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广西大新锰矿急倾斜中厚矿体机械化开采技术探索

2018-07-11潘承武段志伟覃亲喜欧阳宇明张丽云

中国锰业 2018年3期
关键词:凿岩分段矿石

潘承武,段志伟,覃亲喜,欧阳宇明,张丽云

(中信大锰矿矿业有限责任公司 大新锰矿分公司,广西 大新 532315)

地下矿山无轨设备经过多年的发展和技术改进,技术条件日益成熟,在提高生产效率和改善矿山安全环卫条件等方面有着显著的效果。随着科学技术的快速发展和人口结构的改变,从事地下开采作业人员的减少、人工成本逐年递增,传统的人海战术、手工作业已经严重制约矿山的技术水平和经营效益的提高[1-2]。在大新锰矿南翼矿段急倾斜中厚矿体进行机械化开采技术探索,对提高矿山的机械化开采程度、减少人工劳动强度、提高井下作业效率、扩大生产规模等具有重大的现实意义。

1 矿山基本情况及开采技术条件

大新锰矿是中信大锰矿业有限责任公司的直属矿山,锰系产品的主要生产基地,位于广西大新县下雷镇。矿山自1959年开始露天开采,1999年进行地下矿山建设,2018年露天开采结束,全部转为地下开采。矿山现拥有碳酸锰资源7 000万t,其中倾斜中厚矿体主要分布在南翼矿段140 m水平以上,资源储量约有2 600万t。

大新锰矿是大型浅海相沉积型锰矿床,整个矿床为近东西走向的向斜构造,西高东低,东西长9 km,南北宽2~2.5 km。矿体自下而上形成三层矿脉,层位稳定,期间有二层夹层。南翼矿段140 m水平以上矿体主要以陡立和急倾斜矿层为主,倾角为60(°)~80(°)。各矿层(急倾斜矿体)矿体平均厚度:Ⅰ矿层1.77 m、Ⅱ矿层2.49 m、Ⅲ矿层1.77 m、夹Ⅰ平均厚2.58 m、夹Ⅱ厚0.5~1.0 m。Ⅲ矿层的直接顶板为硅质岩,Ⅰ矿层的直接底板为泥质灰岩、夹泥质岩。

碳酸锰矿石密度3.13 t/m3,f系数为8~15,岩石密度2.7 t/m3,f系数为6~10,矿岩松散系数均为1.5,自然安息角为50(°)。矿区以裂隙含水层为主要充水层,水文地质条件属简单类型,但13a~15线的布康漥地D3l2含水层岩溶发育范围,可属中等复杂类型。

2 开采现状

大新锰矿南翼矿段采用胶带斜井+中央副井(竖井)联合开拓,中段高60 m,自1999年开始建设,经过多次改造扩建,矿石生产综合能力达80~100万t/年。矿体南翼0~32线区段内矿体变化平稳,地质构造简单、围岩中等稳固、完整性较好。由于夹Ⅰ、夹Ⅱ厚度较小,宜三层矿合采。主要采矿方法为有底柱中深孔分段凿岩阶段集中出矿留矿法。

井下掘进施工主要采用YT-28型凿岩机,掘进出碴采用LW-80装岩机配合0.75 m3翻斗式矿车,运输采用CJZP-3/7/10架线式电机车。

采矿作业主要采用YT-28型凿岩机施工采切工程,YGZ-90型钻机施工中深孔,人工装药爆破,2DPJ-30型电耙结合短溜井并安装FZC2.3/1.2-4型振动放矿机出矿,运输采用ZK10-7/250-3架线式电机车牵引2 m3侧卸式矿车或0.75 m3翻斗式矿车,采用斜井提升矿石。 经过多年的生产实践,现有系统存在以下问题:

1)矿山主要采用手工作业的方式,人工作业劳动强度大,效率低,严重制约系统产能的提升。

2)中深孔使用YGZ-90钻机施工精度低,工效低,灵活性较差,搬运安装不便利。

3)电耙搬运矿石的有效距离短,耙矿效率较低,限制矿块生产能力。

4)矿房主要以电耙配合短溜井出矿,溜井的储矿量少,不利于连续出矿。

5)作业环境差,作业人员多,危险系数大。

6)井下作业人工成本高,从事井下作业的人员逐渐减少,井下用工压力日益增加。

3 急倾斜中厚矿体机械化开采方案

随着矿山露采结束全面转为地下开采,现有开拓系统的产能已达到最大值。如何在现有的开拓系统上挖掘产能潜力,实现产能的衔接;同时,在确保现有产能的基础上,加快深部各中段的开拓,尽可能地避免深部开拓工程影响生产系统。需要在现有系统上进行技术改造,提升机械化程度,尽可能地提高生产能力。

3.1 开拓方式

根据矿山的生产规划、按照尽可能较少深部开拓对现有系统的生产影响、避免设备的多次拆装、方便设备出入个生产分段以及便于设备的维修保养的原则,结合矿山的地质地形条件,对南翼矿段急倾斜矿体重新圈定移动带和崩落带,调整矿房的采切布置,选择在勘探线6~9线区域从地表(标高约为340 m)增开斜坡道至各分段水平。斜坡道坡度12%,净断面为3.9 m×3.5 m,分段联络道净断面为3.3 m×3.3 m,斜坡道长约为1 680 m。

3.2 开采方案

从斜坡道进入各中段,采用Rocket Boomer 281全液压凿岩台车掘进,出碴采用LW-80装岩机配合矿用汽车,从斜坡道运出地表。

根据矿体赋存条件和开拓布置,采用无底柱中深孔分段凿岩阶段出矿空场法回采急倾斜中厚矿体。

3.2.1工程布置

采场沿矿体走向布置,长度60 m,矿房宽度为矿体全厚,一般为8~10 m,矿房高度与中段高一致(一般为60 m),分段高度15 m,间柱6 m,顶柱4 m;中段运输巷道沿脉外布置,每隔60 m掘进一条垂直矿脉走向的穿脉巷道;在采场两侧沿脉内采用天井钻机反掘天井,规格为Φ1.8 m。

无轨设备从斜坡道联络道进入各分层水平,采用Rocket Boomer 281全液压凿岩台车掘进分段联络道、分段凿岩道和切割巷道。用WJ(D)-1.5(电动)铲运机出渣或副产矿石,天井作为临时出碴或出矿溜井。

在阶段运输巷道的上一分段沿无轨设备分段联络道每隔8~10 m掘进出矿进路;在无轨设备联络道另侧每隔60 m施工1个矿石溜井,每隔120 m施工1个废石溜井,满足每个矿块1个矿石溜井,2个矿块共用1个废石溜井。采场结构布置见图1。

1 阶段运输巷道(下阶段开采作为凿岩台车联络道);1′ 阶段运输平巷单轨;1" 穿脉运输巷道;2 分段平巷;3 分段凿岩巷道;4 堑沟巷道;5 矿石溜井;6 废石溜井;7 进风井;8 装矿横巷;9 切割横巷;10 凿岩联络道;11 切割天井;12 阶段斜坡道

3.2.2回采作业

凿岩爆破:利用天井形成切割槽,用Simba K102中深孔凿岩台车在分段凿岩平巷内钻凿垂直扇形中深孔,孔径65 mm,排距1.8~2.0 m,孔底距1.8~2.0 m。采场的回采顺序自上而下,从中间向两侧或者从一侧向另一侧推进,每次爆破3~6排,上分段超前下分段2~3个爆破步距。采用BQ100装药器装药、导爆管雷管起爆的毫秒延期挤压爆破。

出矿:每次中深孔爆破后用WJD-1.5型电动铲运机大量出矿,出矿量达一次崩矿量的50%左右,便可进行下次爆破作业。矿石通过本阶段的上一分段矿石溜井卸载至本阶段运输水平,通过振动放矿机装矿至矿车,运输采用14 t电机车牵引4 m3侧卸式矿车运输,以便提高出矿、运输效率。溜井高度15 m保证放矿连续,能够满足1列车的矿量而溜井有剩余矿量。本阶段的最下一个分段的15 m留作下阶段开采。

采场通风:新鲜风流由阶段运输巷道,经联络道、天井、联络道进入采场各工作面,污风从采场另一侧的天井,回至上阶段运输平巷,经主扇排出地表。

3.2.3优劣性分析

相对原来的开采方式,采用无轨设备机械化开采具有以下优势:

1)该方案在原有开拓系统上增开明斜坡道,为无轨设备、材料、人员的出入提供通道,有效地解决了深部各中段的施工与废石运输问题,极大地减少了深部开拓与生产之间的影响,确保了现有的生产能力。

2)实现从凿岩装药到装运全部机械化配套作业,各工序无手工体力操作少,人工劳动强度较低,机械化程度高,为矿山后续的产能扩大提供了条件。

3)无轨自行设备机动灵活一机多能,可相应减少采装设备总数;设备操作实现机电液一体化控制,提高设备利用率。

4)实现采掘作业面机械化,效率高,减少了井下作业人员,安全环卫条件好,风险低。

5)无轨设备施工精度高,工效较高。

6)长溜井储矿,集中出矿、利于连续作业,提高矿块的生产能力。

但是,在现有的开拓系统上进行技术改造,采用无轨设备机械化开采也存在以下不足:

1)在现有的生产系统上增加了系列无轨设备、斜坡道和相关工程,且工程量较大,增加项目投资,造成了吨矿折旧成本增高。

2)无轨机械化开采对于复杂矿体或矿脉倾向变化大的矿体适用性较差,导致采切工程量增大,不利于控制矿石的损失和贫化;采场回采单向退采,单点回采,不利于生产配矿和控制矿石质量。

3)对矿脉前期地质工作、生产探矿要求高;同时,各分段凿岩巷道和切割凿岩道必须先全部施工好才能回采作业,前期采切工程量大。

4)无轨设备的作业场所要求高,井巷断面工程量大,矿房采切工程量较大,并对设备维护保养要求高。

5)对设备的维护人员要求高,需要重新配备和培养管理维修人员,不然会给使用维护保养和管理带来很大的困难。

4 结 语

随着世界无轨设备在提高效率降低成本向大型化自动化方向的发展,以及先进计算机技术在无轨设备操作、管理上的应用。机械化开采及无轨设备的使用将是今后地下矿山开采的主流方向,是降低井下作业人员、改善从业人员作业环境和提高生产效率的重要手段。在大新锰矿露天开采全面转为地下开采之际,探索符合矿山特点的无轨设备机械化开采,提高生产效率,以满足矿山产能的需求。

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