挥发性油藏天然气驱提高采收率深化机理研究
2018-06-22高玉锋
摘要文88块挥发性油藏通过开展不同注入压力、不同物性、不同注入组分下的岩心驱替实验,明确天然气驱油机理及不同因素下天然气驱开发效果;结合油藏工程方法和现场实际注入情况,明确天然气驱最佳注采参数。
关键词挥发性油藏注如压力天然气驱注入气组分
中图分类号:TE357.7 文献标识码:A
文88块沙三中8-10油藏位于文留构造东翼文东斜坡带,构造相对简单,地层倾角大(16?18埃;油藏埋藏深?600-3900m);物性差(平均孔隙度14%,渗透率1.7-5.5 mD)、原始地层压力高(60-68MPa)、饱和压力高(41.32MPa)、地层温度高(145℃)、地层水矿化度高(33.0?04mg/L)、原始气油比高(350 m3/m3),为挥发性油藏,具有深层、低渗、高温、高压的特点,天然气驱是提高采收率的重要手段,能有效补充地层能量,具不腐蚀,产出气无需分离等优势。该块于2006年开始在沙三中8-10开展现场注天然气先导试验,目前5注11采,实现有效注气开发。
1天然气驱油效果实验研究
1.1明确地层压力对注气提高采率影响研究
1.1.1不同压力下天然气驱产出气组分变化研究
细管试验分两次混相和三次非混相驱替进行,分析认为,地层压力越高,注入气突破时间越晚,采收率提高幅度越大,注入压力越低注入气突破越早,采收率越低;地层压力达到混相压力(45.16MPa)以上注气,注入气突破时的注入倍数、采收率变化不大。保持高于原始饱和压力注气比衰竭至目前地层压力(30MPa)下注气采收率提高27.4个百分点,目前地层压力下注气比天然能量开发提高27.9个百分点。
1.1.2确定最小混相压力
第一次、第四次和第五次驱替试验为非混相驱替,气体突破时间较早,分别在注入0.67PV、0.88PV和0.35PV时突破,其采收率分别为78.48%、92.20%和54.82%。第二和第三次驱替试验为混相驱替,注入气体突破时间很晚,分别在注入0.91PV和0.90PV时突破,采收率分别为97.98%和95.96%。根据细管实验结果得出,在140℃条件下的最小混相压力约为45.16MPa。
1.2不同开发阶段注气驱油对采收率影响研究
模拟文88块油藏条件,利用长岩心驱替试验开展了衰竭开采物理模拟实验研究。
1.2.1衰竭开采实验研究
(1)衰竭过程采出程度变化特征研究。
在试验温度140℃下,模型压力由50.00MPa弹性开采至42.05MPa时采出程度为5.36%;岩心压力由42.05MPa衰竭开采至30.27MPa时采出程度为26.24%;继续衰竭至常压(入口压力5MPa,出口压力0MPa),采出程度可高达53.54%。
(2)衰竭过程气油比变化特征研究。
模型压力由50.00MPa下降至42.05MPa间,气油比没有变化;当压力降至30.2MPa时,气油比由428.9cm3/降到199.1cm3/g;当降到29.21MPa时,气油比降到190.9cm3/g;随压力降低气油比缓慢上升,当降到24.37MPa时上升速度较快,降到13.33MPa时,已达4191.9cm3/g。当压力降到5MPa时气油比增加到23879cm3/g。
(3)衰竭过程气组分变化特征研究。
当压力由原始饱和压力降至30.27MPa时,天然气的C1含量由90.03%上升至93.44%,中间组分C2-C6随压力的降低而下降。降至29.31MPa时,天然气C1含量突然降至90.44%,随着压力降低,组分保持不变,游离气突破,成为两相流动状态。
实验分以下几个阶段:
①衰竭开采的第一阶段,压力由41.95MPa下降至29.21MPa,溶解气溢出造成地层流体膨胀,可采出17.35g原油,占总储量的25.94%,气油比随压力的降低而降低。
②衰竭开采的第二阶段,压力由29.21MPa下降至13.33MPa,溶解气溢出造成地层流体膨胀,驱动地层原油流动,气油比随压力的降低而增加。
③溶解气产出阶段,压力由13.33MPa下降至5MPa,原油流动系数很小,而游离气流动系数很高,为主要产出。气油比随压力的降低而增加很快,已經大于10000cm3/g。
2明确文88块天然气驱最佳注采参数
2.1提高了挥发性油藏天然气驱PVT相态拟合精度
通过合理化组分劈分、组合,参数敏感性和相关性分析,组分间二元交互系数微调三大技术提高了挥发性油藏天然气驱PVT相态拟合精度。精细劈分C3~C6由3个细分到6个拟组分, PVTi相态拟合精度提高到96%;引入PEBi非结构化网格构建方式,克服储层非均质性强、网格取向效应等问题,优化网格过渡衔接,提高了组分数值模拟精度,误差在5%以内,拟合精度较高。
2.2优化注采参数
开展沉积相、注采高低部位、注入方式、注气速度、注气量对天然气驱效果的影响。沉积相河道注-河口坝采优于河口坝注-河道采;高注低采优于低注高采;连续注气优于脉冲注气和焖井;优化注气速度2.5万方/天;优化注气量0.35PV,见图1。
3现场应用效果
注天然气先导试验含油面积0.55km2,地质储量107?04t,试验层位沙三中8-10,累计注入天然气2.76?08m3,注气井5口对应油井11口,目前日产液180.3t,日产油16.8t,累增油4.45?04t,整体提高采出程度12.2%。
4结论
(1)挥发性油藏更适宜开展天然气驱,可实现有效注入、补充地层能量、矿场试验提高采出程度21.7个百分点,采收率可提高36.6个百分点;
(2)天然气驱油效果实验;
(3)明确文88块天然气驱最佳注采参数。
作者简介:高玉锋,男,1985年10月出生,工程师,从事油田开发技术工作。
参考文献
[1]李士伦,张正卿,冉新权等.注气提高石油采收率技术[M].成都:四川科学技术出版社,2001.
[2]李士伦.中低渗透油藏注气提高采收率理论及应用[M].北京:石油工业出版社,2007.