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特厚煤层综放面采空区综合瓦斯治理技术研究

2018-09-28李军艺

中国煤层气 2018年4期
关键词:纯量覆岩采空区

李军艺

(山西平舒煤业有限公司,山西 030600)

1 工作面概况

某矿18205综放工作面走向长为1200m,倾斜长度160m,煤厚为14.8m,工作面共布置一进两回三条巷道,18205进风巷、18205回风巷沿底板掘进,18205回风巷与邻近18207采空区之间的煤柱宽度为6m,工作面布置如图1所示。正常生产时绝对瓦斯涌出量为38.47m/min。

图1 工作面布置

2 瓦斯治理方案设计

某矿采用地面立孔、L型钻孔和高抽巷来治理采空区瓦斯,为了研究三种采空区瓦斯治理方法的效果,消除上隅角瓦斯超限对工作面安全生产的影响,依据18205综放工作面的实际情况,在18205综放面生产时分阶段实施地面立孔、L型钻孔和高抽巷抽采采空区瓦斯。地面立孔服务阶段为从开切眼到330m处;L型钻孔服务阶段为从350m到550m处;高抽巷服务阶段为从550m到停采线处,三种瓦斯抽采方式布置如图2所示。通过现场实测抽采参数并分析抽采效果,为某矿采空区瓦斯治理奠定基础。

2.1 18205综放面覆岩演化规律

依据某矿18205综放面的具体情况,借助CDEM软件来研究18205综放面覆岩演化规律,模型长度x为520m,高度y为180m。设置模型的边界条件:在x方向的两侧施加位移约束,在y方向的底部施加位移约束,在模型上部施加8.75MPa垂直应力,模拟上覆400m左右的岩层自重压力。

先对18207综放面开挖,等到18207综放面结束开挖,对18205综放面进行开挖,在采动的影响下,18205综放面上覆岩层断裂破碎开始垮落,形成明显的“两带”—垮落带和断裂带,在采空区的边界处上部关键层变成铰接形式,下部关键层发生断裂破碎,逐渐演化为悬臂梁结构。通过模拟结果可知,综放面垮落带最大发育高度为54m,断裂带最大发育高度为150m。

2.2 地面立孔布置参数

为了最大限度将18205工作面上隅角位置积聚的瓦斯抽走,依据“O”型圈原理,设计地面立孔必须靠近18205回风巷,即把地面立孔内错18205回风巷12~42m。依据数值模拟结果,地面立孔的终孔位置距底板12~54m。为了保证两个地面立孔的接替式抽采,在走向上每48m布置一个地面立孔。

借助CFD数值模拟实施地面立孔抽采后,18205回风巷瓦斯浓度分布规律,发现未采取地面立孔抽采时,回采期间18205回风巷瓦斯浓度达到2.2%,而采取地面立孔抽采后,18205回风巷瓦斯浓度显著降低,下降到0.63%,表明地面立孔抽采效果良好。

2.3 L型钻孔布置参数

根据18205综放工作面上覆岩层演化规律和地表实际情况,将L型钻孔布置在18207综放面对应的地表附近,施工L型钻孔立孔深度为120m,接着钻孔开始拐弯倾斜,长度为206.5m,最后钻孔沿着水平钻进,终孔位置和顶板的距离为45m,且内错18205回风巷30m,L型钻孔位于瓦斯上浮聚集区,可以充分抽采采空区瓦斯。L型钻孔三维轨迹如图3所示。借助CFD模拟实施L型钻孔后18205回风巷瓦斯浓度分布规律,模拟结果表明:实施L型钻孔后18205回风巷瓦斯浓度降低到0.45%,而上隅角瓦斯浓度为1.1%。

图3 L型钻孔三维轨迹

2.4 高抽巷参数

高抽巷与煤层的间距决定采空区瓦斯的抽采效果。依据18205工作面覆岩演化规律,将高抽巷布置在18205工作面的断裂带内,高抽巷与工作面的间距为55m,且内错回风巷25m。借助CFD数值模拟实施高抽巷技术后,发现18205回风巷瓦斯浓度显著减小,降低到0.22%,证明高抽巷与工作面的间距合理,能够明显减小工作面回风巷的瓦斯浓度,同时采空区瓦斯浓度也显著下降,抽采效果显著。

实施地面钻孔和高抽巷抽采工艺后,回风巷和采空区瓦斯浓度下降显著,抽采效果良好。

3 抽采效果分析

3.1 现场实测三种工艺的抽采效果

地面立孔自2017年6月24日至9月15日开始抽采采空区瓦斯,现场实测得到瓦斯抽采浓度为2.4%,最大纯量是30m3/min,最小纯量是10m3/min,平均抽采纯量是21m3/min,抽采瓦斯量累计达到223.8万m3,占18205工作面瓦斯涌出量的45%~68%。

L型钻孔自8月16日至9月14日开始抽采18205工作面的瓦斯,现场实测发现瓦斯抽采浓度不稳定,波动较大,瓦斯浓度最大值为31.2%,瓦斯浓度最低为0.1%,瓦斯抽采纯量是4.2m3/min,波动幅度较大,原因是18205综放面周期来压时,顶板破碎冒落被压实,致使覆岩裂缝裂隙闭合,瓦斯运移的通道不存在。抽采瓦斯量累计为179.8万m3。

高抽巷自9月11日至11月14日开始抽采工作面瓦斯,但此时工作面处于停采状态,高抽巷最大瓦斯抽采纯量为38m3/min,平均32m3/min,最小为9m3/min,9月15日之前高抽巷未与工作面全部贯通,只通过覆岩裂隙抽采工作面及采空区瓦斯,所以抽采效果不理想,9月15日抽采浓度和纯量逐渐升高,证明高抽巷与工作面贯通完全,覆岩裂隙充分发育,为瓦斯运移提高了良好的运移通道,大量的采空区瓦斯被抽走,累计抽采瓦斯纯量为236.4万m3,共占18205综放面瓦斯涌出量的62%~88%。

图4 抽采浓度对比

3.2 抽采效果对比

三种抽采工艺的瓦斯浓度和纯量随时间变化规律如图4、5所示。从图4发现高抽巷内瓦斯浓度平均为36%,最大值是42%,明显超过L型钻孔和地面立孔,而L型钻孔内平均瓦斯抽采浓度为18%,地面立孔瓦斯抽采浓度平均值2.4%,L型钻孔平均瓦斯抽采浓度是地面立孔的8倍。这是因为地面立孔终孔点离煤层底板近,漏风较大导致瓦斯抽采浓度低;而高抽巷布置在上覆岩层的断裂带内,L型钻孔仅有一段位于垮落带内,沿着覆岩裂隙通道大量瓦斯运移到高抽巷中,因此高抽巷瓦斯抽采浓度最高,L型钻孔次之,地面立孔最低。

图5 三种瓦斯治理方法抽采纯量对比

从图5得到三种工艺抽采起始阶段抽采纯量都较低,但随工作面的不断开采,瓦斯抽采纯量不断升高,地面立孔和高抽巷的抽采纯量明显升高,平均值分别为21m3/min、32m3/min;而L型钻孔瓦斯纯量较低,平均值仅是6m3/min。地面立孔抽采浓度虽然比L型钻孔低,但地面立孔瓦斯纯量却大于L型钻孔,原因是采用地面立孔治理采空区瓦斯时,需要至少同时布置3个地面立孔抽采18205采空区瓦斯,瓦斯抽采混合流量高,因此地面立孔的纯量高于L型钻孔抽采纯量;L型钻孔直径相对较小,水平方向上钻孔位于覆岩断裂带内,随着工作面的推进过程顶板岩石不断垮落破碎,覆岩裂隙得到充分发育,为采空区瓦斯运移提供良好的运移通道。但由于顶板周期来压期间,上覆岩层跨落后被压实,覆岩裂隙闭合,瓦斯运移通道不存在,瓦斯抽采浓度变小。周期加压过后,覆岩裂隙又开始再次发育,大量的瓦斯运移到钻孔中,抽采浓度再次升高。L型钻孔抽采浓度和抽采纯量突然趋近为0,之后又恢复到原来状态,如图4、5所示。

实施三种瓦斯治理方法后18205上隅角瓦斯浓度显著降低,最大为0.42%,最小为0.1%,平均值为0.2%,如图6所示。上隅角瓦斯浓度在8月16日到9月14日期间较高,原因是此阶段仅L型钻孔在为工作面服务,抽采效果不如地面立孔和高抽巷,但未瓦斯超限。

图6 18205综放面上隅角瓦斯浓度变化曲线

地面立孔具备直径较小,施工较简单,效率较高;L型钻孔施工过程中钻孔方向经常发生变化,施工过程较为复杂,效率较低,工程造价也比地面钻孔高;高抽巷具有便于管理和观测,易于控制瓦斯涌出量,可以提前解放同一煤层或下一煤层回采期间工作面的瓦斯压力,抽采量大。综合以上某矿区采用地面立孔和高抽巷的工艺治理采空区瓦斯。

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