热轧酸洗板横折印缺陷产生原因及消除
2018-08-22杨德伦
杨德伦
摘 要: 根据横折印产生的机理,从金相组织、力学性能等方面进行检测分析,结合马钢实际生产情况,围绕着提高材料强度、缩短材料屈服平台、优化开卷张力等内容提出具体的措施,并逐步通过生产试验、验证和固化,最终实现降低了酸洗板横折的发生率。
关键词: 产生机理;提高材料强度;缩短材料屈服平台;优化开卷张力
1. 前言
2017年酸洗板横折印发生量约2.4万吨,平均月发生率约3.0%,因横折印质量预警与叫停发生18次以上,严重影响了生产的连续性以及造成大量成品卷和原料的降级改判。全年横折印缺陷降级累计约16478吨,相应损失约220万元。随着家电板产品用户对表面质量要求逐步提升,对横折印已是“零容忍”,该缺陷已影响到马钢酸洗板的品牌和形象。
2. 缺陷原因
横折印缺陷(见图1)主要集中出现在屈服强度小于250MPa的软钢。横折印产生的机理:材料的不均匀屈服变形所造成,即在酸洗开卷过程中弯曲应力的作用下,材料中部分晶粒承受的应力超过了其上屈服强度后发生了塑性变形,导致钢板发生了不均匀变形的结果。部分材料在一定条件下进行变形时,应力-应变曲线会出现明显的上、下两个屈服点(见图2),这两个屈服点容易造成材料变形不均匀,且应力-应变曲线上的屈服平台越长,变形的差异越大,横折印也就越容易发生。此外,研究表明浪形控制也会对横折印的产生带来一定的影响。
3. 改善措施
3.1提高材料强度
(1)卷取温度调整
根据横折印缺陷主要发生在软钢系列产品这一现象。选取典型钢种SPHC开展热轧卷取温度调整试验,由570℃调整为540℃。卷取温度降低30℃后,产品屈服强度小幅提升10MPa,但横折印发生率改善效果不明显。考虑到再降低卷取温度会恶化产品的成形性,故不再降低卷取温度以提高强度的方案。
(2)化学成分调整
借鉴其它钢厂经验,当SPHC的屈服强度达到260MPa时,横折印发生比例较少,而目前马钢SPHC屈服强度均值在230MPa左右。分析马钢SPHC屈服强度与Mn元素之间的相关性。在一定范围内屈服强度随Mn含量的增加而增大,当Mn含量为0.40%时,屈服强度约260MPa。因此,将Mn 由0.25%提高到0.40%,试验结果为屈服强度达到262MPa,横折印发生率也出现下降至1.0%以下。
3.2 缩短材料屈服平台
热卷下线后经泡水至酸洗上线整个过程平均冷却速率为7.9℃/h。在相同条件下,全过程自然空冷钢卷平均冷却速率4.9℃/h。通过泡水可提高钢卷的冷却速率,高温钢卷泡水后能够缩短屈服平台长度,在一定程度能抑制横折印缺陷的产生。
通过拉伸-应变曲线对比泡水卷及非泡水卷样板屈服平台长度。结果显示泡水卷屈服平台基本消除,而非泡水卷样板屈服平台较长。相同条件下,泡水钢卷横折印缺陷发生率为0.97%较非泡水钢卷的2.51%低。
3.3 优化开卷张力
防皱辊位于酸洗线入口开卷机(见图3),主要作用是开卷过程中压靠带钢,防止带钢上翘,有利于对中,防止跑偏,另对原料边浪、中浪等板形缺陷有一定修复效果。
防皱辊压力设定目标值为10%,生产时带钢两侧200~300mm不能被防皱辊完全压靠,带钢两侧易出现横折印。重新将防皱辊压力目标值设定为14%,即增加防皱辊的插入深度,此时能够完全压靠带钢表面。带钢表面受力较大,变形均匀,故横折印缺陷发生率较防皱辊压力采用10%时下降了约30%。
4. 结论
经过横折印相关文献的调查,结合马钢实际生产情况。采取了成分调整、钢卷水冷却、开卷机防皱辊使用优化等措施来降低横折印的发生率。2017年横折印发生率较2016年出现了显著地下降,由3.0%下降至0.79%。
4.1 在原化学成分的基础上,热轧卷取温度降低30℃,产品屈服强度小幅提升,但横折印发生率改善效果不明显。
4.2 Mn元素按0.40%控制,SPHC的屈服強度均值为262MPa。横折印缺陷程度基本得到了控制,横折印发生率也下降至1.0%以下。
4.3泡水可提高钢卷的冷却速率,高温钢卷经泡水冷却后能够缩短其屈服平台长度,在一定程度能抑制横折印缺陷的产生。
4.4当采用较大的防皱辊压力时,带钢表面受力较大,变形均匀,故横折印缺陷发生率相对较小。
参考文献
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