窗式空调器静音设计探讨
2018-09-10钟玉金武滔
钟玉金 武滔
摘要:本文对常规窗式空调器的噪音影响因素进行了理论分析,针对噪音贡献最大的风场结构做优化设计。优化方案的试验表明:静音窗机的噪音值同比常规窗机下降11dB,优化效果非常可观,并且整机性能也略有提升。
关键词:窗式空调器;静音;高效气动布局;蒸发器
Research on application of ultra-quiet Window-Type air conditioner
Zhong Yujin, Wu Tao
(GD Midea Refrigeration Equipment Co., Ltd. Guangdong Foshan 528311)
Abstract:This paper makes a theoretical analysis of the noise influence factors of conventional Window-Type air conditioner. Optimized design for wind field structure with the maximum noise contribution. The performance of optimization scheme shows: the mute Window-Type air con- ditioner is 11 dB lower than the conventional WindowType air conditioner. The optimization effect is very considerable and performance improved slightly.
Keywords:Window-Type air conditioner; Mute; Efficient aerodynamic layout ; Evaporator
1、前言
窗式空调器一般由制冷系统、风道系统、电控系统三大部分组成。相对于分体式空调器而言,窗式空调器的体积小,耗材少,成本低,安装方便快捷,维修少,能广泛的被市场接受,可适用于卧室、办公室、家庭、小型计算机房等场所。
窗式空调器在全球销售广泛,年需求量在1000万台左右,其中北美市场就占约60%。因分体式空调器受安装限制、安装人工费高等因素影响,美国约70%家庭采用窗式空调器降温,主要销售区域集中在美國东西海岸线城市。
窗式空调器嵌入安装在窗户或墙体内,工作时不可避免地将整机噪音传递到室内,其结构一体化导致了压缩机、风机等噪声源与室内侧环境之间不能有效隔离,造成室内噪声污染较为明显,用户听感体验较差。从表1中可以看出,现有窗式空调器的室内侧噪音值很高,高风制冷甚至达到53.5~58.4dB(A),接近分体式空调器的室外机噪音水平,低风制冷也达到48.4~53.6dB(A)。
高噪音已严重影响到客户的使用体验,图1展示的是在美国市场消费者对窗式空调器的不满意度调查,其中显示噪音是客户最不满意的痛点问题。
随着人们生活水平的提高和环境保护意识的增强,用户在关注窗式空调器使用性能的同时对其噪声提出了更高的要求,噪音逐渐成为人们在选取空调时参考的一项重要指标。考虑以上需求,降低窗式空调器噪音水平极为必要。
2、传统窗式空调器噪音瓶颈分析
窗式空调器的整机噪音是由压缩机、风轮风叶、配管振动等各运动部件产生的噪音叠加而成的,即如下噪音声压级叠加公式:
通过表2中数据可知,常规窗式空调器的各噪音来源中,风噪的贡献最大。
如图2所示,常规窗式空调器的内侧风道大多采用离心风道,送风过程中气流会产生90°转折,导致送风效率低、噪声高、舒适性差;内侧蒸发器普遍采用均阻力蒸发器,并未根据风道本身的特性进行系统设计;且内外侧风道普遍采用单电机方案,如图3所示,内外侧风道效率受限,很难达到最佳。
3、静音设计与分析
本文研究的超静音窗式空调器打破传统风道形式,窗机内侧采用贯流风道设计方案,进出风更加顺畅,同风量噪音更低;充分利用内侧贯流风道的进风特性,采用分段式、非均布阻力蒸发器:离风轮较近的蒸发器采用三排,确保整个进风流场风速分布更加均匀,同时可更好的防止进出风形成短路;离风轮较远的蒸发器采用两排,在确保顺利排水的前提下,尽可能减小风轮上游的进风攻角,提升风道效率,降低噪声。
3.1 高效气动布局贯流风道设计
提出采用贯流风道设计的高效气动布局,如图4,直接在原结构上换上贯流风轮。
但实验证明存在以下弊端:首先,会导致不同位置的进风风速差异明显,靠近风轮的蒸发器上半段风速较大,而靠近底盘的蒸发器下半段风速较小,造成蒸发器的换热不均,换热效率低下;同时,流经蒸发器下半段进风折转角度较大,导致流体噪声偏高。其次,如前一点所述,由于蒸发器与贯流风轮距离较大,导致流经蒸发器的风速差异明显,使得进风格栅上半段负压较大,下半段负压较小,由于贯流风道出风口静压较低,尤其当导流板偏向出风口蜗舌条时,可能导致进出风短路——即由进风口流经进风格栅、蒸发器、贯流风轮、导流板的气流再次被吸入进风口,使整个制冷系统恶化,能力、能效及舒适性大打折扣。
3.2 非均布阻力蒸发器
针对以上换热送风不均匀的问题,再将蒸发器设计采用两折方案,如图5所示,离出风口最近的蒸发器7-1采用3排D7管,另一折蒸发器7-2采用2排D7管。一方面,离出风口最近的蒸发器7-1的阻力较大,相应于进风格栅处的负压也较小,出风口下端与进风格栅上端的压差也将减小,将大大降低进出风短路的可能性。另一方面,按照离贯流风轮越近(远)阻力越大(小)的布局原则,这样流经蒸发器的风速分布更加均匀,制冷系统的流路设计也更为简单,不同流路之间的温度差异也越小——即与主流风速垂直方向上的温度梯度将减小,整个流场的协同性更好,换热效率更高。
综合考虑结构空间和换热效率,调整蒸发器的布局,使气流进入蒸发器和贯流风轮的攻角尽量小,整个系统的风阻降低,主流风速和温度梯度的夹角减小,整个流场的协同性得到改善,换热效率得到提升。同时,由于进风气流更加顺畅,同风量下的流致噪声也将得到进一步改善,针对贯流风轮敏感的风声不稳、风啸等问题优化了出风口结构。
3.3 双电机均衡布局设计
打破传统结构布局,静音窗机采用双电机独立设计内外风道系统,提升整个系统的送风效率。这样室内侧贯流风轮转速调整不受外侧影响,从而对风量以及噪音的调整更加灵活。
采用高效气动布局贯流风道设计,静音窗式空调器的整机送风噪声降低15dB(A),制冷噪声降低11dB(A)。效果明显,详见表3。
3.4整机性能验证
经过以上结构的优化,静音窗机的噪音远远低于常规窗机,同时在性能方面也得到了优化,如表4所示,同样条件下,静音窗机的能力和能效值都高于常规窗机。
4、结论
静音窗式空调器颠覆了传统窗机的风场设计,在技术上解决了传统窗机噪音大的痛点问题,营造健康和谐的生活环境,可以促使行业技术水平的良性竞争发展。用户可以通过付出较少的代价(低安装费)体验噪音品质优良的产品,具有非常大的社会效益。
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