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焦炉装煤冒烟的原因分析及解决办法

2018-08-11杨华贵州黔桂天能焦化有限责任公司

数码世界 2018年7期
关键词:焦炉氨水吸力

杨华 贵州黔桂天能焦化有限责任公司

1 引言

通常情况,因为高压氨水系统在工作过程中其压力会维持在一个定值,同时压力满足不了工艺的需求等等因素,导致焦炉装煤的过程中会出现冒烟的情况,这不但会降低自然环境的质量,同时也降低了能源的使用效率,从而违背了可持续发展观的内容,也不利于社会的长远发展和进步,因此要积极的采取措施处理焦炉装煤冒烟的问题。

2 案例分析

2.1 案例概况

某公司使用JNDK55-05F型焦炉,在焦侧布设上升管。该公司使用“N+2/N 1”式导烟车协同高压氨水引射系统,同时使用“N+2/N 1”式导烟车协同地面除尘站,但是由于不同要素对其的作用,除尘的结果并不好。所以,要积极的改造该公司正在使用的系统,确保除尘工作的成果。

2.2 烟气处理系统存在的问题

在焦炉装煤的过程中,炉墙会产生热量,而这些热量会作用于煤饼,导致煤饼出现烟气。受高压氨水引射系统的影响,在上升管的底部位置会产生一定的负压,进而使烟气顺利的进入集气管之中。另外,在导烟车的帮助下,利用U型管导,将烟气引进邻近位置的炭化室,最后使烟气进入到集气管系统之中。除尘地面除尘站风机吸进烟气,在焦炭吸附装置帮助下,对烟气进行除尘。但是在这个过程中,如果干扰到烟气的引入过程,则会产生一定量的烟气。

3 焦炉装煤冒烟的原因分析

3.1 装煤时出现跨煤及剥皮

在配合煤水分、炉头温度等要素的作用下,煤饼经常会发生坍塌的情况,或者会发生剥皮的情况,而掉落的煤粉和煤墙有着充分的接触,从而产生烟气。另外,受掉落下的煤的作用,内部气体中会形成一定的压力,会增加烟气的产生量。

3.2 煤车对位精确性

在煤车装煤的过程中,由于对位不准确,导致煤饼和炉墙充分的接触,同时在推力的作用下,煤饼的形状会出现变化,情况严重的话,煤饼会发生坍塌的情况,在装煤的过程中会产生大量的烟气。

3.3 装煤速度不平稳

由于装煤的速度变化幅度比较大,导致煤饼容易出现坍塌或者变形的情况;以因为装进了一定量的煤饼,占用了大面积的炉膛空间,加上装煤速度快速,烟气不可以在第一时间导入到集气管之中,大量烟气会流向炉门的位置,从而不能够有效的控制烟气。

3.4 烟气通道变窄

针对5.5m捣固焦炉煤饼,一般是按照5.35m的标准,设计其高度,在装煤工作中,托煤板会和煤一起装进炭化室之中,而托煤板的厚度为0.1m,在装煤工作中,烟气通道的大小为0.1m×0.55m,同时会有大量的石墨存在在炉膛之中,煤饼表层粗糙不平时,会加大局部的阻力。

3.5 高压氨水引射系统异常

目前,正在使用的高压氨水引射系统,其工作的主要依据是流体力学,所以高压氨水在烟气导进集气管的过程中发挥着关键的作用,一旦系统出现异常,则烟气不能正常的进入到集气管之中。

4 高压氨水控制系统的优化

一般情况,会将喷嘴布设在桥管的位置,该喷嘴带有喷洒片,在装煤工作没有实施之前,会通过喷嘴喷射循环氨水,从而对荒煤气采取降温的处理措施。在正式进行装煤时,在三通阀的帮助下,完成切换工作,中断循环氨水,这时会使用高压氨水代替循环氨水,喷嘴喷射的水也会变成高压氨水,确保桥管的位置会出现一定的负压,保证除烟工作的成果。

受射流引射的影响,高压氨水会在上升管底部位置形成一定的吸力,该吸力是烟气导入过程的主要动力来源。而高压氨水的压力,会直接决定着上升管底部位置的吸力大小,同时也直接决定着除烟工作的成果。所以,要有效的明确高压氨水压力,从而确保除烟的效果,

由于不能准确的检测上升管底部位置吸力的大小,该公司利用桥管清扫口位置的吸力,使其成为评估的主要根据。通过定频电机,启动高压氨水泵,扬程的距离为371m,流量的大小为95m3/h,在管道阻碍作用下,在炉的顶部位置,压力的大小为2.8MPa。通过测量和试验工作之后,如果启动三个高压氨水阀门时,其压力大小仅为2.5MPa,导致烟气除尘的成果不明显。

4.1 高压氨水压力

经过试验,如果高压氨水的压力为2.8MPa,桥管位置的吸力会在-900Pa以下,导致桥管位置不会出现过大的压力,烟尘沿着上升管的方位,开始进行活动,同时也沿着机侧炉口的方位,开始进行活动,除烟效果不明显。如果高压氨水压力超过3.2MPa,桥管位置的吸力会大于-1000Pa,受压差作用,烟尘会沿着上升管的方位,开始进行活动。所以,该公司使用变频控制多级高压泵替换高压氨水系统,扬程的距离为56m,流量的大小为100m3/h,假如启动三通切换阀,压力不会出现减小的情况,具体如图1所示。压力超过4.0MPa时,试验了一段时间之后,发现氨水中的悬浮物的含量变大,这主要是因为吸力较大,加上受跨煤的影响,从而出现了煤粉。

图1 高压氨水压力与桥管吸力

4.2 高压氨水进度控制系统介绍

在煤饼导入炭化室时,烟气量会变得越来越大,为了避免集气管系统中进入空气,该公司合理的利用高压氨水自动控制顺序,按照装煤过程的实际情况,在分段降压模式的帮助下,完成压力的升降工作,有效的结合装煤进度和高压氨水压力,并且同步进行控制。

在前期阶段,烟气含量比较低,将高压氨水压力维持在2.8MPa;在后期阶段,烟气含量会逐步变多,将高压水压力维持在3.3MPa,3.3MPa为压力的最大值;装煤结束之后,要使压力的大小保持为3.0MPa;一旦抽板到位,则要使压力小于1.8MPa,直到炉门关上,使压力维持原来的1.6MPa。

通过试验,变频高压氨水泵出口位置的压力需要大概45s的时间完成变化,该位置的压力由1.6MPa变化为3.3MPa,该公司利用手动装煤的方式,完成装煤的过程,同时将其时间保持在100s~120s范围之内,副操必须要实时的监督装煤的情况,一般会选择捣鼓平台为监督场地,一旦发现烟气,要及时的高职装煤司机,从而保证合适的装煤速度。

5 结语

总而言之,在装煤的过程中,通过分段调整高压氨水压力,进而掌控炉膛内负压情况,同时合理的利用热浮力,或者利用地面除尘站,对采集溢出的烟气,从而实现控制装煤冒烟程度的目的,以此对自然环境形成保护。

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