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天铁料场上料系统改造

2018-07-27王洪光

天津冶金 2018年3期
关键词:机尾振动筛皮带机

王洪光

(天津天铁冶金集团炼铁厂,河北涉县056404)

0 引言

受到市场和经营情况的限制,天津天铁冶金集团炼铁厂一直采取低成本块矿原料战略,采购小于5 mm粒级的块矿约占块矿的25%~30%。因为入炉前块矿筛筛分能力不足,导致入炉炉料粒度组成不均、部分粒度偏小,对高炉生产影响较大。又由于炉前位置狭小,改造十分困难,公司决定对料场上料系统进行改造,对块矿进行筛子筛分,以提高上料粒度,解决这一影响炼铁生产的难题。

1 原系统情况

工艺流程工艺现状:来自4A、4B皮带机上的物料可以通过4#转运站转运至5A皮带机,再由5A皮带机转运至6#皮带机,然后通过6#皮带转运至7B皮带机,通过2#堆取料机实现现场堆料或再经过多次倒运到达高炉工序。来自4A、4B皮带机上的物料也可以通过5A或5B皮带转运至7A皮带机,实现用1#堆取料机堆料或通过7A再经过多次倒运后运至烧结或高炉工序(见图1)。

图1 改造前工艺流程图

2 技术改造工艺要求

(1)实现8 mm以上块矿与小于8 mm粒级的块矿分离。

(2)满足翻车机、高炉物料料量运输要求。

(3)小于8 mm粒级块矿能够及时倒运到分矿场地参加烧结配料。

(4)改造后现场仍能够实现粉矿经6#皮带机转运到7B皮带机,通过2#堆取料机实现粉料场地堆放。

(5)改造占地面积不可过大,避免影响料场车辆倒运和现有工艺运行。

3 改造方案

3.1 方案一

首先,拆除7A上煤小皮带,在皮带机尾新建SF-1皮带,自5A皮带机头漏子引出一个导料漏子,通过SF-1皮带运至新建筛分室,经振动筛筛分后,筛上块矿运至6#皮带机去7B皮带,筛下物料堆积到一定程度用工程机械运至场地(见图2)。

图2 改造方案一

3.2 方案二

首先,拆除7A机尾上煤小皮带,自5B下料漏子与7A皮带之间增加一条皮带SF-1,将物料运至新建筛分室,经振动筛筛分后,筛上块矿运至6#皮带机去7B皮带,筛下物料堆积到一定程度用工程机械运至场地(见图3)。

图3 改造方案二

3.3 方案三

首先,在6#皮带中部与原上煤小皮带矿仓对齐位置建一筛分室,将5A用皮带延长至筛分室,经振动筛筛分后,筛上块矿运自6#皮带机去7B皮带,筛下物料放入上煤小皮带矿仓,经上煤小皮带到7A,实现场地存放或参与下一工序配料(见图4)。

图4 改造方案三

3.4 方案四

先在6#皮带中部与原上煤小皮带矿仓对齐位置建一筛分室,将5B用皮带延长至筛分室,经振动筛筛分后,筛上块矿运自6#皮带机去7B皮带,筛下物料放入上煤小皮带矿仓,经上煤小皮带到7A,实现场地存放或参与下一工序配料(见图5)。

图5 改造方案四

4 方案的对比、优化及选择

4.1 方案对比

第一种方案的优点是上料系统改造较少,缺点是5号转运站不但有5A、5B下料漏子,还有上矿小皮带机头传动部分,空间狭窄。另外,由于5#转运站建筑物影响,必须采用SF-1与6#皮带机偏斜一定角度的方式,并且倒料箱设置位置非常困难。筛下物需要专门工程车辆倒运。

第二种方案的优点是上料系统改造较少,SF-1与6#皮带机平行。缺点是7A机尾部分不但有5A、5B向6#号皮带、7A皮带下料的漏子还有机尾同层转运上矿小皮带,机头空间局促,筛下物需要专门工程车辆倒运。

第三种方案的优点是系统改造较少,空间宽裕,筛下物可以直接落到7A机尾上煤小皮带矿仓,工艺顺畅,无需或较少工程机械。缺点是需要进一步考虑矿粉通过6#皮带机、7B皮带机用2#堆取料机堆放在场地问题。

第四种方案的优点是系统改造较少,空间宽裕,筛下物可以直接落到7A机尾上煤小皮带矿仓,工艺顺畅,无需或较少使用工程机械。但5B机头前面是岗位休息室,如采用此方案,需将其拆除。

经过反复对比论证,第三种方案具有系统改造较少、空间宽裕、设计施工布置方便,筛下物可以直接落到7A机尾上煤小皮带矿仓,工艺顺畅,无需或较少工程机械等优点,但需要进一步考虑运输矿粉问题。若解决了这一问题,第三种方案将是最优方案。

4.2 方案优化

将振动筛制作成可移动式,在筛子尾部加装一个可移动式漏子,当运输粉矿时将可移动式漏子停到5A头部漏子底下,粉料通过漏子到达6#皮带,实现堆料目的。当运输块矿时,将筛子停在5A头部漏子下面,大于8 mm的块矿通过筛子筛分,到达6#皮带,进入下一工序。筛下物通过7A机尾燃煤小皮带运输到7A皮带,进入下一工序。

4.3 方案确定

经过优化,最终选择第三种方作为改造方案。

5 原系统存在问题及改造方法

5.1 原系统存在问题

(1)原系统机头地脚与机尾地脚偏差太大,5A皮带机常年跑偏,无法调正。

(2)原有5A皮带机电机为JO2型电机,为老型号电机,耗电量大,故障率高,电机直接启动对设备冲击大。

5.2 改造方法

改造时重建5A机头传动,施工浇筑地脚、安装传动时与剩余部分皮带机反复测量校正,消除了5A皮带机常年跑偏问题。改造时,尽量将5A皮带机驱动改为新型环保节能电机,将电机启动改为变频柔性启动。

6 结束语

块矿筛分系统改造后,运行良好,提高了上料粒度,满足了高炉的生产需求,提高了产量。在高炉炉前场地不具备改造的情况下,在原料料场进行筛分改造为一种较好方法,为高炉的稳产、高产创造了有利的条件。

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