APP下载

浅谈制丝电子秤精度报警功能应用

2018-08-22张碧昕汤文林曾桔林李琼美

科学与财富 2018年21期
关键词:制丝报警精度

张碧昕 汤文林 曾桔林 李琼美

摘要:制丝车间多处使用电子秤,用于实现定量供料及流量监控等功能,但电子秤出错导致称重错误的问题时有发生,这将严重影响制丝过程的重要工序,甚至造成烟丝批次不合格。然而在批次生产过程中,无法判断电子秤运行是否正常、精度是否准确,只有在该批次生产结束时通过累计量才能发现电子秤称重值有误,此时对该批次烟叶、烟丝已无补救措施。为此,必须对电子秤精度进行实时监控,当出现异常情况及时预警,防止影响烟丝质量,降低因电子秤精度不准确引起的烟叶、烟丝加工异常,提升制丝产品质量,提高设备对工艺的保障能力,从而提高卷烟烟丝品质。

关键词:制丝,电子称,精度,报警

随着行业的竞争加剧,提高烟草的品质已是目前的重点发展方向。电子称作为重要检测设备,提升电子秤自动预警、自动防差错能力已成为迫切的任务,把世界领先或行业领先的设备引入制丝生产线,为打造一流工厂、现代卷烟工厂打下坚实的基础。电子秤在制丝车间被广泛使用,主要包括控制秤、流量秤、掺配秤等,电子秤的正常运行对制丝车间的正常生产起着至关重要的作用,作为制丝车间重要的检测设备,对实现烟丝满足工艺标准生产,有着无可替代的作用。

制丝车间多处使用电子秤,用于实现定量供料及流量监控等功能,但电子秤出错导致称重错误的问题时有发生,这将严重影响制丝过程的加料、加香及掺配等重要工序,甚至造成烟丝批次不合格。然而在批次生产过程中,无法判断电子秤运行是否正常、精度是否准确,只有在该批次生产结束时,通过累计量才能发现电子秤称重值有误,此时对该批次烟叶、烟丝已无补救措施。为及时发现电子秤的运行情况,必须对电子秤精度进行实时监控,当出现异常情况及时预警,防止影响烟丝质量。

在设计过程中,通过使用西门子的S7进行编程,使用profibus-DP实现电子秤CPU与主线CPU的数据通讯,操作界面(包括历史趋势图、弹出的对话框、最大精度设置)使用上位WINCC进行编辑和实现。控制柜中PC装置在接受由称重传感器传来的重量信号和测速机构的速度信号后,通过CPU模块运算,得出物料的瞬时流量、累计重量及电机控制等信号,从而完成电子秤的自动称重和控制等功能。计量工作原理如下:

当物料通过皮带秤输送机计量段时,这一区段上的物料重量对称重托辊产生压力,称重托辊将这个力作用到负荷传感器上,此时传感器输出0mV~20mV正比于物料重量的电压信号,该信号经放大成0V~10V电压(或4-20mA电流)后送入输入模块,经A/D转换后再送CPU模块进行运算。同时随着输送机的不断运转,装于驱动电机上的光电脉冲编码器发出脉冲,每一个脉冲代表皮带走过的距离。每当皮带走过一个固定的距离ΔL,PC装置完成一次重量、速度采样工作。当物料通过皮带秤后,PC装置已采样多次,PC将各次采样值按下式累计即可得到累计重量W:

式中:

i—采样脉冲;

Pi—计量段上物料重量;

L—计量段长;

ΔL—采样间隔距离;

从上式中可以看出P/L即为皮带每米上物料的重量,n为皮带走过ΔL的段数,P/L·ΔL即为走过ΔL长度的重量,对n段重量求和即得累计重量W。

电子秤皮带速度V可由下式求得:

式中:T为走过ΔL长度所需的时间,ΔL为采样间隔。

现用电子秤使用多秤台联合监控功能要实现多秤台联合监控功能,每只传感器的位置必需定位,与其对应的重量变送器也需对应。进料口方向的两只传感器SP1.1和SP1.2组成秤台1,即应急秤1,出料口方向的两只传感器SP1.3和SP1.4组成秤台2,即应急秤2,秤台1和秤台2合起来共同组成秤台3。秤台3为常规缺省秤,即运行秤。物料进来先经过秤台1,再经过秤台2。物料经过电子皮带秤,3个秤台会分别对其进行称重并累计。

通过程序的修改和上位WINCC的改进,控制系统必须能实现对电子秤精度的实时监控,当精度偏差超过预设值时,一定时间后报警,并弹出相应对话框,提醒操作人员电子秤精度异常,是否采取停机操作,此时如果操作工在弹出的对话框中点击“是”,执行电子秤的进料端设备停机,防止物料再次进入精度有误的电子秤,点击“否”,设备不停机,如果不做任何操作,设备在偏差开始后60S停止,停机后,有关人员对电子秤进行检查,并处理验证后再启动设备。在整个设计过程中,必须做到画面反映问题详细清晰,方便操作,精度设定预置值可调,精度超过预设置弹出对话框的时间可调,精度的历史趋势在WINCC上可看到曲线。

通过STEP7编程,将秤台1和秤台2进行比较计算出电子秤精度值,及电子秤累计超差百分比(电子秤精度),实现对电子秤精度的实时监控。当实际精度与设定精度偏差时间达到40S时,对话框正常弹出,点击停机按钮测试,停机正常,所停设备正确,停止了相应电子秤后续供料,可防止电子秤精度错误时,物流继续进入电子秤造成质量事故。点击“否”设备不停机,此时操作人员可查看累计百分比超差设定值是否合理,并查看历史趋势曲线,看是否有必要停机,如果实时精度与历史趋势中的精度相差较大,停机后可安排电子秤维护人员对电子秤进行过码,调零,确认无误后再继续运行设备。如果操作人员由于某些原因没能及时发现所弹出的对话框,设备在电子秤精度偏差出现后60S停止,提高了设备的自动防差错能力。

通过增加电子秤精度报警功能,降低了因电子秤精度不准确引起的烟叶、烟丝加工异常,提升制丝产品质量,提高设备对工艺的保障能力,从而提高卷烟烟丝品质,避免一些不必要的市场投诉,维护卷烟品牌的良好形象,提高了品牌的市场竞争力。

参考文献:

[1]电子秤的设计与实现.刘红,张东亮,周方,《自动化技术与应用》,2017.

[2]基于ADS1100的高精度电子秤设计与实现.郭志勇,《安徽工业大学学报(自然科学版)》,2010.

作者简介:

张碧昕,1982年 男 汉族 云南玉溪 技术员 本科生 红塔烟草(集团)有限責任公司 玉溪卷烟厂 研究方向:设备维护

汤文林,1987年 男 汉族 云南玉溪 助理工程师 本科生 红塔烟草(集团)有限责任公司 玉溪卷烟厂 研究方向:设备维护

曾桔林,1992年 男 汉族 云南玉溪 助理工程师 本科生 红塔烟草(集团)有限责任公司 玉溪卷烟厂 研究方向:设备维护

李琼美,1985年 女 彝族 云南玉溪 助理工程师 硕士研究生 红塔烟草(集团)有限责任公司 玉溪卷烟厂 研究方向:电气自动化 设备管理 信息化管理

猜你喜欢

制丝报警精度
基于责任矩阵的卷烟制丝设备维修管理模式探索
烟草制丝车间的除尘技术探究
基于DSPIC33F微处理器的采集精度的提高
LKD2-HS型列控中心驱采不一致报警处理
2015款奔驰E180车安全气囊报警
HELIUS激光除杂在制丝生产线异物剔除中的应用
GPS/GLONASS/BDS组合PPP精度分析
死于密室的租住者
制丝工艺中真空渗透的测控与信息化系统
奔驰E260车安全气囊报警