减少烧结机篦条糊堵的探索与实践
2018-08-20杨国君樊晓磊
杨国君 樊晓磊
摘 要:对篦条糊堵原因进行了分析,根据实际情况对篦条结构改进、稳定混合料水份、增加铺底料厚度、提高终点温度、除尘灰均衡使用、集中清理糊堵篦条,采取相关措施后,篦条糊堵问题得到了有效的解决,减轻了员工劳动强度。
关键词:烧结机;篦条糊堵;除尘灰
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.13.043
1 前言
近年来公司为适应环保要求、降低生产成本,加大了对固体废气物的回收和再利用,其中除尘灰主要由烧结机消化,同时为降低配矿成本,烧结以澳矿罗布河为主(≥30%配比),在微量元素不超标的情况下,搭配低价铁料。部分铁料粒度细、亲水性差、造球困难、且S含量高。90㎡烧结机采用烟气循环工艺,对降低燃料消耗、提高烧结矿质量有良好作用,机尾除尘灰每天大约消耗120吨(机头除尘灰和高炉重力灰用量比较少),但篦条糊堵问题时有发生,使得烧结过程透气性下降,总管负压升高,由14Kpa升高到16Kpa,投料量减少,烧结矿产量、质量受到影响,并且主抽风机转子出现震动,对设备安全运行带来隐患。
具体情况如下:
(1) 篦条与隔热件接触的地方先粘料,使得篦条底部与隔热件的有效间隙越来越狭小;
(2)紧接着篦条两端开始糊堵,然后向中间过度,且篦条表面
发白;
(3)篦条之间的缝隙有粘料,并且缝隙越小,越容易粘料,糊堵越频繁;
(4)篦条糊死后,黏结力很大,人为处理劳动强度大。
2 篦条糊堵原因分析
烧结过程自上而下可分为:烧结矿带、燃烧带、预热带、干燥带和过湿带且燃烧带和过湿带阻力最大。随着烧结过程的进行,过湿带下移,冷凝水增多,使台车篦条变的潮湿,混合料中无法被吸附造球的粉料和除尘灰,受风机风力作用,部分粘附在潮湿的篦条缝隙处,且无法被抽走。随着燃烧带下移,温度升高,粘附在篦条缝隙处的粉料和除尘灰发生矿化反应,周而复始,最终使篦条发生糊堵。
3 解决措施
3.1 稳定混合料水份,减少过湿带厚度
为使混合料水份稳定,要求班组长每班对混合料采样两次进行检测,目前造球率≥65%,含水量8.5±0.3%。要求上下工序衔接好,配料出现断料时,要第一时间通知看水工及时调整一混加水量,定期对看水工进行技能培训,提高目测水份含量的技能。与此同时,对一混内加水进行蒸汽预热,提高水温,机头混合料温度≥56℃,过湿带厚度减少,混合料透气性良好。
3.2 机尾除尘灰均衡利用,延长配灰时间
机尾除尘灰具有粒度细、亲水性差,黏附性能低的特点,一次性配比过大时,对混合机造球会有一定的影响,降低成球率。未被小球吸附的除尘灰,在烧结过程中同样会恶化料层透气性,因此在保证除尘灰不喷仓的情况下,目前机尾除尘灰配比稳定在2%,尽可能延长配灰时间。结合实际生产情况来看,混合料成球率、水份含量、主抽风箱负压等各项工艺指标均正常,篦条糊堵情况也明显减轻。
3.3 提高铺底料厚度
铺底料厚度由20mm提高到30mm,铺底料厚度增加,对细粉料和除尘灰的过滤能力相应提高,减轻了除尘管道的磨损,提高了风机转子的寿命。同时过湿层与篦条的距离延长,铺底料对过湿层中的水份也起到了一定的吸附作用,减少了水份对篦条的润湿程度,使得细料和除尘灰在篦条缝隙处不易粘结。
3.4 提高终点温度,减少机尾台车底部生料量
烧结终点温度,是烧结生产的重要指标,终点温度的高低直接决定着烧结矿返矿率的大小。终点温度低,机尾生料多,不但容易堵塞篦条,在皮带机头下料口粉尘量比较大,恶化工作环境,因此提高终点温度,使机尾料层烧好烧透至关重要。终点温度提高,台车从机尾运行到机头,篦条表面温度升高,一定程度上降低了过湿层的影响。终点下限温度由300℃提高到320℃,并且每天安排工艺人员,对烧结机终点温度曲线进行检查,温度低于下限要求超30min,下工艺考核。实践证明,终点温度的提高,篦条糊堵现象显著减轻。
4 结语
通过采取稳定混合料水份、除尘灰均衡利用、增加铺底料厚度、提高终点温度、改进篦条构造、集中清理糊堵篦条等措施,我厂90㎡烧结机篦条糊堵问题得到了有效的抑制,利用系数达到历史较好水平,使得生产顺利进行。
参考文献:
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作者简介:杨国君(1975-),男,河北武安人,本科,烧机工技师。