超高层泵送混凝土配合比优化分析
2018-05-31秦焕朝
秦焕朝
(山西建筑职业技术学院,山西 太原 030006)
0 引言
随着高层建筑迅速发展,超高层泵送混凝土相关技术成为超高层结构施工中的常见问题[1-3]。在超高层建筑混凝土泵送最常见的问题即为混凝土堵管的问题,出现该问题的原因通常在于混凝土可泵性、工作性不良。超高层泵送混凝土面临的难题在于:流动性与黏度的关系;混凝土泌水、离析与流动性之间的关系;混凝土流动性的经时损失;高强度等级与高流动性之间的关系[4-6]。
目前,尽管JGJ/T 10—2011《混凝土泵送施工技术规程》对超高层泵送混凝土坍落度、压力泌水率等作出了要求,然而在实际工程中,混凝土堵管现象却时有发生,尽管通过提升混凝土泵机的功率也能够改善上述问题,但与此同时工程整体成本也会相应增加,不利于工程成本控制。本文基于北京某实际工程案例,该工程中对C60强度等级混凝土泵送至130 m左右时,混凝土持续出现堵管现象,而实测混凝土坍落度达到(210±20)mm,压力泌水率≤40%,满足 JGJ/T 10—2011的相关要求。针对上述问题,项目部及混凝土供应方对混凝土配合比进行优化分析,在满足其强度等级前提下,提高混凝土可泵性,降低工程整体造价。
1 试验
1.1 原材料
水泥:P·O42.5,山西吉港水泥有限公司生产;细骨料:河砂,中砂;粗骨料:5~25 mm连续级配碎石;石墨粉:325目,河北某厂家供应;沸石粉:200目,河南信阳某厂家提供;聚羧酸高效减水剂:山西太原某厂生产,减水率20%~30%;粉煤灰:Ⅱ级,太原某电厂提供,SiO2含量50.13%,烧失量2.5%;自来水。
1.2 试验配合比及测试方法
本试验旨在对原配合比进行优化,以提高混凝土可泵性、工作性。该工程原混凝土配合比如表1所示。基于原配合比,将粉煤灰与矿渣双掺配制调整为粉煤灰、石墨粉及沸石粉三掺配制,胶凝材料用量不变,在确保混凝土强度前提下,提高混凝土工作性能,调整后的混凝土基准配合比如表2所示,共12组配合比。基于表2调整后的配合比,探讨粉煤灰、石墨粉、沸石粉掺量变化对混凝土工作性能影响,粉煤灰、石墨粉、沸石粉均按照占水泥质量计,粉煤灰掺量分别为水泥质量的10%、15%、20%,石墨粉掺量分别为水泥质量的5%、10%、15%、20%,按照胶凝材料总质量不变原则,剩余部分即为沸石粉用量。
表1 试验混凝土的原配合比 kg/m3
表2 调整后的混凝土配合比 kg/m3
试验中分别测试各组试件混凝土坍落度、扩展度,坍落度、扩展度经时损失,混凝土压力泌水率,混凝土28 d抗压强度等参数。混凝土坍落度、坍落扩展度、压力泌水率测试参照GB/T 50080—2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行,混凝土抗压强度测试参照GB/T 50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》进行。
混凝土坍落度及坍落扩展度经时损失遵循如下步骤:测试刚搅拌完成混凝土浆体坍落度;将试样装入塑料筒内,筒口采用塑料薄膜封闭,在(20±2)℃环境放置30 min,随后将试样倒入搅拌机搅拌10 s后,测试试样30 min坍落度;继续重复试验,测试混凝土1 h坍落度。
2 试验结果与分析
混凝土坍落度、坍落扩展度经时损失及抗压强度测试结果如表3所示。
表3 三掺混凝土的性能测试结果
由表3可见:
(1)对各组混凝土坍落度分析可知,随着粉煤灰掺量的增加,混凝土坍落度及扩展度均不断增大,混凝土和易性不断提高。石墨粉掺量增加,混凝土流动性逐渐提高,然而进一步对比可以发现,当粉煤灰掺量仅为10%时,提高石墨粉掺量对改善混凝土流动性作用较小,同时各配合比混凝土和易性均较差。当粉煤灰掺量为15%、20%时,石墨粉对混凝土流动性影响较为明显,5%掺量的石墨粉可使得混凝土坍落度增大15%以上,同时混凝土和易性良好。
(2)尽管沸石粉可以提高混凝土的黏聚性,然而当石墨粉掺量达到20%后,混凝土仍产生离析。石墨粉的掺加可以较大程度改善混凝土的流动性,但过量的石墨粉会导致浆体与骨料出现分离,混凝土出现离析,在混凝土泵送过程中产生管道堵塞现象。
(3)对混凝土坍落度经时损失分析可知,掺加粉煤灰对降低混凝土坍落度经时损失效果最为显著,当粉煤灰掺量从10%逐渐增加到15%、20%,混凝土坍落度经时损失值逐渐降低。掺加石墨粉对降低混凝土坍落度经时损失同样有一定作用,但其不及粉煤灰的改善效果。掺加适量的粉煤灰可以有效减缓胶凝材料水化进程,增强混凝土保水性,减少坍落度经时损失。
(4)随着石墨粉掺量的增加,混凝土压力泌水率增大,混凝土的抗离析、泌水性能出现降低。随着沸石粉掺量的增加,混凝土压力泌水率减小,混凝土的保水性逐渐增强。沸石粉细度较大,其较水泥颗粒更细,掺入沸石粉可以降低胶凝材料颗粒平均粒径,填充水泥颗粒间的空隙,提高水泥浆体密实程度,降低混凝土压力泌水率,增强混凝土可泵性[7]。
(5)石墨粉对混凝土抗压强度影响较为显著,随着石墨粉掺量的增加,混凝土抗压强度降低。粉煤灰对混凝土抗压强度影响较小,28 d抗压强度仅略有下降。试验中各组配合比实测混凝土抗压强度均满足设计要求的C60强度等级。
基于试验结果,实际工程中采用15%粉煤灰、5%石墨粉、21.25%沸石粉的三掺配合比,施工中混凝土坍落度达到230 mm,未发生堵管现象,混凝土泵送性能良好。
3 泵送前后混凝土性能分析
基于本工程,进一步对泵送前后混凝土的工作性能、抗压强度及抗氯离子渗透性能进行分析。试验泵送混凝土高度为132 m。
3.1 工作性能分析
泵送前后混凝土工作状态如表4所示。
表4 泵送前后混凝土的工作状态
由表4可知,泵送后混凝土坍落度、扩展度、密度均降低,混凝土的流动性下降。其主要原因在于泵送过程中混凝土受管道摩擦作用,温度升高,混凝土水化速度加快,部分水分被消耗,从而导致混凝土的流动性降低。同时,在泵送过程中,部分水分被管道吸收,也会导致混凝土的流动性降低,密度增大。
3.2 抗压强度分析
泵送前后混凝土的抗压强度如图1所示。
图1 泵送前后混凝土的抗压强度
从图1可知,泵送后混凝土的抗压强度明显高于泵送前。高强混凝土黏性较好,泵送均匀性较好,泵送过程中部分水分被消耗吸收,泵送后混凝土流动性下降,水胶比相应降低,从而导致混凝土抗压强度提高。
3.3 抗氯离子渗透性分析
混凝土抗氯离子渗透性试验参照GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中电通量法进行,泵送前后混凝土的电通量如图2所示。
图2 泵送前后混凝土的电通量
由图2可知,随龄期的延长,泵送前后混凝土的电通量均逐渐降低,混凝土的抗氯离子渗透性能逐渐增强。与泵送前后混凝土抗压强度变化原因类似,一方面,泵送后混凝土的水胶比降低,水化反应更为充分,因而混凝土的抗氯离子渗透性增强;另一方面,在三掺配合比技术下,矿物掺合料的掺入促使混凝土发生二次水化反应,使得混凝土更为密实,提高氯离子的渗透阻力[8]。同时矿物掺合料也增强了混凝土对氯离子的渗透及化学结合能力,混凝土的抗氯离子渗透性能得到增强。
4 结论
(1)在混凝土中掺加适量的石墨粉,有利于提高混凝土的流动性,减少混凝土坍落度经时损失。然而石墨粉掺量也不宜过大,当石墨粉掺量达到25%时,混凝土容易出现泌水、离析,混凝土保水性较差。
(2)粉煤灰掺量仅为10%时,提高石墨粉掺量对于改善混凝土流动性效果并不显著。当粉煤灰掺量增加至15%、20%时,掺加石墨粉可以有效提高混凝土的流动性。
(3)掺量适量的粉煤灰可以有效减缓胶凝材料水化进程,增强混凝土保水性,减少坍落度经时损失。
(4)石墨粉对混凝土抗压强度存在一定负面影响,但影响程度相对较小,试验中各组配合比混凝土强度均满足设计要求。经过优选,最终确定采用15%粉煤灰、5%石墨粉、21.25%沸石粉的三掺混凝土配合比。按此优化配合比,泵送后混凝土的坍落度出现小幅降低,混凝土抗压强度略有升高,混凝土抗氯离子渗透性能得到增强。
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