低凝柴油真空脱水探究
2018-05-16陈爽娄刚
陈爽 娄刚
摘要:针对冬季冷冻条件下,低凝柴油出现烟状物和絮状物,通过第三方采样实验结果分析,是由于柴油中含有微量水造成的,为了改善柴油含水,通过增加一套真空脱水系统,保证低凝柴油含水在正常范围内,脱除柴油中微量水。
关键词:低凝柴油;含水;真空脱水
前言:
柴油加氢装置在冬季生产工况下生产-35#低凝柴油能够满足国家标准要求,但在冷冻条件测试时会出现烟状物和絮状物,导致产品出厂量下降。根据第三方对产品采样的实验结果,分析是由于柴油中含有微量的水造成的,为了改善低凝柴油的产品质量,我装置增加了一套低凝柴油真空脱水系统,以脱除低凝柴油中微量水。
1.柴油脱水方法综述
由于柴油加氢采取工艺不同,目前很多公司存在柴油含水问题,并采取了不同措施来降低柴油中含水问题。
弘润石化公司[1]的100万吨/年柴汽油混合加氢装置,采用分馏塔底蒸汽汽提工艺,生产的精制柴油带水严重,产品浑浊,影响产品质量。虽然经过多次调整进料温度,尽可能提升塔底温度但精制柴油始终带水[2],为此弘润石化公司通过对分馏塔汽提改造,以氢气代替蒸汽,增加注氢气管线,解决了柴油带水浑浊的问题,有效地提高了产品质量。
中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司[3]90万吨/年汽柴油加氢装置柴油中水的质量分数超标不合格,为了解决该问题,于2005年9月增加了柴油电脱水和盐脱水,成功解决了柴油中水的质量分数问题,改善了产品质量。
金陵石化炼油厂120万吨/年柴油加氢装置[4]分馏部分采用双汽提重沸炉流程。重沸炉将塔底柴油抽出升温后注入上层塔板作为塔底回流,脱除柴油轻组分,保证柴油的闪点同时去除了柴油中含水。
2. 真空脱水综述
我装置通过增设真空脱水系统对柴油进行脱水处理,主要工藝流程为:原低凝柴油经过换热后进入减压干燥塔,由真空泵在干燥塔顶分水罐顶抽真空,使减压干燥塔产生负压环境,塔顶蒸出低凝柴油中的轻组分和水经过干燥塔顶空冷器冷却,进入干燥塔顶分水罐进行油水分离。油相由干燥塔顶循环油泵抽出一部分送至干燥塔底油-低凝柴油换热器壳层入口返回减压干燥塔,水相排放进地漏。减压干燥塔塔底低凝柴油由干燥塔底泵抽出,进入干燥塔底油-低凝柴油换热器换热后,进入低凝柴油空冷器冷却,并入原低凝柴油出装置线出装置。
3. 真空脱水效果探究
为了对真空脱水效果探究,期间装置进料量120-150t/h,其他工艺操作条件(干燥脱水前工艺流程)不变的前提下,我们把干燥塔进料温度保持在145℃~150℃之间,干燥系统压力保持在-50~-100KPa之间,对低凝柴油含水进行探究。
装置2017年11月投用真空脱水系统,在真空脱水系统工艺操作条件稳定条件下,我们在11月17日-11月27日期间,对低凝柴油含水量前后进行采样(每天不同时间段进行多次采样),其分析数据分析如下。
从上述低凝柴油脱水前后数据大致可以看出:
1、装置低凝柴油真空脱水前存在含微量水现象,但含水量不稳定,17日以后大致。
2、11月17日后真空脱水前的低凝柴油含水在150ug/g左右,经真空脱水后的低凝柴油水含量小于60ug/g。
4. 真空脱水物料、能耗探究
为了对真空脱水物料、能耗探究,我们对真空脱水投用前后物料、能耗进行数据统计,其数据如下
从表2真空脱水系统投用物料统计表可以看出,11月3日、4日低凝柴油平均收率只有99.024%,低凝柴油有部分损失,其可能原因是由于抽真空气携带走部分不凝油气进入污油系统,产生部分物料损失。
5. 结论
装置为解决低凝柴油冬季含微量水问题,新增真空脱水系统,真空脱水前的低凝柴油含水在150ug/g左右,经真空脱水塔脱水后的低凝柴油水含量小于60ug/g,达到了改造降低含水目的。但由于抽真空气携带走部分不凝油气进入污油系统,产生部分物料损失。
参考文献
[1]娄世松,贾鹏林,沙鸥等.一种电脱水脱盐器[P].中国,CN00125911.2000.
[2]孔德林,高德忠,金景森等.提高柴油深度加氢脱硫脱芳烃工艺技术的研究[J]炼油技术与工程,2003,33(10):124.
[3]蒋荣兴.炼油厂原油电脱水技术现状与展望[J].炼油设计,1999,29(10):21-26.
[4]王德会:左铁.柴油加氢精制装置新型分馏流程设计[J].炼油设计,1995,25(3):9-12.
(作者单位:中石油大庆炼化公司,汽柴油加氢车间)