汽轮机切缸操作分析
2018-05-14张俊东
摘 要:机组启动方式一般采取中压缸启动、高中压缸合缸启动两种方式,在中压缸启动后,可以采用机组打闸后投入旁路系统,达到冲转参数后进行高中压缸合缸启动,也可以在中压缸启动后,通过切缸的方式转为高中压缸进汽的运行方式,但后一种方法更容易造成汽缸进冷水冷汽或者汽轮机超速,本文从操作的步骤、危险点分析和预控方面进行了优化,并取得较好的效果。
关键词:切缸;冷水冷汽;超速
某公司采购的第一批150MW、330MW汽轮机由于运行年限较长,无论在机组性能还是金属材质性能方面都出现了一定的问题,机组阀门内漏较多,严密性较差,增加了机组进冷水冷汽的几率,在抗干扰性方面较差,容易造成汽轮机大轴弯曲事故。在实际生产中,曾出现个别机组主汽门、调门严密性试验均不合格,但机组还需暂时启动并网运行一段时间的情况,此种情况,机组启动面临一个很矛盾的问题:在中压缸启动后,锅炉点火升压后,由于主汽门、调门严密性试验均不合格,在旁路系统投入后,非常容易发生汽轮机进入低温的水汽,造成缸温下降,因此,从这方面考虑的话,应该尽量降低汽轮机缸温,来降低汽缸进冷水冷汽带来的不利影响;但是,机组中压缸启动除了检查机组运行状况是否良好外,有一个重要的目的就是尽量提高缸温,增大汽缸的膨胀量,进而达到快速启动,节省燃油的目的。
经过研究,我们选择了中压缸启动后进行切汽源、切缸操作。下面将切汽源、汽缸的步骤、危险点、及在实际操作中出现的一些问题与大家分享一下。
1 切缸步骤
首先,中压缸启动定速3000r/min,暖机结束后,锅炉点火,通过一级旁路与过热器对空排汽门,将主汽温度提至预计冲转温度(与高压缸调节级缸温匹配)。
其次,进行汽源切换工作,即:将一级旁路开启,同时解列临机冷再汽源,完成汽轮机汽源切换操作。
再次,进行调门运行方式调整,即将高压调门由“维修开关”投入状态逐一释放为自动状态。
最后,开启高排逆止门,全面检查系统正常后,准备并网带负荷。
2 操作中的危险点及预控措施
在经过多次实践后,对整个操作过程存在的危险点和防范措施总结如下:
(1)再热汽温过热度不满足要求。中压缸启动定速3000r/min后,由于暖机时间较长,缸温一般可以达到270℃左右,此时,中压导管温度基本稳定在280℃左右,蒸汽过热度满足80-100℃,但在锅炉启动风机后,由于炉膛通风量增大,再热器对流换热增强,散热损失增大,直接导致再热器出口蒸汽温度大幅下降,蒸汽过热度迅速下降,甚至蒸汽过热度低于80℃,给汽轮机安全运行造成巨大威胁。针对此种情况,要求锅炉增加风量时,必须缓慢操作,在满足燃烧需求的前提下,尽量减少炉膛通风量,减少散热损失,降低对再热蒸汽的影响,同时汽机监盘人员加强对汽轮机轴承、瓦振、中主门前蒸汽温度的监视,及时调整二级旁路调节阀开度,适当降低中主前压力,维持再热蒸汽有足够过热度,但当过热度低于80℃时,必须无条件进行汽轮机打闸,防止出现大轴弯曲事故。
(2)汽源切换时,再热器压力突变,造成中压调门全开,机组超速。汽轮机在3000r/min下进行切换汽源,高压调门全部处于“维修开关”投入位置,紧靠中压调门调整汽轮机转速,若操作不当,造成再热器压力下降过多,将会造成中压调门突然全开,若此时操作人员再慌乱中盲目提高再热器压力,此时必将造成汽轮机超速事故;若再热器压力一直维持过高,将造成中压调门迅速关小,甚至接近全关,此时将造成中导温度的迅速下降,进而影响到缸温,因此,必须要保持就地操作人员与监盘人员的完美配合,维持再热器压力稳定,方能保证汽源切换的成功进行。
(3)高压调门由“维修开关”投入状态逐一释放时,蒸汽带水,造成调节级温度大幅突降。由于主蒸汽管道疏水并非安装在紧靠高压主汽门前的位置,两者之间有一定的距离,加上高压主汽门与高压调门之间可能存在积水(尤其进行过热器水压试验后更容易积水),高压导管温度较低等因素影响,一旦将某一个高压调门解除“维修开关”后,高压调门会自动开至8%-10%之间,中压调门自动回关,机组维持转速3000r/min,由于高压调门的突然开启,将会使上述管道中积存的水或温度低的蒸汽,或者蒸汽经高压导管冷却后,大量进入高压缸调节级,造成调节级温度大幅下降,有时甚至造成轴振波动范围增大。因此,為防止出现类似异常情况,通常采取两方面措施:首先,保证主汽疏水全开,尽量提高主汽过热度,同时,保证高压阀壳、高压导管疏水门全部开启、保证调节级疏水门全部开启,温度测点准确无误;其次,在即将释放某一个高压调门之前,可以手动开启该高压调门2%左右的开度,待对应的高导温度上升至稳定数值后,再将该高压调门解除“维修开关”位置,待调节级温度稳定后,再使用类似方法将其余三个高压调门逐一释放即可。
3 操作过程中出现过的异常汇总
实际操作中,也出现过一些小的异常,现将部分异常展示出来,以防后续再出现类似问题:
(1)切换机组汽源时再热器压力控制不当,造成中压调门全开。
如:机组定速3000r/min切换冷再汽源时,就地人员与监盘人员配合不默契造成再热器压力由0.8Mpa降至0.19Mpa,造成中压调门开启至100%,转速有小幅下降至2985r/min。
(2)切缸过程中操作速度过快,造成转速小幅上升。
如:将#1高压调门解除“维修开关”位置后,该高压调门自动开至10%,开度偏大,造成机组转速有小幅上升至3050r/min。
4 总结
切缸作为一种机组启动手段有其优点:节省启动时间、能达到经济安全启动目的,但也有缺点:就是对操作人员的要求很高,一旦操作失误或者配合不当,很容易造成汽轮机超速或者汽缸进冷水冷汽,造成大轴弯曲或者动静摩擦事故,所以在机组状况允许的情况下,尽量不要采用该方法,应以安全启动为主。所以,对该型号机组,更应加强设备治理,尤其是阀门内漏方面的治理,必须不遗余力的进行彻底治理。
作者简介:张俊东 (1984-),男,毕业于山东理工大学,热动专业,本科,工程师,主要研究汽轮机运行及各种异常处理、经济运行等方面,对南汽、东汽、哈汽机组研究较深。