一起500 kV架空线路子导线断线故障分析
2018-07-19纪华享
纪华享
(国网福建省电力有限公司检修分公司,福建 福州 350013)
1 故障概述
近年,福建省内一条500 kV输电线路发生BC相短路故障,重合闸闭锁[1]。现场检查发现在49号与50号杆塔之间第3间隔棒处,B相(上相)4号子导线(型号为4×LGJX-400/35,四分裂铝包钢芯铝绞线)发生断线,如图1,断线一端下落后碰到正下方的C相导线(鼓形塔,C相为下相位于B相正下方,A相为中相位于线路最外侧),导致BC相间故障,另一端掉落过程中触碰下方一条220 kV线路,先后引起该线路B相(上相)和A相(中相)对地短路,同时断裂子导线最终搭落在220 kV导地线上,见图2。
图1 B相子导线断线现场图
图2 子导线另一端搭落220 kV线路
2 故障原因分析
经检查子导线断头,发现断头处有多种断口,其主要断口形状如图3—图6。铝绞线最外层一侧断口为长斜口(见图3),其相对一侧外层和内层铝绞线断口大多为短斜口(见图4),此外还有几股铝绞线断口已变薄变细并有弯曲变形(见下页图5),内部7股钢绞线断口则极为平整(见下页图6)。此外,观察发现大部分铝绞线断面已氧化变黑,仅3股铝绞线和中间的钢绞线断口较新,说明此次子导线掉落前,基本仅有钢绞线承受着水平拉力。分析铝绞线长斜口疑为导线不断磨损所致,铝绞线短斜口断口呈切割状,且切割面平整,而铝绞线变薄变细则更符合拉伸变形的情况。钢绞线断口呈杯突状,有明显的缩颈变形,这与实验室拉伸断口情况一致。现场缩颈变形更为明显,此情况与钢绞线在温度较高时长期拉力作用下的断口状况相似[2]。
图3 铝绞线长斜口图片(右侧为断口)
图4 铝绞线短斜口图片(右侧为断口)
现场拆除第2、第3和第4共三处间隔棒,检查各间隔棒情况,发现第3间隔棒(断线处间隔棒)断线子导线线夹内部一侧磨损痕迹明显,而另一侧磨损痕迹较轻,如图7所示。结合前面铝绞线一侧的长斜口疑为导线不断磨损所致,说明线路运行中子导线确实存在不断摩擦线夹内侧的情况,且摩擦主要发生在一侧,这也与子导线一侧磨损严重相吻合,同时也表明子导线未被紧压。进一步检查发现图7线夹外边沿处(红色圈住部位)也存在磨损痕迹,而其他子导线线夹均未发现外边沿磨损痕迹,结合子导线未被紧压状况,分析间隔棒线夹压接子导线时将其中一股压接在线夹外边沿处。外边沿处压有一股导线时,会使得线夹实际压接孔径变大,线夹内部导线难以与线夹紧贴,同时外边沿压有导线时线夹外侧上下边沿会存有空隙。现场检查发现第3间隔棒线夹上下边沿确实存有空隙,如图8。
图5 铝绞线弯曲变形图片(右侧为断口)
图6 钢绞线断口图片(右侧为断口)
故此,判断间隔棒安装过程中压住子导线,线夹内子导线与线夹不断磨损致子导线外侧部分铝绞线发生断股。对于钢绞线断口情况,分析为温度较高时长期拉力作用下拉断引起,对于断口呈细薄及弯曲变形的铝绞线(主要有3股铝绞线),细查其断口均较新,判断为此次断线时拉伸断裂产生的。
图7 第3间隔棒断线子导线线夹
图8 线夹压紧状况
综合判断断线的原因为子导线未被压紧,长期运行中存在子导线磨损、电啃噬以及高温发热等情况,最终导致了子导线断线。
3 结语
此次500 kV线路子导线断线故障抢修工作艰巨、陪停线路多、影响大,为避免再次发生类似故障,提出如下建议[3]:
1)设计时优先采用带橡胶的间隔棒,避免子导线与线夹直接摩擦;
2)加强基建施工和工程验收的质量把关,杜绝安装质量问题;
3)在线路检修时应加强走线检查,加强间隔棒、防震锤等线夹位置的检查,重点做好大档距、大高差和重要跨越地区的走线检查工作;
4)定期开展全线巡视,对各间隔棒要进行红外测温,发生异常及时进行分析排查。