基于PLC控制的变频恒压供水系统改造
2018-09-10邹焕军
摘 要:随着社会的发展,人们对供水系统可靠性的要求不断提高;且目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然的趋势。本文对我司供水范围内的一个加压泵站进行改造,采用变频器和PLC实现恒压供水。变频恒压供水系统已在国内得到广泛应用,其运行可靠且实现节能效果。经实践证明该系统具有高度的可靠性和实时性,极大地提高了供水质量,并且节省了人力和电耗,有明显的经济效益和社会效益。
关键词:改造;恒压供水;变频;PLC
一、前言
我司加压泵站供水范围为河源市老城片区,日供水能力3.8万m3/d,拥有三台90KW水泵,加压前管网压力0.15-0.2MPa,加压后管网压力0.35-0.45MPa。
该加压泵站当前设备较陈旧采用手动控制,需专人看管,由于值班人员的责任心不强,导致容易出现异常,给居民用水带来极大的不便。本文以本公司供水片区的管道加压供水系统为例,进行系统分析,找出其存在的问题和不足,利用PLC控制变频技术对其进行技术改造,使之达到自动恒压控制的目的,提高系统的各项性能。
二、泵站现有控制系统的分析
(一)加压泵站现使用加压供水系统的组成。
本泵站由一条DN600进水管,一条DN600出水管,一条旁通管,三套水泵机组和数个蝶阀、止回阀组成。水泵机组白天至晚上两用一备,凌晨一用两备。每台水泵配备有变频器,水泵均采用变频运行。为实现恒压目标,在加压后管网监测压力变化,反馈回给带PID调节的压力控制仪表。压力控制仪表输出信号给其中一台水泵,通过转换开关确定压力控制仪表所控制的水泵实现变频功能。
(二)现系统控制说明。
该系统采用简单的压力控制仪表进行控制,具有手动和自动恒压控制功能。当系统处于自动控制时,操作人员选择需要变频调速的水泵并设定目标压力,管网压力反馈回压力控制仪表进行PID运算后控制单台变频器变速运行,其他启动的水泵处于变频全速运行状态;当系统处于手动控制时,由操作人员操作变频器面板实现水泵运行。
(三)采用压力控制仪表对变频的控制系统存在的不足。
压力控制仪表控制变频的控制系统能基本达到恒压供水的功能,但仍存在部分缺陷:
1、每次轮换水泵需停所有泵再开启需轮换的水泵;
2、当开启2台水泵,当供水管网压力过高时,一台水泵会减速至停止,而剩下的一台水泵却处于全速运行不会减速;
3、运行人员需时刻关注供水管网压力,需人为操作设备实现恒压供水的目的,人力投入大,且运行人员劳动强大较高。
三、PLC自动控制系统的改造设计
(一)系统控制目的和原理
针对采用压力控制仪表对变频的控制系统存在的问题,通过现有电气设备进行技术改造达到自动控制效果,确保泵站出厂水水压恒定、降低操作人员的劳动强度和人工成本。通过压力反馈值与设定值对比,经PLC数据处理,调节变频器频率达到恒压效果,最终实现泵站自动控制。
(二)控制系统流程图设计及说明
根据PLC控制系统的控制目的和原理,编制系统运行逻辑关系:
系统起动之后,判断是自动运行模式还是手动运行模式。如果是手动运行模式则进行手动操作,操作人员根据生产需要操作相应的按钮,系统根据按钮执行相应操作。如果是自动运行模式,则系统根据程序及相关的输入信号执行相应的操作。
在自动运行模式中,当PLC接到频率上限信号时,则执行增泵程序,增加水泵的工作数量;当PLC接到频率下限信号时,则执行减泵程序,减少水泵的工作数量。没接到信号变化就保持现有的运行状态。
(三)PLC的选型
结合现场设备控制系统所需I/O控制点数、工作环境、系统稳定度等要求,选用西门子S7-200CN系列PLC规格CPU 224XP,另增加两输出模拟量模块EM232一个和四输入模拟量模块EM231两个。
(四)程序设计
根据系统控制要求,设计PLC的输入输出信号分配及接线控制原理图,并根据工艺要求编制PLC运行程序。
(五)控制系统运行流程
1、手动运行。当旋转自动/手动转换按钮时,用手动方式。按下各水泵对应电源主接触器启动按钮,接通电源后再按下各水泵对应变频器启动按钮,手动调节电位器改变变频器运行频率,该方式仅供自动故障时使用。
2、自动运行。由PLC分别控制某台电机变频继启动电器,在条件成立时,进行增泵升压和减泵降压控制。
升压控制:系统开始工作时,供水管道内水压力较低,在控制系统作用下根据设定压力,第一台水泵开始运行,启动后转速逐渐升高,当输出压力达到设定值,其供水量与用水量相平衡时,转速才稳定到某一定值,这期间第一台水泵处在调速运行状态。当用水量继续增加,变频器输出频率增加至全速时,水压仍低于设定值,由PLC控制保持运行;同时,使第二台水泵投入并变速运行,系统恢复对水压的闭环调节,直到水压达到设定值为止。如果用水量继续增加,每当加速运行的变频器输出频率达到全速时,将继续执行如上转换,并有新的水泵投人并联运行.当最后一台水泵投人运行,变频器输出频率达到全速,压力仍未达到设定值时,控制系统发出故障报警。
降压控制:当用水量下降水压升高,变频器输出频率降至起动频率時,水压仍高于设定值,系统将运行时间最长的一台水泵关掉,恢复对水压的闭环调节,使压力重新达到设定值.当用水量继续下降,每当减速运行的变频器输出频率降至起动频率时,将继续发生如上转换,直到剩下最后一台水泵运行为止。
四、改造完成实现的效果
1、恒压系统稳定运行,目标压力与实际压力误差0.01MPa左右;
2、水泵实现主副机自动轮换功能,保证设备良好工况运行,无需操作人员进行手动轮换设备;
3、控制柜面板(触摸屏)上可显示设定压力、实际压力、水泵电流、水泵频率、水泵启停等运行参数;
4、有效降低电耗,同比改造前每月电耗下降约5%。
作者简介:
邹焕军(1987-),男,汉族,广东河源人,本科,河源市勤诚达水务有限公司电气工程师
(作者单位:河源市勤诚达水务有限公司)