天铁6#高炉炉况异常的处置
2018-07-27胡井阳天津天铁冶金集团有限公司炼铁厂河北涉县056404
胡井阳(天津天铁冶金集团有限公司炼铁厂,河北涉县056404)
0 引言
天铁集团炼铁厂6#高炉有效容积2 800 m3,由中冶南方有限公司设计,设有30个风口,3个出铁口,炉缸直径11.6 m,高径比Hu/D为2.30,属于矮胖型高炉。设计中采用BG-Ⅲ串罐无钟炉顶,溜槽长度3 800 mm,溜槽转速8.12 r/min,溜槽倾动速度2°/s(下落,可人工调整),1.5°/s(上抬),溜槽倾动范围10°~45°,倾动精度:±0.1°,炉喉直径 8 400 mm。6#高炉自开炉以来一直采用中心加焦技术,取得了良好的经济指标。中心加焦的布料制度,有利于原燃料较差的高炉顺行,可中心加焦的布料制度,其弊端也很明显,高炉炉况的抗力差,炉缸易堆积。
1 炉况概述
进入8月下旬,由于原燃料的大幅波动,造成焦炭和烧结矿的冶金性能整体下降,高炉风量呈现逐步减少的现象,风量从4 400 m3/min降到3 900 m3/min。在此期间,高炉的管理者和操作人员通过各项参数的变化,判断出高炉的炉缸工作状态在逐步变差。根据以往的生产实践经验,果断采取退负荷(负荷4.34→4.13→3.18)、缩矿批(矿批63 t→60 t→55 t)、加锰矿洗炉的治理方案。同时,通过调整炉顶布料矩阵来增加中心焦量,依靠中心焦维持煤气中心通路,中心加焦量达到了25%~30%,形成中心开放、边缘过重的煤气分布。矩阵变化如为
随着风量的逐步减少,至28日炉况失常,炉况调节失败。原因在于中心煤气流过开,边缘煤气流过重,没有疏导边缘,边缘和中心的煤气分布不匹配,高炉不接受风量,风难以加入,煤气失去通路,煤气分布紊乱。
8月29日1时,高炉连续坐料,煤气分布紊乱,炉缸工作状态严重恶化,炉缸中心堆积。负荷退至2.82,矿批缩至 50 t;9 时,高炉休风堵风口(堵 1#、5#、10#、16#、22#、25#风口),缩小风口面积。
高炉的管理和操作人员通过对各项参数的变化、炉况的演变和治理过程进行综合分析,制定了解决方案。即采取下部吹透中心,上部放开边缘,取消中心焦的炉顶布料制度,搭建焦炭平台,采取平台+漏斗的布料制度。
2 取消中心加焦操作
2.1 提料线、修正布料倾角、稳定边缘煤气流
高炉透气性指数降低,风量偏小,达不到全风作业的水平,采取降低料线,料线降到c/o=1.9 m,来降低整个料柱的高度,达到改善透气性的目的。但边缘气流不稳定,渣皮脱落频繁。为保证边缘的开放,料线从1.9 m提到1.2 m;在炉顶布料参数程序设定中,根据料线不同,分为3个修正区间,即料线0~2 m,2~4 m,4~6 m。区间宽不利于精确布料,为此料线每40 mm手动修正1°,料线3 m以下38°倾角,料线正常后不再修正,稳定边缘气流。
2.2 扩矿批,稳定煤气流
高炉炉缸堆积,根据生产经验,采取了缩矿批、退负荷治理方法,中心加焦量达到了30%左右,形成中心肥大、边缘过重的煤气分布,造成高炉顶温过高,接近300℃,煤气利用率低,煤气流不稳定。为此,高炉在1.5个冶炼周期内,矿批由50 t扩到62 t,煤气流逐步稳定后,矿批扩至66 t。炉况稳定一段时间后,矿批逐步扩至72 t,大矿批的优势显现出来,炉况稳定性增强,煤气利用率得到提高。
2.3 顶压的线性控制
顶压的设定影响着高炉的煤气分布,以往在加风过程中,顶压设定是根据高炉操作者的经验,操作者之间的差异性很大。调整后高炉由定风压操作转为定风量操作,顶压的设定根据风量的变化,实现操作数据化、标准化。风量与顶压的关系是:正常顶压比正常风量等于设定顶压比实时风量。
2.4 取消中心焦,采取平台+漏斗的布料制度
2.5 善送风制度,取得合理的初始煤气分布
对于2 800 m3高炉,风量应在1.6~1.7倍的炉容左右,在保证风速的基础上,扩大风口面积,达到大风量活跃炉缸的目的,获得了良好的初始煤气分布。分次调整风口面积,调整风口面积为0.3228 m2→0.3303 m2→0.3393 m2→0.3498 m2。调整后风量达到4 950 m3/min左右,鼓风动能达到110 kW左右,风口风速达到270 m/s左右,风口回旋区深度达到1.5m左右,风口回旋区深度的截面积占整个炉缸截面积的近50%,炉缸工作均匀活跃,煤气分布合理稳定。高炉主要参数变化见表1。
表1 炉况参数变化
3 取消中心焦的注意事项
高炉取消中心焦后,虽然炉况的抗力增强,但在操作上要更加仔细,在参数调整上做到数据化、标准化,减少操作的随意性,做到量化。
高炉取消中心焦后,要控制好边缘煤气流,在调整布料矩阵时,外环尽量不要1圈和4圈,比较好的是2圈和3圈。
原燃料是高炉冶炼的基础,取消中心焦后,更应注意原燃料变化,遇到外围条件变化,尤其焦炭质量下滑,要及时采取退负荷的措施。
要做到送风制度和装料制度的统一,必须保证风速达到规定水平。
4 实际效果
取消中心焦过程中,各项参数波动不大,炉况平稳过渡,成功取消了中心焦。
矿批得到扩大,煤气利用率得到提高,矿批稳定在72 t,煤气利用率达到49%,达到自开炉投产以来的最好水平。
炉况的稳定性增强,抗力得到提高,炉况出现悬料等情况基本杜绝。
采取吹透中心,放开边缘的炉况治理思路,高炉炉况得到快速恢复。
5 结语
天铁6#高炉在这次炉况演变和治理的过程中,成功取消中心加焦的装料制度,为高炉长期稳定顺行积累了宝贵的经验,高炉操作者和管理者的经验水平也得到大幅提高。