电采暖锅炉运行水质控制
2018-07-13刘兴传
刘兴传
(山西潞光发电有限公司,山西长治 046699)
0 引言
随着国际环保要求日益严格,燃煤散烧被严格限制,尤其在被列为冬季清洁取暖规划首批实施范围的“2+26”城市,小燃煤锅炉须改为燃气或电锅炉,电锅炉的应用越来越广泛。某电厂位于“2+26”城市区域且正处于基建期,2016年10月安装了2台电采暖锅炉用于冬季采暖。
2台锅炉未设计加药装置,这给炉水品质控制带来了困难。运行中,通过在补水箱加药的方式解决了这一问题,炉水品质控制良好。
1 锅炉补水系统概况
2台电锅炉为有压卧式哑筒结构,型号为WDR0.7-1.0/95/70,额定出水压力为1.0 MPa,额定出口/进口温度为(95/70)℃。补给水水源为自来水,设计有软化水处理装置。补水系统如图1所示。
锅炉补水系统装置采用Na型乙烯基树脂,可除去自来水中的Ca2+、Mg2+,将自来水软化。系统可自动运行,完成制水→反洗→再生→正洗的全过程,出水硬度稳定在0.02~0.03 mmol/L。制水反应如下[1]。
图1 锅炉补水系统示意图
系统设定每个周期的制水量为6 m3,达到周期制水量时,用12%左右的食盐水进行再生,食盐水由人工配制。再生反应和式(1) 可逆,反应如下。
2 锅炉控制水质的重要性
在锅炉中,水是传能的介质。锅炉水质的好坏,对其安全经济运行有重要影响。当锅炉用水不合格时,很容易在锅炉受热面、管道、阀门等处产生结垢、腐蚀等现象,不仅浪费能源,而且容易引发事故,降低锅炉使用寿命。所以对锅炉的补给水和炉水水质必须严格控制。
2.1 水垢的危害
2.1.1 水垢的导热性差
水垢的导热系数一般很差,与钢材相比,热导率相差几十到几百倍,严重影响传热效率,浪费能源。表1是钢和几种水垢的热导率对比[1]。
表1 钢和几种水垢的平均热导率对比
2.1.2 水垢容易引起管壁升温
由于水垢传热不良,会导致管壁温度升高,造成超温,容易引发炉管鼓包和爆管事故,不仅会增加维修费用,而且存在安全隐患。
2.2 腐蚀的危害
腐蚀可以造成金属构件的损坏,如管壁变薄、甚至穿孔;造成锅炉水质变差,如腐蚀产物铁的化合物进入炉水,又会生成结构复杂的水垢;垢下腐蚀可以造成碳钢脱碳。
软化水系统仅仅是除去了水中的硬度, 水中的溶解气体并未去除;此外,软化水在放置过程中也会吸收空气中的氧气和二氧化碳;水中碳酸盐的分解也会产生二氧化碳;所以,电热水锅炉容易发生氧腐蚀和二氧化碳腐蚀。
2.3 腐蚀机理
2.3.1 氧腐蚀
铁受水中溶解氧的腐蚀是一种电化学腐蚀。反应式为[1]。
Fe2+会继续反应生成水垢。反应式为。
在生产中,常生成多种含水氧化铁的混合物,简写成 Fe2O3·nH2O。
2.3.2 二氧化碳腐蚀
当水中有游离的CO2时,水呈酸性。
在水中,H+起到了去极化作用。反应为。
需要指出的是,在有O2和CO2同时存在的情况下,钢铁的腐蚀会加剧。原因是O2的电极电位高,易形成阴极,侵蚀性强;CO2使水呈弱酸性,破坏保护膜。
3 水质控制指标
为降低结垢和腐蚀,必须对锅炉补给水和炉水水质进行控制。控制指标和标准执行《工业锅炉水质》 (GB1576—2008)[2]。对于采用锅炉外水处理的锅炉按表2的指标控制。
表2 采用锅炉外水处理的热水锅炉水质
磷酸根适合于锅内加磷酸盐的处理方式。
4 锅炉补水系统存在的问题
a) 锅炉补水系统未设置加药设施,给控制水质带来了很大困难。
b) 系统不能除去水中的溶解气体,且软化水在水箱的停留时间一般在12 h左右,会吸收空气中的O2和CO2。
c) 系统未设置除铁装置,软化树脂有铁中毒的隐患。
d)不能除去自来水中的余氯。
5 采取的防腐防垢措施
5.1 加强化验监督
表3是2017年12月11日的自来水和软化器出水水质。
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5.2 加磷酸三钠防垢
在软化水箱中加磷酸三钠 (Na3PO4·12H2O),防止炉水系统结垢。
5.2.1 磷酸三钠防结垢机理
磷酸三钠是一种常用的防结垢药剂,其防垢机理是在碱性条件下,水中的Ca2+可以和P反应如下。
2+
4
3-
10
2
6
生成的碱式磷酸钙是一种松软的水渣,很容易随锅炉排污而排除。
5.2.2 Mg2+的去除
在加有磷酸三钠的碱性炉水中,Mg2+可能发生以下3种反应。
由于补充水经软化处理,所以炉水中Mg2+浓度很低,蛇纹石溶解度低,式 (11)首先反应。生成的蛇纹石呈水渣状态,易随锅炉排污而排除。
5.3 加氢氧化钠调pH值
运行中,控制炉水pH值在10~11,只加磷酸三钠的情况下,pH值不能满足要求,为此,在软化水箱加入少量的NaOH。加药量以控制pH值在合适范围为宜。
表3 自来水和软化器出水水质
通常,控制NaOH加药量在4~7 mg/L。
需要注意的是:有人担心炉水中游离NaOH会使钢材发生苛性脆化。对此不必过于担心,因为一是锅炉是焊接的,并非铆接或胀接,钢材中无大的应力集中;二是控制相对碱度小于0.2,在运行中通常会小于0.1,不会发生苛性脆化[1]。
5.4 加亚硫酸钠除氧
为消除溶解氧的腐蚀,在软化水箱中加入Na2SO3,反应如下。
加药量一般控制在40~60 mg/L,软化水箱出口溶氧多数情况下在0.1 mg/L以下。
加入的Na2SO3可以同时起到消除余氯的作用。多数的Na2SO3在软化水箱中反应掉了,过量的部分即使进入锅炉也不会分解。因锅炉的运行压力一般在0.4~0.6 MPa,远低于亚硫酸钠分解的合适压力 (>10.8 MPa)[1],并且炉水温度不高,一般在50~70℃。
5.5 可采用的其他药剂
除以上采用的药剂外,可供选择的药剂还有很多。无机的,如氨水、联胺、硅磷晶等;有机的:如聚丙烯酸钠、聚甲基丙烯酸、水解聚马来酸酐、马来酸酐—丙烯酸共聚物、苯乙烯磺酸—马来酸(酐) 共聚物、2—羟基膦酰基乙酸、氨基三亚甲基膦酸 (ATMP)、羟基亚乙基磷酸盐 (HEDP)等。
每种有机药品单独使用均有不同程度的阻垢或(和) 缓蚀效果,艾仕云曾对有机膦酸盐的阻垢缓蚀效果做过研究[4]。常用的有机缓释阻垢剂往往是由以上几种产品复配的,可以起到协同提高的效果。
与无机药品相比,有机药品往往耐高温性差且价格较高,但应用方便。在应用时,须根据应用环境和水质确定配方及加药量。
6 加药处理处理后的效果
通过加药处理,炉水pH值控制在10~11,溶解的CO2变为C,消除了CO2腐蚀。补充水和炉水水质均满足GB1576—2008的要求。表4是2017年12月11日的软化器出水和炉水水质。
表4 软化器出水和炉水水质
2017年4月,在供暖期结束后,检修人员打开人孔门对锅炉进行了检查。炉内壁和加热管上的少许积渣经擦拭后,均未发现结垢和腐蚀现象,运行控制良好。随后,对锅炉做了停炉保护。
7 热水锅炉运行需要注意的问题
a) 热水锅炉运行前一定要进行冲洗和煮炉,使锅炉内壁形成钝化膜。
b) 水处理系统安装前要对补水水源进行分析,视水质情况,确定是否安装除铁装置;系统前要安装过滤装置。
c) 最好能每天化验补给水和炉水水质,根据水质调整加药量和排污量。
d) 运行中定时排污、排气,以免发生二次结垢。
e) 锅炉停运时要进行检查,做好停炉保护工作。
8 结束语
电热水锅炉应用越来越广泛,电热水锅炉虽小,但是,对于锅炉和供暖系统的防腐、防垢同样是不容忽视的。只有严格按照有关标准控制水质,锅炉才能安全、经济运行,并且延长其使用寿命。
只要严格控制水质和加药量,在补水箱加药也可以取得较为理想的防腐防垢效果。
鉴于有的热水锅炉加药系统设计不够完善,本文在水箱中加药的做法对类似锅炉系统有一定的借鉴意义。