减少GDX2包装机组“磨痕”烟包的数量
2018-08-20王涛彭宗祥刘东东
王涛 彭宗祥 刘东东
摘 要:本文以GDX2包装机组“磨痕”烟包为突破口,分析了产生“磨痕”烟包的原因,并制订了对策来解决问题,从而减少了GDX2包装机组“磨痕”烟包的数量。
关键词:GDX2;“磨痕”烟包;滚动毛刷;清洁
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.13.001
卷包车间是滕州卷烟厂的骨干车间,车间配备了3台GDX2硬盒包装机组,GDX2硬盒包装机组是我厂生产较高规格卷烟的主力设备,设计能力在400包/min。在生产过程中质检员和挡车工反映GDX2硬盒包装机组包装过程中磨痕缺陷较多,严重影响条盒的外观质量,影响产品美誉度。基于上述原因,我们利用相应的皮带输送电机带动特制的滚动毛刷清洁装置,来清理输送皮带上污垢,减少输送皮带对小盒商标纸的磨擦,进而减少“磨痕”烟包数量。
1 现状调查
2017年3月14日至19日,在4号包装机对GDX2硬盒包装机组包装过程中磨痕缺陷情况进行调查发现:GDX2硬盒包装机组包装过程中商标纸输送过程、烟包输送通道、小盒外观检测通道、烟包输送皮带、CH入口通道等都有磨痕现象,严重影响产品质量。依据《山东中烟工业有限责任公司企业标准》卷煙质量要求,对3台GDX2硬盒包装机组单班的出现的磨痕缺陷情况进行调查,如下表所示:
经抽样调查可以看出4、5、6三个机组磨痕缺陷数分别是142、131、103。进一步分类如下表所示:
在GDX2包装机生产过程中,只有当辅机停机超过30秒时,入口输送皮带并未停止,此时停留在皮带上的13包烟,会产生“磨痕”。经过以上分析,CH入口处的“磨痕”烟包数所占比例达到80.96%,只要减少CH入口输送皮带上的“磨痕”烟包数,GDX2包装机组的“磨痕”烟包数量就可极大地减少。
2 原因分析
按照小盒商标纸上磨痕的位置,对照包装机组运行情况,并结合相关资料,确定商标纸产生磨痕的原因:当辅机由于不同原因长时间停机(超过30秒)时,输送皮带并未停止(当2S115被触发时,皮带停止),在CH入口处皮带上的13包烟,始终与高速运转的皮带长时间地摩擦,输送皮带上的污垢使小盒商标纸上产生磨痕。对输送皮带的面积进行计算,确定皮带上的污垢过多,确实会造成“磨痕”烟包,因此输送皮带缺少清洁装置为烟包产生磨痕主要原因。
3 制定对策
针对以上要因,制定了相应的措施:
CH入口输送皮带上的污垢积累到一定量时,当辅机停机超过30秒时,皮带上的污垢会摩擦停留在皮带上的烟包。如果将输送带表面清理干净,就可减少皮带上的污垢,即减少“磨痕”烟包的数量。对此提出了四种输送带的清洁方案以及清洁方案的优缺点。
(1)刮刀清洁输送带表面。刮刀结构简单,清洁效果好,安装
方便,经济性好,但是刮刀对输送带表面会产生磨损。(2)高压空气清洁输送带表面。风管安装简单,安装位置容易选择,经济性好,但是高压空气可引起污垢飞扬,易污染环境,清洁效果一般。(3)毛刷清洁输送带表面。毛刷结构简单,沿一个方向清洁效果好,经济性,长时间使用毛刷会变软,需经常检查,给予更换。(4)制作一个负压清洁装置清洁输送带表面。对输送带不会造成磨损和污垢飞扬,但是风管安装位置需要选择,清洁装置为组合件,需要外加工,成本较高,清洁效果有限,不易清洁污垢。
综上所述,借鉴卷接机组上清洁水松纸刮刀的方法,利用相应的皮带输送电机带动特制的滚动毛刷清洁装置,来清理输送皮带上污垢,能有效地清除输送皮带上的污垢,防止“磨痕”的产生。
4 对策实施
我们将特制的毛刷用支架固定在烟包输送跑道上,使毛刷正好贴合输送皮带,且和输送皮带之间有较大的摩擦力,这样在毛刷运转时能清理掉输送皮带上的污垢。对现行输送皮带进行改造,在皮带输送电机上增加一个传动轴,并且在毛刷支架的侧面也有一个传动轴,两个传动轴之间用特定的皮带连接,皮带电机转动时带动毛刷的转动完成对污垢的清理。
5 效果检查
安装毛刷清洁装置后,在单班(八小时)生产期间内,随时对CH入口输送皮带清洁效果进行跟踪观察,CH入口输送皮带上的污垢得到有效的清理。2017年6月14日再次对3台GDX2机组单班的磨痕缺陷进行统计,如下表所示:
将安装毛刷后的统计结果与安装前的统计结果进行了比较,比较结果如下图:
从本次统计结果可以看出,经过三个月的效果检查,GDX2机组“磨痕”烟包数量由3月份平均每台139.1包/日,降低到6月份月平均29包/日,效果显著。
参考文献:
[1]卷烟包装机械[M].北京:北京出版社,1994.
[2]烟机设备修理工[M]河南:河南科学技术出版社,2013.
作者简介:王涛(1992-),男,山东滕州人,本科,从事烟机设备工作。