抽油机井二氧化碳防腐技术的应用
2018-09-17刘奎
刘奎
摘 要 随着油田开发进入中后期,综合含水率不断上升,抽油机井井下工具、油管、抽油杆、套管等都存在不同程度的腐蚀,腐蚀治理难度大,控躺治躺矛盾突出。本文介绍了油井防腐蚀技术现状,在腐蚀影响因素研究的基础上,阐述了二氧化碳防腐工艺技术研究的方法和应用效果。
关键词 抽油机井 二氧化碳 防腐技术 应用
中图分类号:TE933 文献标识码:A
1抽油机井防腐蚀技术现状
1.1抽油机井腐蚀现状
油井高含水开发期是腐蚀的高发期,尤其是高含水大泵井的腐蚀。通过对马厂、桥口、徐集、三春四个油田大量的资料统计发现,腐蚀严重的主要发生马厂、徐集两个油田,主要表现为坑蚀,穿孔。
1.2现有的防腐蚀措施及不足
目前采用油套环空大剂量投加防腐蚀剂,主要有周期加药和点滴连续加药方式,取得了一定的效果。但同时也存在成本较高、工作量大、针对性不强等问题。
采用牺牲阳极油管防腐短节,该方法通过牺牲阳极保护阴极,能够解决电化学腐蚀问题,但动液面以上的管柱未形成电流回路,无法进行保护。
2腐蚀影响因素研究
二氧化碳腐蚀钢材(油套管)主要是二氧化碳溶于水生成碳酸而引起电化学腐蚀所致。腐蚀过程中有腐蚀电流,在钢铁金属表面形成许多微电池,引起钢铁腐蚀。二氧化碳腐蚀主要考虑以下影响因素:
2.1二氧化碳分压的影响
目前,在油气工业中根据二氧化碳分压来判断二氧化碳腐蚀性经验规律(临界判据)如下:二氧化碳分压小于0.021MPa不产生腐蚀;在0.021~0.21MPa间为中等腐蚀;大于0.21MPa产生严重腐蚀。
2.2矿化度的影响
溶液中Cl-、HCO3-、Ca2+、Mg2+ 及其它离子可影响钢铁表面腐蚀产物膜的形成和特性,从而影响腐蚀速度。溶液中以Cl-的影響最为突出,Cl-浓度越高,腐蚀速度越大,特别是当Cl-浓度大于3000mg/L 时腐蚀速度尤为明显。这种现象是由于金属表面吸附Cl-延缓了FeCO3 保护膜的形成所致。
2.3流速的影响
一般认为随流速的增大,H2CO3和H+等去极化剂能更快地扩散到电极表面,使阴极
去极化增强,消除扩散控制,同时使腐蚀产生的Fe2+迅速离开腐蚀金属的表面,因而腐蚀速率增大,实际经验和实验室研究表明,流速对钢的腐蚀有较大的影响。腐蚀速率随流速增加有惊人的增大,并导致严重的局部腐蚀。在大量的试验数据基础上,得出腐蚀速率随流速增大的经验公式:
Vc=BVn 式中:Vc为腐蚀速率,B,n为常数, V为流速,在大多数情况下n取0.8。
2.4 PH值的影响
液体的PH值是影响腐蚀的一个重要因素。当二氧化碳分压固定时,增大PH值将降低FeCO3的溶解度,有利于生成FeCO3保护膜。pH 值对腐蚀速度的影响表现在两个方面:(1)PH值的增加改变了水的相平衡,使保护膜更容易形成;(2)PH值的增加改善了FeCO3保护膜的特性,使其保护作用增加。
2.5腐蚀影响因素认识
通过腐蚀因素的实验分析,可以得出造成油井腐蚀的主要原因是:
(1)油井含水率高,平均含水94.5%,介质的矿化度较高,Cl-、HCO3-等强腐蚀性离子含量高,溶液的PH值介于5.5~6.0之间,呈弱酸性,势必会造成油管、杆的电化学腐蚀。
(2)伴生气中二氧化碳含量较多,平均含量为1.78%,最高达4.68%,通过计算,34.6%油井的二氧化碳分压都大于0.2MPa,因此二氧化碳是造成腐蚀的重要因素。
(3)93%以上油井产出水中检测到硫酸盐还原菌(SRB),SRB引起腐蚀形成的协同效应也是造成油管、杆腐蚀的不容忽视的因素。
3二氧化碳防腐工艺技术研究
3.1技术路线
调查发现该类油井产出液的二氧化碳分压较高,促进了碳酸的电离和H+浓度的升高,因H+的去极化作用而使腐蚀加速。二氧化碳分压对油井和生产系统产生中、重度腐蚀,通过分离井筒中产出液中的二氧化碳含量,降低液体中的二氧化碳含量,减缓H+的去极化作用,从而减轻二氧化碳造成的腐蚀。解决思路:井下配套防气技术,将二氧化碳分离并通过环套排出,减少泵筒内产出液中二氧化碳的浓度,以此削弱二氧化碳腐蚀;同时由于进入环空的二氧化碳流速大大降低,减缓二氧化碳的腐蚀,在液面以上,二氧化碳呈气态,没有了H+的去极化作用,二氧化碳腐蚀大大降低。
3.2配套工艺
井下的气液分离主要采用高效气液分离器,其原理如下:
产出液由进液孔进入高效防气装置,通过防气滤网顺着环形空间下行进入螺旋分离机构部分,气液混合物在螺旋机构内部螺旋向下流动,在离心力的作用下,气体因密度较小沿着螺旋片的内侧经过螺旋片上部的小孔上行,浮到锚体环形空间顶部时,经排气孔排到油套环形空间,而液体因密度较大,就沿着螺旋片外侧下行,下行至锚体的下部,经气敏网进入中心管内部经抽油泵排出,液体经过气敏网时,液体内部所含的细小气泡被过滤在外,沿锚体的环形空间上行至顶部排气孔排出(图1)。
4现场应用及效果
2016年以来,我们对腐蚀井进行了全方位的跟踪分析,针对二氧化碳腐蚀进行了深入研究,应用高效防气技术有针对性的治理工作,取得了明显的效果。
针对腐蚀较为严重的8口油井综合分析,定性为典型二氧化碳腐蚀,措施前8口井的平均免修周期为104天,措施后的4口井平均免修周期延长的276天,延长了196天,远远超过了措施前的免修期,另外4口井持续正常生产,效果十分显著。
5结论及认识
(1)对以二氧化碳腐蚀为主因的油井配套防气技术,将二氧化碳分离并通过环套排出,减少泵筒内产出液中二氧化碳的浓度,减轻二氧化碳腐蚀,从实践结果来看是可行的。
(2)目前我们针对二氧化碳分压和流速的影响加以控制,取得了良好的效果,为进一步提高防腐效果,下步针对二氧化碳腐蚀协同的其它方面不断加以优化。
参考文献
[1] 郑观辉.二氧化碳采油井筒防腐技术实验研究[J].中国化工贸易,2015,7(32).