整合煤矿通风系统优化设计研究
2018-09-11刘浡
刘 浡
(山西焦煤集团投资有限公司,山西 太原 030024)
1 选题背景
西山煤电集团西铭矿2011年实现资源整合,将附近一些小型矿井进行合并,实现了本矿生产能力的提高,同时避免了小煤矿开采对资源造成的浪费。该矿井目前主采煤层为3号煤,共划分9个采区,现开采五采区和七采区。井田范围共布置4条风筒,其中主斜井、副斜井和进风立井进风,回风立井回风,总进风能力可达364m3/s,而回风井最大风量仅有108m3/s,且回风立井阻力大,无法满足矿井后期风量增加的需要。因此,该矿原有矿井开采完继续开采整合后新增区域煤炭前,为保证煤矿连续生产,减少通风阻力,改善矿井通风现状,提高矿井抗灾能力,需对该矿原有通风系统进行优化。
2 矿井通风系统现状及存在问题
西铭矿采用中央分列式通风方式,抽出式通风方法,通风机风量供给为5860m3/min。反风方式为风机反转。现有回风立井直径为3.5m,断面为9.6m2,风速13.2m/s。
该矿现开采五采区和七采区,主要通风路线为:
(1)五采区工作面
新鲜风:副斜井→+800m西集中辅运大巷→四、五采区辅运巷→工作面运输顺槽→工作面;
污风:工作面→工作面回风顺槽→四、五采区回风巷→总回风巷→回风立井→地面。
(2)七采区工作面
新鲜风:进风立井→北翼集中辅运大巷→七采区辅运巷→工作面运输顺槽→工作面;
污风:工作面→工作面回风顺槽→北翼集中回风大巷→七采区回风巷→总回风巷→回风立井→地面。
该矿通风系统存在的主要问题有:
(1)由于回风立井所处位置为南部采空区,现主要开采北部区域,通风风路较远,通风阻力较大。
(2)矿井进风井筒较多,总断面较大,回风井筒少,相对来说总断面小,回风段的通风阻力大。
(3)随着技术的提高,开采深度逐渐增加,工作面压力必然越来越大,地温也会升高,瓦斯更容易涌出,且涌出量很有可能增大,采煤工作面必然需要更多的风量,因回风井断面较小,风量增加较困难,已无法满足继续深部开采的需求。
3 通风系统优化方案
矿井通风系统优化主要为回风系统优化,常采用的优化方案有新建回风立井、扩刷原回风立井以及进风立井和回风立井功能互换等方式。由于进风立井带有提升装备,担负矿井升降大件、矸石提升的任务,因此,进、回风立井功能互换也需扩刷改造回风立井、安装提升装备、新建井口房、绞车房、综采设备库等,改造工程量大且回风立井场地狭窄,难以改造,不予考虑。扩大原回风立井,影响生产,安全性差,设计予以舍弃。因此,本次方案主要考虑新建回风立井方案。初步提出如下三种方案:
方案一:将拟新建回风立井的位置选在进风立井场地北侧
将拟新建回风立井的位置选在进风立井场地北侧约70m处。井筒落底于3号煤层底板,通过总回风巷和北翼集中回风大巷相连,形成全矿井的通风系统。新回风立井的垂直深度为243m,井筒净直径为6m,净断面积为28.26m2,井筒内装备有梯子间,兼做矿井的安全出口,新井建成后全矿井的回风全部由新回风井承担,原有回风井废弃。
方案二:小西铭村西北新建回风立井
在小西铭村西北井田边界处新选址,建一回风立井。井筒落底于3号煤层底板,通过总回风巷和西二集中回风大巷相连。新回风立井建成后原回风井继续使用,新回风立井和原回风立井分别承担北区和南区的回风任务,且该井筒直径也为6m,净断面也为28.26m2,深度为400m,比较深,同样也装备有梯子间兼做安全出口。
方案三:拟新建回风立井选址在原有回风井场地附近
在原有回风立井场地新建一深度为215m的回风立井,承担全矿井的回风任务,井筒净直径6.0m,净断面28.26m2,井筒落底于3号煤层底板岩层中,通过总回风巷和北翼集中回风大巷相连,形成全矿井通风系统。新回风立井建成后原回风立井废弃。
4 优化方案选择
4.1 方案三优缺点分析
以上三个方案比较来看,方案三优点在于拟新建回风立井位于原回风立井场地附近,场地集中,既方便施工,利用既有设施设备,又方便建成后的集中管理。但存在如下缺点:
(1)新建回风立井井筒落底处位于断层附近,且相邻巷道较多,需做岩巷和北集中回风大巷相连;
(2)进场公路虽已形成,但需从公园穿过,施工期间污染较大,需另修进场公路,增加了投资;
(3)回风立井对于北部采区来说,通风阻力较大,北部采区开采时回风井的运营费用高。
因此,相对来说,方案三实施难度大,工期长,投资大,运营费用高,予以淘汰,对方案一和方案二作进一步的分析比较。
4.2 方案一和方案二比较分析
将方案一和方案二的经济技术指标进行比较,如表1所示。
表1 通风系统优化方案经济指标对比表
方案一的优点主要有:
(1)可充分利用相邻进风立井的设施设备,供电路线比较简单,且较短,后期管理方便;
(2)井巷工程量小,工期短,安全风险小,投资成本低;
(3)新建井筒位于井田中央,可实现全矿井通风的均衡性;
(4)井筒施工场地未增加压煤,而是选在现有的保安煤柱内,避免了资源的浪费;
(5)新井筒建成后,原有回风立井废弃,只设置一个回风井即可满足全矿井回风需求,方便管理,同时也节约了运营成本。
本着节约施工成本、缩短施工工期、降低安全风险的原则,决定优选方案一。
4.3 改造后的通风系统
根据井田地质条件、开采技术条件以及矿井改造后的开拓布置,改造后矿井仍采用中央分列式通风系统。矿井分别由3条井筒进风,即现有主斜井、副斜井和进风立井,全矿井回风由新建的回风立井担负。改造后的通风系统为:
(1)五采区工作面
新鲜风:副斜井→+800m西集中辅运大巷→四、五采区辅运巷→工作面运输顺槽→工作面;
污风:工作面→工作面回风顺槽→四、五采区回风巷→北翼集中回风大巷→总回风巷→新回风立井→地面。
(2)七采区工作面
新鲜风:进风立井→北翼集中辅运大巷→七采区辅运巷→工作面运输顺槽→工作面;
污风:工作面→工作面回风顺槽→七采区回风巷→北翼集中回风大巷→总回风巷→新回风立井→地面。
5 新建回风井通风机选型
通风改造后的通风参数:
风量:容易时期:155m3/s
困难时期:155m3/s
负压:容易时期:1420.2Pa
困难时期:2086.8Pa
根据矿井风量、阻力的变化情况以及国内通风设备的技术特征,本设计确定回风立井选用对旋式轴流风机,根据风机必需的风量和静压,选用FBCDZ-8-№28A型对旋轴流通风机两台,一台工作,一台备用。每台通风机配备两台电动机,且两台电动机同时工作,电动机选用YBFe560M1-8隔爆型交流鼠笼式异步电动机,额定功率为400kW,最大转速为740r/min,变频调速。
6 结语
西铭矿通过新增回风井优化通风系统,并且配备了适合该矿通风的通风机,增大了矿井的回风量,减小了通风阻力,保证了矿井的连续生产,同时确保了煤矿的安全生产,提高了矿井的抗灾能力。