置,满足允许“1#电机变频”起动条件;合上隔离开关QS1及断路器QF1,在DCS画面中调出“变频水泵(风机)”控制操作窗口,点击“启动”软按钮,进行启动操作,变频接触器KM1吸合,1#电机变频运行。合上隔离开关QS3及断路器QF2,2#电机工频备用状态,在2#电机“联锁”投入后,当1#电机控制变频器故障跳闸或管道压力低时,DCS发出2#电机“联锁启动”指令,工频接触器KM2吸合,2#电机联锁启动,工频运行。

(2)2#电机变频运行,1#电机工频备用。

操作隔离开关QS2至“1#工频”位置,隔离开关QS4至“2#变频”位置,满足允许“2#电机变频”起动条件;合上隔离开关QS1及断路器QF1,在DCS画面中调出“变频水泵(风机)”控制操作窗口,点击“启动”软按钮,进行启动操作,变频接触器KM1吸合,2#电机变频运行。

合上隔离开关QS3及断路器QF2,1#电机工频备用状态,在1#电机“联锁”投入后,当2#电机控制变频器故障跳闸或管道压力低时,DCS发出1#电机“联锁启动”指令,工频接触器KM2吸合,1#电机联锁启动,工频运行。

(3)1#电机工频运行,2#电机检修或变频备用

操作隔离开关QS2至“1#工频”位置,隔离开关QS4至“中间位”或“2#变频”位置,满足“1#电机工频”启动条件;合上隔离开关QS1,断路器QF1,在DCS画面中调出“工频水泵(风机)”操作窗口,点击“启动”软按钮,进行启动操作,工频接触器KM2吸合,1#电机工频运行。

若2#电机检修,则操作隔离开关QS4至“中间位”,断开隔离开关QS3及断路器QF2。若2#电机变频备用,则操作隔离开关QS4至“2#变频”位置,合上隔离开关QS3及断路器QF2,2#电机变频备用状态,在2#电机“联锁”投入后,当1#电机故障跳闸或管道压力低时,DCS发出2#电机“联锁启动”指令,变频接触器KM1吸合,2#电机联锁启动,变频运行(需提前设置启动频率)。

(4)2#电机工频运行,1#电机检修或变频备用

操作隔离开关QS4至“2#工频”位置,QS2至“中间位”或“1#变频”位置,满足 “2#电机工频”起动条件;合上隔离开关QS3,断路器QF2,在DCS画面中调出“工频水泵(风机)”控制操作窗口,点击“启动”软按钮,进行起动操作,工频接触器KM2吸合,2#电机工频运行。

若1#电机检修,则操作隔离开关QS2至“中间位”,断开隔离开关QS1及断路器QF1。若1#电机变频备用,则操作隔离开关QS2至“1#变频”位置,合上隔离开关QS1及断路器QF1,1#电机变频备用状态,在1#电机“联锁”投入后,当2#电机故障跳闸或管道压力低时,DCS发出1#电机“联锁启动”指令,变频接触器KM1吸合,1#电机联锁启动,变频运行(需提前设置启动频率)。

3 改造后运行效果

(1)实现了两台电动机的变频运行:改造前一台电动机长期变频运行,另一台长期工频备用。改造后两台电动机随时都能切换至变频运行。

(2)便于摇测电动机绝缘:改造前变频控制的电动机摇测绝缘电阻值时,必须拆除变频器出线端子,才能准确地测量绝缘值,工序较繁琐、时间长;如果直接在变频器出线端子处测量,摇测结果不仅会有较大的误差,而且在摇测过程中摇表产生的高电压易损坏变频器电子元器件。改造后拉开隔离开关,直接摇测电动机,摇测结果准确无误差。

(3)节能减耗效果明显:改造前的运行方式,当变频控制的电动机出现故障时,只能用工频控制的电动机运行,电耗增加。改造后只要变频器不出现故障,两台电动机随时都能切换至变频运行,电耗不会增加。变频器利用率和节电节能均达到最大化。

节约电费为:按电机75kW,运行半年(150天)计算,每年节约电量为:

75×24×150×0.8=216000kw·h

每年节约电费为(上网电价按0.46元/kw·h):

216000×0.46=99360元

(4)便于设备的检修维护:改造前,为了降低电耗,一直运行变频控制的水泵(风机),此台水泵(风机)及电动机不能得到及时的维修,在故障状态下被迫停运检修。改造后,两台水泵(风机)及电动机可随时停运检修。

4 结语

水泵风机电动机变频/工频双切换控制改造是实现节能运行的重要措施,对于电厂节能具有重要意义,在电厂节能改造中得到广泛应用。通过研究分析,改造后每年可以节约电量约为216000kw·h,节约电费约99360元,摇测结果准确无误,节能减耗效果显著,并且便于设备的检修维护。

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