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磁性材料磁滞回线重要参数的应用分析

2018-09-10胡海波

企业科技与发展 2018年6期

胡海波

【摘 要】磁性材料在汽车电磁元件中有着重要作用,它是汽车执行器的核心材料之一。磁性材料的磁滞回线是磁性材料本身固有的特征,但是这个特性会因为加工工艺而改变。因此,掌握磁滞回线的重要参数,能很好地选用合适的磁性材料用于汽车电磁阀,以及利用热处理工艺调整磁性参数,以提高设计的成功率,提高产品的稳定性。

【关键词】磁滞回线;磁饱和强度;导磁率;矫顽力

【中图分类号】TM271;TM206【文献标识码】A【文章编号】1674-0688(2018)06-0170-05

0 引言

汽车电子零件中有很多电磁阀元件,其中很多电磁阀零件需要使用磁性材料作为电磁阀的磁气零件,用于保证电能有效转化为电磁力,而且对于一些发动机与车身安全相关的电磁阀,还需要做到转换的及时响应性。这就需要对磁性材料的磁滞回线有充分了解,并且通过测试磁滞回线的主要参数来对材料的性能进行甄别,选取最适合的材料用于不同的电磁阀。而且要懂得适当增加或者减少一些元素的含量来调整磁滞参数,以达到更优的性能。在汽车不同系统中,可以缩短汽车发动机系统的响应时间,提高操控性能和安全性,或提高电磁阀的转换效率,以减少排放。

1 磁性材料特性曲线

众所周知,磁滞回线表示磁场强度周期性变化时,强磁性物质磁滞现象形成闭合磁化曲线。它表明了强磁性物质反复磁化过程中,磁化强度M或磁感应强度B与磁场强度H之间的关系。

1.1 典型起始磁化曲线和迟滞回线

典型起始磁化曲线和迟滞回线如图1所示。当磁化场足够大,磁化达到饱和状态时,得到的正常磁滞回线即为饱和磁滞回线。通常在这一状态下定义Hc和Br的大小。

饱和磁感应强度Bs的大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。剩余磁感应强度Br是磁滞回线上的特征参数。矫顽力Hc是材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。矫顽力来源于不可逆磁化过程,造成不可逆磁化机理的主要因素是材料中存在磁各向异性(包含磁晶、应力等各向异性)及杂质、气孔、缺陷等。

B-H磁滞回线所包围的面积正比于在一次循环磁化中的能量损耗。对于动态磁滞回线,此能量损耗包括磁滞损耗和涡流损耗等。磁滞回线所包围的面积,表示铁磁物质磁化循环一周所需消耗的能量,这部分能量往往转化为热能而被消耗掉。降低磁滞损耗的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗的方法是减薄磁性材料的厚度t及提高材料的电阻率ρ。

1.2 典型磁饱和曲线(磁导率μ与磁场强度H的关系)

典型磁饱和曲线如图2所示。磁导率μ是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。

对于一般铁磁材料,测量磁滞回线主要是测量静态、饱和态的磁滞回线,回线上有材料的Br、Hc和饱和Bs几个非常有效的磁性静态参数,对使用者判断材料有非常大的作用。此外,对铁磁材料,还有初始磁导率μi、最大磁导率μm等重要的静态参数。

软磁材料的磁导率大,易磁化、易退磁(起始磁化率大),饱和磁感应强度大,矫顽力(Hc)小,磁滞回线的面积窄而长,损耗小(HdB面积小),适用于继电器、电机、电磁元件磁芯、磁元件磁棒等。

2 磁性材料在汽车零件的运用

汽车零件中常用冷轧钢(SPCC、SPCE、DC01、DC03)、易车削钢(11SMn30、11SMnPb30、SAE1005、SWRCH6A)、纯铁粉烧结件,不锈钢(SUS430)作为电磁阀的导磁元件。

下面是在实际的汽车电磁阀新产品开发中,对磁性材料分析、选用、改进的例子和经验。

2.1 汽车高压泵电磁阀

客户指定用SUS430F材料作为阀壳材料,要求Hc<450 A/m,Br>0.62 T。

我们初步选订上海“宝钢”、台湾地区“英钿”、日本“新日铁”、意大利“华宝”的等同SUS430F的材料进行测试和比较。

测试结果显示:上海“宝钢”的材料Hc满足,Br小于规格(如图3所示);台湾地区“英钿”的材料Hc基本满足,Br小于规格(如图4所示);日本“新日铁”的材料Hc大于规格,Br小于规格(如图5所示);意大利“华宝”的材料Hc满足,Br满足(如图6所示)。

用B-H测试仪,测出这4款材料的B-H曲线和磁化曲线,可以比较出材料的磁性能差别。这4款材料都满足欧标1.410 5,B-H的差异和一些微量元素(如C和S的含量)有直接相关。也与原材料是冷拉伸还是热拉伸、是否有退火处理相关。

如果选择了Hc大的材料,装车使用后会引起踩油门时响应不及时,有轻微滞后感。

2.2 汽车VVT控制阀

客户指定用冷镦工艺来加工閥的后轭套,以降低成本,材料为上海“宝钢”的SWRCH5A易车削钢。要求Hc<250 A/m。

材料含C量的高低,会影响Hc值,含C量低,Hc会相应小些。但是材料的加工工艺对Hc的影响较大。对材料金相排布和应力有影响的工艺,比如拉伸、冷镦和冲压,对Hc影响很大,而传统的车削加工对Hc影响不大。那么如何解决这个问题呢?经过查资料和实践摸索,发现用退火工艺可以恢复Hc到接近原材料状态。

原材料的Hc是274 A/m。原材料B-H曲线如图7所示。

冷镦后的Hc是636 A/m,增大了1倍多,超出规格。冷镦后的B-H曲线如图8所示。

冷镦后再进行退火处理,Hc减少到215 m/A,满足要求。冷镦在热处理后的B-H曲线如图9所示。

退火温度为800~1 100℃,时间为100 min,自然冷却。

通过热处理,可以消除冷镦带来的应力,让Hc减少到合格范围。如果没有B-H测试比较,那么使用这个冷镦件后,汽车气门正时时间会滞后,造成气门开闭时间不实时,从而造成燃油能耗增加。

3 汽车尿素泵喷射阀

客户指定使用易车削钢11SMnPb30作为电磁阀阀芯材料,要求Hc<250 m/A。这种含Pb的材料目前国内厂家很少生产,即使有生产,但国产材料几乎不会管控材料的电磁特性,因此我们选取欧洲WDI公司的材料作为首选。但是由于前期样件少,所以原厂不做退火处理。冷拔出来的钢棒Hc略微大于250 A/m,因此我们必须在后期做退火处理。按照EN10088标准推荐的退火温度1 000 ℃进行了2个小时退火。下面是退火前后的B-H曲线和磁化曲线的比较。原材料B-H曲线如图10所示;原材料磁饱和曲线如图11所示;热处理后的B-H曲线如图12所示;热处理后的磁饱和曲线如图13所示。

原材料Hc=291 m/A,Br=0.77 T,Bs=1.25 T,μm=0.88,Hc超出规格。

退火处理后,Hc=218 A/m,Br=0.67 T,Bs=1.17 T,μm=1.04,Hc满足规格。

如果我们不做退火处理,那么使用这样的材料做成电磁阀,汽车碳罐里面的尿素喷射就会滞后,造成尾气NO、NO2排放超标,增加环境污染。

4 结语

通过以上原理分析和产品开发的实践验证可知,对磁性材料的磁滞回线分析相当重要,它是选择磁性材料、测试材料、评估电磁阀磁气性能的重要依据。材质成分的调制和后期的退火处理,对于磁性材料的Hc改善具有重要作用。作为开发工程师,应该不断学习总结,将实践经验灵活应用到产品设计中,做出性能优越的电磁元件。

参 考 文 献

[1]郭琦.铁磁性异质结中磁电性能的应变调控研究[D].北京:北京科技大学,2018.

[2]徐泽玮.大功率磁性技术近期来发展回顾与分析:(一)软磁材料[J].磁性材料及器件,2017,48(1):66-69,72.

[3]陈星星.无稀土MnAl基永磁材料的制备与组织结构和磁性能研究[D].杭州:杭州电子科技大学,2017.

[责任编辑:陈泽琦]