卧式锅壳锅炉烟管腐蚀泄漏原因分析
2018-08-09姜建华裴渐强张克
姜建华,裴渐强,张克
(河南省锅炉压力容器安全检测研究院新乡分院,河南 新乡 453003)
2017年3月,在我市对某单位的一台在用燃气卧式锅壳蒸汽锅炉进行内部检验时,发现该锅炉锅壳、炉胆、回燃室、烟管局部有水垢,厚度1~2mm,垢下腐蚀深度1~3mm,一根烟管腐蚀部位泄漏。对该锅炉烟管腐蚀泄漏的原因进行了分析,提出了一些针对性改进措施,再次检查结果确认了改进措施的有效性,从而证明了泄漏原因分析的正确性。
1 基本情况
该锅炉为一台燃气卧式锅壳蒸汽锅炉,结构形式为卧式内燃三回程,型号:WNS6-1.25-Q,额定蒸发量为6t/h,额定蒸汽压力1.25MPa,额定蒸汽出口温度193℃。制造单位为:河南省某锅炉制造有限公司。出厂日期为2016年2月,2016年8月安装完工并投入运行。锅炉用水为公司当地地下井水,采用锅外软化水设备对井水进行处理。
2 检验情况
进入锅壳内检查发现,锅壳、炉胆、回燃室、螺纹烟管、拉撑、前后管板、分水器等部件大部分金属表面光滑,局部粘结厚度1~2mm不等的棕色泥垢,用检验锤敲掉泥垢,发现垢下腐蚀比较严重,深度1~3mm不等,垢层表面为褐色,内层和底部为黑灰色(见图1、图2)。
从锅炉后部检查孔进入回燃室,发现回燃室底部有积水(见图3),管板及烟管管口有水迹,一根烟管管口有积垢(见图4);清除管口水垢,进一步检查发现,该管子位于管板右侧最外圈,炉胆上沿位置向上数第8根;漏点位于烟管的左上部,距离管端约70mm,直径约1mm。
图1 烟管垢下腐蚀情况
图2 回燃室垢下腐蚀情况
图3 回燃室底部积水情况
图4 泄漏烟管管口照片
3 原因分析
3.1 水质检查
检查该单位锅炉给水、锅水化验记录,结果如下:给水:硬度0.02mmol/L,pH=7;锅水:碱度23mmol/L,pH=12。对照GB/T1576-2008《工业锅炉水质》标准要求,锅炉给水、锅水水质未见异常。
腐蚀形态表明,该锅炉属于非均匀腐蚀,接近小孔腐蚀。根据以往经验,该种腐蚀形态多与锅水中Cl-含量有关,而且Cl-含量小于1500mg/L也不会发生明显腐蚀。于是我们决定现场抽取原水、软化水水样,拿回单位进行分析。水样分析结果为:原水Cl-含量205.6mg/L,软化水 Cl-含量 218.0mg/L。
3.2 腐蚀原因分析
该单位软化水Cl-含量218.0mg/L,比使用自来水的单位平均值高3~4倍,软化水在锅炉中一般要浓缩15~20倍,即锅水中Cl-含量正常应为3100~4200mg/L,该Cl-含量极易造成锅炉小孔腐蚀。
小孔腐蚀的机理是:金属表面氧化膜分布是不均匀的,水中的氯离子是活性阴离子,它能优先选择吸附在较薄弱的氧化膜上,把氧化膜还原破坏掉,在新露出的金属表面形成小蚀孔,即FeCl3的水解形成小蚀孔。孔内金属表面处于活化状态,电位较负,是阳极;蚀孔外的表面处于钝化状态,电位较正,是阴极(见图5)。孔内的主要反应式是:
Fe-2e-=Fe2+
孔内外组成一个微电偶腐蚀电池。该电池大阴极,小阳极,阳极电流密度大,所以蚀孔加深速度很快。锅水呈弱碱性,孔外的主要反应式是:
O2+H2O+4e-=4OH
OH-与扩散出来的Fe2+,在孔口形成二次腐蚀产物Fe(OH)2,与锅水中氧气继续反应生成Fe(OH)3(红色铁锈)沉淀。这时,孔内介质铁离子浓度减小,但氯离子浓度未变。
图5 小孔腐蚀机理示意图
OH-离子浓度变小,H+浓度变大,孔内酸度增加,使阳极溶解速度加快,加上受介质重力影响,蚀孔进一步向纵深发展。随着腐蚀发展,孔口介质pH值逐渐升高,水中Ca(HCO3)2转化为CaCO3和锈层一起沉积在孔口,形成一个闭塞电池。如此,孔内外物质交换更困难,氯化铁浓缩和水解作用加剧,促使阳极溶解速度进一步加快,最后导致烟管穿孔泄漏。
4 改进措施
这台锅炉主要是因小孔腐蚀造成的烟管泄漏而失效,失效的主要在于原水中Cl-含量过高,因此,改进措施也必须从原水入手。结合工作经验,我们向用户提出了如下建议。
(1)对该锅炉进行化学清洗,对腐蚀坑深度大于1.5mm的烟管进行更换。(2)锅炉用水放弃井水,改用自来水,同时控制Cl-含量在50mg/L以下。(3)锅炉用水如仍用井水,需在软化前进行电渗析处理,将Cl-含量降至50mg/L以下。(4)对锅水加强监督,将Cl-含量控制在1500mg/L以下。用户采取了上述第1、2、4项措施,首先将锅炉进行化学清洗,对腐蚀坑深度大于1.5mm的31根烟管进行更换;其次将锅炉用水改为自来水;第三,定期对Cl-进行检测。对自来水Cl-检测结果为36~47mg/L,软化水Cl-检测结果为38~53mg/L,锅水Cl-检测结果为736~941mg/L。1年后的2018年3月,我们再次对该锅炉进行检验,检查发现锅炉内水垢厚度约1mm,垢下腐蚀维持在0.5~1.5mm左右,无明显发展。由此可以判定该锅炉小孔腐蚀得到有效遏制,锅炉安全运行基本得到保证。
5 结语
工业锅炉水质控制正常情况下执行GB/T1576-2008《工业锅炉水质》标准是正确的,在水质控制项目正常情况下,如果仍发现锅炉出现异常状况,应从标准外的水质项目查找原因,如Cl-、SO42-等,通过控制这些离子的含量达到控制锅炉腐蚀的目的。