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软土地区基坑开挖现场抽水试验数值模拟研究

2018-08-04

上海国土资源 2018年2期
关键词:承压水水头渗透系数

施 刚

(1.上海市地矿工程勘察院,上海 200072;2.上海地面沉降控制工程技术研究中心,上海 200072)

降水会引起周边土体、建筑产生沉降[1-3]。由于承压水含水层渗透系数较大,抽水时水量大,降水对周边的影响尤其明显。因此,准确的渗透系数对工程施工、风险控制非常重要[4]。勘察报告中提供的渗透系数是由取出的土样通过室内试验测定的,取土时,土体会受到扰动,孔隙率改变[5],测出的渗透系数与原位状态有所区别[6],而现场试验可以得到较为真实的渗透系数。因此,现场抽水试验对渗透系数的确定有重要的作用。

现场试验渗透系数的反演往往通过裘布依、Theis公式或Mod fl ow拟合[7-13]。前者为理论公式,存在无越流补给、平面上无限扩展等假设[14]。后者Mod fl ow通过在节点施加流量模拟降水[10-11],没有精确模拟降水井结构本身,也无法进行流固耦合分析。

本文拟通过对某抽水试验的数值模拟,确定土体的渗透系数,并且探索降水井的精确模拟方法,同时也确定相关参数。

1 抽水试验简介

1.1 工程概况

拟建场地位于上海市普陀区真北路,属滨海地貌类型。场地内根据现有勘探资料无明暗浜分布,地形较为平坦,地面标高在3.26~4.38m。场地东侧真北路高架距地下室边线最近约30m;西侧、北侧居民房距地下室边线12~20m;南侧居民房距地下室边线约23m。基坑开挖深度为10.4m。

1.2 地层条件

表1为基坑开挖区域的典型土层分布。

表1 典型土层分布Table 1 Typical soil pro fi le

1.3 水文地质条件

(1)潜水

场地内地下水位埋深高水位按埋深0.50m考虑,低水位按埋深1.50m考虑。

(2)承压水

根据勘察报告,本场地第⑤2-1、⑤2-2层为微承压含水层,第⑦层及第⑨层为承压含水层。鉴于第⑤2-1、⑤2-2层与第⑦层相通,对本工程有影响的承压水赋存于第⑤2-1、⑤2-2层与第⑦层。

按上海地区水文地质资料,承压水水头埋深在3.00~11.00m之间。基坑区域存在承压水引起基坑突涌的可能性,需要降承压水。降水可能会对周边环境产生较大影响,因此,采用抽水试验研究场地的渗透系数。

1.4 抽水井分布

图1显示了抽水井平面布置图,抽水试验中共布置7口井。

图2为各个井的剖面图。在拟建场地区域内,布置2口⑤2-1层(微)承压含水层抽水井,试验井井深23m,滤管长6m;布置2口位于⑤2-1层、⑤2-2层(微)承压含水层抽水井,试验井井深27m,滤管长9m。此外,布置2口观测⑤2-1层(微)承压水位的观测井,井深分别为21m、23m,布置1口⑤2-2层(微)承压含水层观测井,井深33m。

图1 抽水井平面布置图Fig.1 Plan view of pumping wells

图2 抽水井剖面图Fig.2 Elevation view of pumping wells

为完成试验目的,抽水试验针对⑤2层进行了单井和群井试验,试验过程中进行了水位观测和沉降监测,通过水位埋深-时间曲线及单井出水量等,确定含水层的水文地质参数以及上下含水层的水力联系。抽水试验开始前(观测时间2015年11月)实测各试验井的初始水位埋深,⑤2-1层(微)承压水位埋深为5.46~5.81m(以地面设计标高计),绝对标高-1.31~-1.66m;后期密切关注(微)承压水位的动态变化。

2 数值模拟

2.1 计算模型

本文采用ZSoil.PC软件[15],该软件是由Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne开发的真三维岩土工程有限元软件,其在岩土工程领域已有众多成功实践。

抽水试验模拟的关键在于抽水井的模拟和抽水过程的模拟。如图3所示,抽水井结构被精确模拟,包含滤料、透水花管、不透水钢管等。抽水过程通过在透水花管四周施加流量进行。

图3 抽水井模拟Fig.3 Numerical model of pumping wells

图4展示了模拟的抽水井与周边土体的连接。由于精确模拟了抽水井的结构,抽水井的节点与模型中其他土体的节点存在不兼容的情况。本模拟中采用了ZSoil程序中的节点连接技术(node link technique),可以保持抽水井的节点与周边单元的位移、水头保持一致,以达到抽水的目的[15]。

图4 抽水井与周边土体的连接Fig.4 Nodal link between pumping wells and surrounding soil

2.2 土体与结构模型

本文采用小应变硬化土模型[16-17],该模型可以较为全面地反映土的力学性质,如刚度随应变折减、刚度随应力状态和应力历史变化等。此外,还可以考虑土在小应变范围内的刚度变化特征。

表2为计算中所用的土体本构模型参数。

表2 土体本构模型参数Table 2 The soil constitutive model parameters

计算中滤料、透水花管、不透水钢管均采用线弹性模型。需要注意的是,透水花管(井管)是有开口的,因此渗透系数设为500m/day,认为其渗透系数相对其他结构无限大。而不透水钢管设为不透水,与实际中一致。滤料渗透系数设置为5m/day。

3 结果分析

3.1 单井抽水

图5显示了S521-4单井抽水中各观测井水头随时间变化的曲线。在24小时的抽水过程中,实测与计算水头均缓缓下降;在停止抽水的24h后,水头逐渐恢复。由图3.1可以看出,计算的水头与实测水头吻合较好,说明了土体渗透系数的选择较合理。

图6显示了S521-4单井抽水中各沉降观测点随时间变化的曲线。从图中可以看出,各沉降点的变化趋势与水头较为类似。在抽水过程,土体的有效应力增加,土体产生沉降,而水头恢复后,有效应力降低,土体发生一定的回弹。值得注意的是,回弹量小于沉降量,也就是说,有一部分沉降量是无法恢复的。这说明了在基坑降水施工中,要尽量保持水头不变,否则会出现不可恢复的塑性变形。

图5 S521-4抽水中观测井水头与时间的关系Fig.5 Relationship between water table and time during dewatering in well S521-4

图6 S521-4抽水中沉降与时间的关系Fig.6 Relationship between soil settlement and time during dewatering in well S521-4

3.2 抽灌试验

图7显示了抽灌试验过程中观测井水头随时间的变化曲线。在抽灌试验中,首先是对S521-1进行单井抽水,水头随时间缓缓降低。在24小时后,井S521-1继续抽水,同时开启S521-5进行回灌,因此,水头有所升高。当时间到48小时,井S521-5和S521-1保持不变,S521-6开启进行回灌。随着时间的增加,观测井水头继续上升。虽然由于施工、地层不均匀等因素导致计算与实测有一定的偏差,两者总体上较为接近,说明了渗透系数取值的合理性。

图8为抽灌试验中沉降随时间变化的曲线图。从图中可以看出,沉降的趋势与水头变化的趋势一致。值得注意的是,当水头恢复时,沉降没有完全恢复,产生了一定的塑性变形,与上节中的规律一致。

图7 抽灌试验中观测井水头与时间的关系Fig.7 Relationship between water table and time during dewatering and recharging

图8 抽灌试验中沉降与时间的关系Fig.8 Relationship between soil settlement and time during dewatering and recharging

3.3 群井抽水试验

图9为群井抽水试验中观测井水头与时间的关系。在前24小时里,只有井S521-5开启,水头下降速率较慢。在接下来的120小时里,井S521-5、S521-1、S521-2同时开启进行抽水,水头下降的速率明显加快,水位的降深也大大增加。在停止抽水后,水位恢复,恢复速率随时间减小。停止抽水的3天内,水位恢复值达到85%。数值模拟得出的水头与实测数据的曲线相似,体现了渗透系数选取的合理性。

图10为群井抽水试验中地表沉降随时间的变化曲线。沉降的总体趋势与水头变化的趋势一致,即当水头降低时,沉降增大。值得注意的是,当水位恢复后,回弹量仅为沉降量的52%,塑性变形较大。因此,施工中应尽量通过回灌等手段保证水头不变,避免产生无法恢复的塑性变形。

图9 群井抽水试验中观测井水头与时间的关系Fig.9 Relationship between water table and time during dewatering in multiple wells

图10 群井抽水试验中沉降与时间的关系Fig.10 Relationship between soil settlement and time during dewatering in multiple wells

4 结论

本文对真北路抽水试验进行了模拟,确定了合理的渗透系数、井结构参数以及抽水井和抽水方法的模拟。基于本文的模型和参数,得出以下结论:

(1)本计算中精确模拟降水井的透水花管(滤管)、不透水钢管、滤料,并且在透水花管周边施加流量模拟降水,可以较好地模拟抽水过程,最大程度地再现了实际的抽水井和抽水过程。

(2)井抽水过程中,水头逐渐下降,水头的下降使得孔隙水压力降低,进而导致土体的有效应力增大,引起一定的沉降。相反,井回灌过程中,水头逐渐上升,水头的上升使得孔隙水压力增大,导致土体有效应力减小,土体产生回弹。

(3)井抽水停止恢复的过程中,水头逐渐上升,经过一段时间可以完全恢复。但是,沉降无法恢复,即井抽水会使土体产生一定的塑性变形。因此,施工中应通过一定的手段(如回灌井等)尽量维持水头不变,减少土体的塑性变形。

(4)计算的水头与实测数据的趋势和数值均较为接近,说明了本计算中含水层的渗透系数取值合理,井结构参数、抽水回灌过程的模拟能反映真实的情况。

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