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降低中压缸启动过程金属温差的实例分析

2018-09-10马洪荣李娜张月雷

大东方 2018年4期
关键词:温差启动

马洪荣 李娜 张月雷

摘 要:本文针对某火力发电厂220MW机组在启动过程中存在的中压缸内外金属壁温差偏大的问题,对汽轮机的启动过程进行分析,明确了问题原因,通过研究试验汽轮机的合理启动方式,优化机组冷态启动过程,使汽轮机中压缸各部金属温差,转子与汽缸的相对膨胀差,都在允许范围内,有效减少金属的热应力和热变形,缩短了启动时间。

关键词:中压缸;温差;启动

一、存在的问题

某火力发电厂#1、#2机组均为220MW汽轮发电机组,按照规程要求,启动过程中中压缸汽缸金属壁温差的控制规范如下表1所示,

但在启动过程中,多次发生中压缸温差大现象(中压缸上下壁温差最大达62℃,法兰内外壁温差最大达151℃),温差大时机组#3、#4瓦振动亦较大,机组不得不延长暖机时间,启动过程升参数缓慢。汽缸存在温差将会引起汽缸热变形,通常是上缸温度高于下缸,因而上缸变形大于下缸,使汽缸向上拱起,俗称猫拱背。汽缸的这种变形使下缸底部径向间隙减小甚至消失,造成动静摩擦,损坏设备。另外还会出现隔板和叶轮偏离正常时所在的垂直平面的现象,使轴向间隙变小,甚至引起轴向动静摩擦。

二、原因分析

#1、#2汽轮机均为东方汽轮机厂生产的220MW汽轮机,结构相同。通过调查发现,在机组启动中中压缸金属温差过大的现象在#2汽轮机组尤为明显,故此,我们以#2汽轮机为研究对象。对#2机数次启动中,中压缸温差及影响中压缸温差的参数的趋势进行了分析,发现造成中压缸冷态启动过程中金属温差大的主要原因如下:

(1)中压缸保温不良的因素

中压缸下缸密布了抽汽管道和疏水管道,下缸外表面形状复杂,保温材料不好固定,其保温程度虽不如上缸。通过查看机组启停缸温表,可以看到在停机后,中压缸缸温高于300℃时,中压缸下缸温度下降明显快于上缸。此时,汽轮机已无外部热源,基本处于静态,上下缸温差的增大为下缸保温劣于上缸保温所致。

(2)抽汽、疏水管道布置的因素

中压缸下缸布置了#3、#4、#5、#6抽抽汽管道,抽汽管道多,相当于增加了换热面积,同时,管道密布导致下缸保温不易严密,保温与汽缸间易出现空隙,使得冷空气进入,冷却下缸。

中压缸下缸抽汽管道较多,在停机后,高低加及除氧器压力会逐渐下降,其内部的水会不断汽化,若各抽汽管道关闭不严密,汽化的低温蒸汽会进入汽缸,致使下缸温度快速降低。在机组启动过程中,高低加随机启动,中压缸内的蒸汽由汽缸进入抽汽管道,受到节流,蒸汽温度下降,使得抽汽管道温度低于汽缸温度。由于金属间的热传导作用,使得下缸温度下降。

(3)再热蒸汽参数控制不当

机组启动过程中,主蒸汽与再热蒸汽温度相近,主汽温度通常选择高于高压缸温度50℃。在机组启动初期,中压缸进汽量较少,中压缸金属温升速度低于高压缸。随着汽轮机进汽量的增加,主蒸汽温度及再热蒸汽温度逐渐升高,在主汽温度合格的情况下,再热蒸汽温度与中压缸温度的差值越来越大,在20MW负荷前(受机组启动时的缸温影响)再热汽温与中压缸温温差达100℃以上。随机组负荷升高,中压缸进汽量逐渐增大,换热加剧,中压缸内壁温度迅速升高,而外壁,特别是法兰外壁靠金属热传导来升温,其温升速度明显低于内壁,使得中压缸内外壁及法兰内外壁温差急剧增大。同时急剧换热也使中压缸内的蒸汽温度下降较多,低温蒸汽大多在下缸由抽汽管道进入加热器,导致中压缸下缸温度。

三、解决方案

(1)采用新型中压缸保温

利用机组停机检修的机会,对中压缸保温进行检查,确认中压缸的下缸保温层出现不同程度的脱离缸体现象,考虑中压缸下缸形状的复杂性,更换新型保温材料,采用喷涂与粘贴复合的施工方式对中压缸的保温重新进行了施工,在汽轮机缸体表面使用复合绝热结构,把喷涂绝热工艺和软质材料绝热工艺进行有机结合。该汽轮机复合保温体紧贴汽轮机缸体外壁,由内至外依次设有喷涂保温层、软质材料保温层、镀锌铁丝网和抹面层。该结构既可以使保温层与汽缸之间紧贴在一起,避免脱壳现象,又可降低保温施工成本,有效降低汽轮机缸体的散热损失。

(2)减小抽汽、疏水管道对缸温的影响

①加热器随机启动时,关小加热器疏水至凝结器阀门的开度,避免了凝结器直接抽吸加热器内的蒸汽。

②按时关闭抽汽管道疏水,机组20MW负荷,关闭高压疏水;40MW负荷,关闭中压疏水;60MW负荷,关闭低压疏水。

③停机后,中压缸温度高于300℃时进行闷缸。密切监视中压缸温度变化情况,必要时,延长闷缸时间。

⑶减小再热蒸汽与中压缸温度的偏差

①加强启动过程对再热蒸汽温度的监视与控制,有力减缓了再热蒸汽温度温升速度,将再热蒸汽温升速度严格控制在2℃/min。

②改变原有的一级旁路操作方式。机组启动时,开大一级旁路,增大中压缸进汽量,提高中压缸温升速度,使中压缸温度与高压缸接近。

四、效果与总结

通过以上三个措施的实施,机组冷态啟动过程中中压缸的各部分金属壁温差有明显的缩小,原存在的温差超限问题全部得到解决。机组运行中还应做到定期检查汽缸保温完整性,机组负荷大幅变化时,严密监视缸温变化,并做好汽缸金属温差记录。如下图1所示。

通过针对性的原因分析和优化措施,取得了较好的成果,机组冷态启动过程中的中压缸各部分温差全部合格,启动过程中的中压胀差、#3与#4瓦的瓦振偏大问题也得到解决,可完全避免因汽缸温差大造成的变形、产生动静摩擦、造成汽轮机掉叶片及大轴弯曲等设备严重损坏事故的可能性,提高了机组稳定运行的可靠性。

参考文献

[1]沈士一、庆贺庆、康松、庞立云 汽轮机原理 中国电力出版社2004(5)

[2]杨世铭、陶文铨 传热学 高等教育出版社2003(8)

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