脱硫石膏水分大对水泥性能的影响及改造措施
2018-08-16马健
马 健
(天津金隅振兴环保科技有限公司,天津 300400)
1 存在问题
我公司2号水泥磨辊压机联合粉磨开流磨系统,设计产量170t/h。2015年2号水泥磨使用脱硫石膏生产水泥时,一直采取脱硫石膏单独入磨方式,这种进料方式虽然减少了辊压机系统堵料的可能性,但由于石膏水分较大(含水量18%左右),在磨内粉磨过程中与半成品提前发生水化反应,直接影响出磨水泥强度及后期强度增进效果。同时,由于脱硫石膏水分在粉磨过程中并未完全消除,残余水分附着在水泥颗粒表面进入水泥库中,继续与水泥发生水化反应,造成库内结块,水泥强度降低,出磨水泥强度变异系数增高,强度出现倒缩现象。
2 改造措施
2016年初我们对2号水泥磨系统进行技改,有效地解决了水泥提前水化造成水泥强度偏低的问题。
(1)脱硫石膏进料通道改造。考虑到物料水分控制有一定难度,首先从进料方式着手,改造脱硫石膏进料通道,利用一台废弃皮带秤代替原石膏输送皮带,通过调整角度,直接将脱硫石膏输送到辊压机系统(见图1)。
图1 脱硫石膏进料通道改造
(2)加装收尘器。为解决系统内物料水分较大的问题,在混料皮带尾轮及辊压机大斗提尾轮各加装一台收尘器(见图2),将物料蒸发出来的水汽在入磨前排除,有效较少了入磨物料水分,避免了水泥提前水化现象的发生,保证了水泥强度,提高了水泥稳定性。
图2 新加装收尘器
(3)调整斗提下料溜槽角度。针对脱硫石膏湿、粘,走料不畅的问题,对辊压机喂料斗提下料溜槽角度进行了调整,由原来的两节有夹角的溜槽改为一节直溜槽(见图3),增加了物料流动性,大大减少了因物料湿、粘产生存料、结皮现象的发生。
图3 喂料斗提下料溜槽改造
3 改造效果
(1)改造完成后,出磨水泥水分由改造前0.7%下降到0.3%,相比下降了0.4%。(2)出磨水泥强度提高。改造后使用脱硫石膏生产时出磨水泥28d强度达56.6MPa,提高了1.2MPa。(3)出磨水泥稳定性提高。改造后2号磨使用脱硫石膏生产时出磨水泥强度变异系数4.35%,降低了1.14%。
通过技术改造,较好地实现了降低生产成本,提高水泥强度,保证水泥稳定性的目的。