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FF-66催化剂在天津分公司的工业应用

2018-10-10石培华杨占林唐兆吉吕振辉

当代石油石化 2018年9期
关键词:加氢裂化精制标定

石培华,杨占林,唐兆吉,姜 虹,张 哲,吕振辉

(1. 中国石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300271;2. 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院,辽宁大连 116045)

1 概述

加氢裂化技术具有原料适应性强、生产操作和产品方案灵活性大、产品质量好等特点,能够将各种重质劣质进料直接转化为市场急需的优质喷气燃料、柴油、润滑油基础料以及化工石脑油和尾油蒸汽裂解制乙烯原料等,已成为现代炼油和石油化学工业中最重要的重油深度加工工艺之一[1],在国内外获得广泛的应用。2012年,国内原油加工量达到4.67亿吨,居世界第二位。与此同时,国内加氢裂化技术也获得了大规模的工业应用,总加工能力已经超过60.0 Mt/a[2]。而未来5~10年的时间是国内加氢裂化技术应用又一个高速增长的阶段。

大连石油化工研究院经过多年技术攻关,在全面实现加氢裂化催化剂国产化的同时,实现了加氢预处理催化剂的国产化,目前其技术水平处于国际同类催化剂先进水平。截至2015年3月,不同牌号的加氢裂化预处理催化剂累计生产万余吨,用在不同的工业加氢装置上,创造了巨大的经济效益和社会效益[3]。

随着炼油事业与国际接轨,为了提高催化剂的市场竞争力,大连石油化工研究院成功开发了FF-66加氢裂化预处理催化剂。该催化剂选择合适的氧化铝作为载体,采用特殊助剂优化活性相结构,使活性组分分布更加均匀,易硫化形成高加氢活性中心;与此同时,催化剂的堆积密度大幅度下降,大幅降低了炼厂的催化剂采购成本,提升了催化剂在国内和国际市场的竞争力。

2 FF-66催化剂的工业应用

FF-66催化剂开发成功后,先后在天津石化、上海石化、九江石化等多家大型加氢裂化装置上工业应用,创造了巨大的经济效益和社会效益。表1为FF-66加氢裂化预处理催化剂工业应用概况。

中国石油化工股份有限公司天津分公司(简称天津分公司)有120万吨/年(1#)和180万吨/年(2#)2套加氢裂化装置,为实现天津分公司压减柴油、增产航煤产品和优质乙烯原料的产品结构调整需求,按多产航煤方案运行时航煤收率不低于35%,2016-2018年过渡期间按多产加氢裂化尾油和重石脑油方案运行,为了提高加氢精制催化剂的脱氮效果以及降低催化剂的采购成本,最终确定加氢精制反应器装填堆积密度低、活性高的新一代FF-66精制催化剂,并部分装填旧的再生催化剂,降低催化剂使用成本。

表1 FF-66加氢裂化预处理催化剂工业应用概况万吨/年

2.1 FF-66催化剂的装填

天津石化120万吨/年加氢裂化装置催化剂装填于2016年8月28日开始,至9月8日结束,共装填各类催化剂308.23吨,其中再生旧催化剂75.28吨,新鲜FF-66催化剂79.71吨。天津石化180万吨/年加氢裂化装置催化剂装填于2016年9月8日开始,至9月14日结束,共装填各类催化剂302.35吨,其中再生旧催化剂53.10吨,新鲜FF-66催化剂105.96吨。从表2可以看出,同旧催化剂相比,FF-66催化剂的装填密度大幅下降,相同装填方法,装填堆比降低20%以上。同时,从2套装置的比较来看,FF-66催化剂的工业装填堆积密度比较稳定,几乎与设计值相同。

表2 催化剂装填密度比较

2.2 FF-66催化剂的活化

本次2套加氢裂化装置催化剂均采用湿法硫化,所用的硫化剂是二甲基二硫化物(DMDS)。

催化剂活化效果的好坏直接关系到催化剂的活性及以后的运转周期,因此,控制好反应器的温度和循环氢中H2S浓度显得尤为重要。一般控制3个节点,即反应器出口循环氢中检测出H2S之前,反应器内的任何温度点不超过200℃;230℃恒温时,维持循环氢中H2S的体积分数在0.1%~0.5%;290℃恒温时,维持循环氢中H2S体积分数在0.5%~1.0%。对照图1可以看出,在催化剂活化期间,2套加氢裂化装置的反应器温度和循环氢中H2S浓度均控制在指标范围内。

2.3 FF-66催化剂的活性

1#加氢裂化装置于2012年和2016年进行标定,其中2012年标定时精制反应器装填的是FF-46新鲜催化剂。表3给出了标定原料性质,从表3中数据可见,2次标定所用原料密度和馏程相近,但本周期原料中的总氮含量为上周期的2.6倍,说明本周期的氮更难脱除。从表4中的数据可以看出,本周期进油量几乎为上周期的1.5倍,而且每个床层的入口温度比上周期低6~9℃,仍然能够满足精制油氮含量~20 ppm设计指标要求,说明FF-66催化剂具有很好的脱氮活性。

2.4 FF-66催化剂的工业运行结果

图2和图3给出了120万吨/年加氢裂化装置的原料油性质,可以看出,本周期原料密度与上周期基本相当,基本在0.91~0.92 g/cm3变化,而5%,90%和95%馏出点明显高于上周期,说明原料性质相对较重。装置连续运转一年多,进料量相对稳定,精制反应器平均反应温度维持在360~365℃,从图4可见,装置的精制油氮含量基本维持在20~30 ppm左右,明显好于上周期,说明FF-66催化剂具有较好的活性和稳定性。

图1 天津石化1#和2#加氢裂化装置开工硫化升温曲线

表3 1#加氢裂化装置2次标定原料性质

天津石化180万吨/年加氢裂化装置转入正常生产后,满负荷生产,从图5可见,进料为210~220 t/h。该套装置控制精制反应器出口生成油氮含量为10~20 mg/g,从图6看出,与上周期相比,精制反应器入口温度低约5℃左右,说明FF-66催化剂具有较好的反应活性。

表4 1#加氢裂化装置2次标定期间主要操作条件

3 结论

图2 天津石化120万吨/年加氢裂化装置原料密度

图3 天津石化120万吨/年加氢裂化装置原料馏程

图4 天津石化120万吨/年加氢裂化装置精制油氮含量变化

图5 天津石化180万吨/年加氢裂化装置进料量变化

图6 天津石化180万吨/年加氢裂化装置R101入口温度变化

FF-66催化剂制备工艺简单,与旧催化剂相比,堆积密度降低20%以上,可大幅度降低炼化装置催化剂的采购成本。FF-66催化剂的开工过程无特殊要求,120万吨/年加氢裂化装置两周期的标定结果表明,每个床层的入口温度比上周期低6~9℃,仍然能够满足精制油氮含量 ~20 mg/g设计指标要求,说明FF-66催化剂具有很好的脱氮活性。2套装置的工业应用结果表明,催化剂运转过程中显示较好的脱硫、脱氮效果。

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