EVOLUTION类油基钻井液在美15x井的试验应用
2018-05-09周兰苏罗文丽曾思云张晓东李嗣洋
崔 露,周兰苏,罗文丽,曾思云,张晓东,李嗣洋
1.中国石油渤海钻探工程技术研究院 (河北 任丘 062552)
2.中国石油南方石油勘探开发有限责任公司 (海南 海口 570100)
3.中国石油物资公司 (北京 100029)
中国石油南方石油勘探开发有限责任公司福山油田(以下简称福山油田)钻井地层为第四系、上第三系(望楼港组、灯楼角组、角尾组、下洋组)和下第三系(涠洲组、流沙港组)。钻井难点为涠洲组较厚软泥岩,易造浆缩径、泥包钻头、起下钻挂卡遇阻;流沙港组脆性灰黑色泥岩与膏岩,伊蒙混层含量较高,微裂缝发育、成岩性差,相对破碎,钻井液滤液侵入后,产生膨胀和水化应力,易造成剥落和垮塌,导致发生卡钻、起下钻不畅通,电测遇阻等井下复杂。目前,涠洲组、流沙港组应用的钻井液体系为有机硅防塌钻井液、胺基钻井液、聚磺钻井液及有机盐钻井液,为了进一步降低事故复杂率,在美15x井试验EVOLUTION类油基钻井液体系[1-5]。
美15x井是部署在福山凹陷美台构造带一口双靶点定向预探井。其钻探目的是预探美台地区美15x断块流三段的含油气情况,落实储层及含油气面积、评估地质石油储量。设计井斜深3 591.73 m、垂深3 457.27 m,完钻层位为流三段,地温梯度约为3.5°C/100 m,预测井底温度为145°C。设计三开井身结构,即钻头程序:Ф444.5 mm×211 m+Ф311.2 mm×1 302 m(涠二段)+Ф215.9 mm×3 591.73 m;套管程序:Ф339.7 mm×210m+Ф244.5 mm×1 300 m+Ф139.7 mm×3 585 m。
1 室内评价
根据福山油田钻井地质特性及难点,要求钻井液具有强抑制性、强封堵性及良好的润滑性。EVO⁃LUTION 类油基钻井液配方:KCl(20~60 kg/m3)+NaOH(1~2 kg/m3)+Na2CO3(1~3 kg/m3)+MEES-VIS-500(1~4 kg/m3)+MEES-HIB-100(1~3 kg/m3)+MEESHIB-1080(3~10 kg/m3)+NDFT-231(0~5 kg/m3)+NDFT-248(1~5 kg/m3)+NDFT-250(5~30 kg/m3)+MEES-FIL-3028(6~12 kg/m3)+MEES-FIL-3080(3~10 kg/m3)+MEES-FIL-401(5~15 kg/m3)+MEESFIL-402(15~30 kg/m3)+MEES-LC-80F(5~10 kg/m3)+MEES-CAF(10~50 kg/m3)+MEES-CAM(10~50 kg/m3)。为了确保三开钻井液体系转换顺利及达到性能指标,对其进行室内实验测试。
1.1 配浆前室内实验性能测试
根据EVOLUTION类油基钻井液配方要求,用量筒量取配钻井液工业用水475 mL倒入烧杯,加入1%MEES-FIL-3018+0.5%MEES-FIL-3028+1%NaOH+2%MEES-FIL-401+2%MEES-FIL-402+0.1%MEES-VIS-500+100 gBaSO4(配方中的百分数为质量分数)。逐渐加热同时低速搅拌20 min,90°C热滚2 h后取出搅拌至温度49℃测性能。性能测试结果如表1所示,在低固相且无膨润土条件下加入质量分数为0.1%的MESS-VIS-500,可保证泥浆携砂和悬浮能力。
表1 配浆前性能
1.2 配浆后室内实验性能检测
取500 mL钻井液,加入10 mL水+2.5 gMEESFIL-401+1 gHEC+1gNaOH,高速搅拌20 min,加热至49℃。测试结果如表2所示,MEES-FIL-401具有降滤失和降黏功能,加入MEES-FIL-401后,提高pH值,滤失量改善明显;HEC具有提高切力、控制黏度的效果。
1.3 流一段钻进KCl加入后性能变化
实验条件:①配浆后替完二开钻井液后,取出口泥浆搅拌测出并记录性能;②取两组500 mL出口泥浆A、B,A组加入15 gKCl+2.5 gMEES-FIL-401+1 gMEES-FIL-3080;B组加入35 gKCl+0.5 gMEESVIS-500+1 gMEES-FIL-3018+85 g重晶石;③充分搅拌并加热至80℃测试性能。测试结果如表3所示,该体系加入KCl使钻井液开始部分分散,钻井液内摩擦力增加,塑性黏度增加。随着KCl的加入,钻井液变稠;但继续加入KCl,超过35 g时,钻井液开始变稀,此时钻井液已经分散完全。
1.4 降失水剂及泥饼性能测试
实验过程:①配浆后替完二开钻井液后,取出口钻井液搅拌测出并记录性能;②取两组500 mL出口钻井液A、B,A组加入5gMEES-FIL-401+1 gNDFT-231+5 gMEES-FIL;B组加入10 gMEES-FIL-401+5 gMEES-FIL-402+5 gMEES-FIL-403+1 gNDFT-248;③充分搅拌热滚2 h测得泥浆性能。实验结果如表4所示,MEES-FIL-402和MEES-FIL-403改善泥饼效果显著,泥饼变得薄致密。
2 现场应用评价
三开后,用二开聚合物钻井液钻完水泥塞后,清洗沉砂罐。预配制200 m3EVOLUTION类油基钻井液,彻底循环替出聚合物钻井液。要求振动筛布换用0.125 mm(120目)以上,加强四级固控设备使用率,保持离心机使用率要达到80%以上,最大限度地及时除去有害固相,劣质固相含量控制在8%以下。
表2 配浆后性能
表3 加入KCl后性能变化
表4 降失水剂及泥饼性能
2.1 涠洲组(1 300~1 852 m)
进入涠洲组前补充足量的KCl,维持钻井液体系内KCl含量5%,按配方用量加足MEES-HIB-100和MEES-HIB-1080,保证钻井液具有良好的多元抑制性。钻井过程中适当加入MEES-VIS-500防钻头泥包,控制漏斗黏度为40 s以下,增强钻井液对井壁的冲刷能力,同时加入适量MEES-FIL-3028/3018、MEES-FIL-3080、MEES-FIL-401、MEES-FIL-402和MEES-LC-80F,控制滤失量,防止软泥岩形成虚厚泥饼缩径,造成起下钻困难,合理调整钻井液润滑性和流变性,确保清洁井眼,防止钻屑粘连到井壁,密度维持上限,平衡地层应力。
涠洲组钻进时,钻速达27.65 m/h,同区块同层位钻速快,提密度不及时,停泵后软泥岩出现缩径现象,造成起下钻过程中存在有上提挂卡、下放遇阻。后续按设计要求执行提密度,未出现起下钻过程中挂卡、遇阻情况,井筒稳定畅通。通过表5说明EVOLUTION类油基钻井液体系流变性好,能够提高机械钻速,但并不能抑制涠洲组长段软泥岩缩径,涠洲段软泥岩只能靠钻井液密度来平衡。
表5 钻井液性能
2.2 流一段(1 852~2 426 m)
由于预测井温高,进入流一段前,加足NDFT-231、NDFT-248和NDFT-250用量,提高钻井液防塌处理能力,抑制地层垮塌,逐步调整至耐高温型EVOLUTION类油基钻井液。造斜前50 m,一次补充MEES-FIL-3028/3018、MEES-FIL-3080、MEESFIL-401和MEES-FIL-402,并适量加入MEES-CAF和MEES-CAM,保证其质量分数不低于3%,提高钻井液的防塌效果。钻进过程中,控制合适的密度,以循环当量密度平衡地层压力,及时补充润滑剂提高钻井液润滑性,进入油气层前加入油层保护剂。加 入 MEES-FIL-3028/3018、MEES-FIL-3080、MEES-FIL-401和MEES-FIL-402,严格控制钻井液API滤失量小于5 mL,高温高压滤失量小于10 mL。由于该井段机速慢,防塌是关键,钻进中要间断性地补充防塌剂,采用MEES-LC-80F,配合补充5%的井壁稳定剂及NDFT-250等协同作用封堵地层,强化井眼,提高井筒稳定性。固控设备除砂器、除泥器、离心机使用率均要求达到100%以上,最大限度地及时除去有害固相,逐步提高密度,防止应力坍塌。钻井过程中采用低于设计密度值1.24~1.28 g/cm3顺利钻进,未出现井壁失稳。
2.3 流二段(2 426~2 883 m)
该井段钻进维持钻井液体系内KCl质量分数8%~10%,按循环周及时均匀补充胶液,保持钻井液中的K+质量浓度,及时补充MEES-HIB-100、MEES-HIB-1080、NDFT-231、NDFT-248、DFT-250的用量,抑制黏土的水化分散,提高钻井液的防塌效果。加入适量MEES-VIS-500,将动塑比始终控制在0.48以上,使钻井液具有低黏度,低切力高动塑比的特性。合理控制钻井液密度,以循环当量密度平衡地层压力,并及时补充润滑剂提高钻井液润滑性和防塌性。维持钻井液中MEES-FIL-3028/3018、MEES-FIL-3080、MEES-FIL-401和 MEESFIL-402含量,严格控制钻井液滤失量小于5 mL,高温高压滤失量小于10 mL。同时加足量的MEESLC-80F,提高钻井液润滑性,降低钻具摩阻,减少钻机负荷。钻进过程中强化井眼控制轨迹,送钻均匀,防止在地层软硬交界面出现大肚子或糖葫芦井眼,发生砂桥卡钻。每钻进200 m或24 h进行短起下钻,每次起下钻完,开泵一定要缓慢,要先小排量循环一周,再逐步增加排量。根据实钻情况,尽量坚持大排量钻进,确保井眼清洁。
流二段采用低密度1.30~1.32 g/cm3钻进,钻进过程井下正常。短起下过程中出现了挂卡遇阻现象,钻至2 796 m起钻,流二段出现井壁失稳、垮塌,划眼因难,导致填井侧钻。从井筒返出的岩屑分析2 615~2 883 m井段泥岩段具有“硬、脆、微裂隙发育、层理明显”的特征,代表性极强。
侧钻过程中针对流二段硬脆性泥岩特征,采用类油基钻井液技术。一是提高钻井液密度至1.38~1.39 g/cm3用物理方法平衡地层应力;二是控制滤失量维持在2.8~2.6 mL,高温高压滤失量全井段小于9 mL,减少钻井液滤液侵入;三是补充井壁稳定剂,强化井筒,提高井筒稳定性;四是提高钻井液的包裹抑制性,通过包裹抑制作用在岩石表面成膜,隔绝液相与地层接触,减少钻井液对井筒的浸入。
侧钻钻进正常,未出现垮塌掉块,井壁稳定,顺利钻穿流二段硬脆性泥岩,起下钻顺畅,起下钻后还是有少量的剥落性掉块,可能是由于前期垮塌掉块破坏了地层的原始地应力。
2.4 流三段(2 883~3 210 m)
适当补充处理剂,继续控制滤失量维持在2.8~2.6 mL,高温高压滤失量全井段小于9 mL,减少钻井液滤液侵入;同时保持1.43 g/cm3钻井液密度平衡地层应力,确保新钻进流三段井壁稳定。现场钻井过程中正常,起下钻无剥落、垮塌掉块,顺利完钻。
3 应用效果分析
类油基钻井液属非分散体系,具有多元抑制性,从纯膏岩和泥岩井段钻进中返出的岩屑观察,具有良好的完整性,且易水化分散的膏岩整片性强,同时可清晰看到钻头切削痕迹。取不同井深岩屑,进行滚动回收率实验(实验条件:120℃、热滚16h)。可得出结果:①井深2 350 m岩屑滚动回收率达96.5%;②井深2 700 m岩屑滚动回收率达98.6%;③井深3 000 m岩屑滚动回收率达98.97%。这说明该钻井液对泥岩具有很强的抑制性。
该钻井液体系具有高润滑性,性能接近于油基钻井液。通过第三方现场取样,监测结果如表6所示,摩阻系数始终处于0.06~0.08,低于常规钻井液体系;初切力、终切力、流性指数、稠度系数均在设计要求范围内;在相同井段、排量、泵压及钻具组合,比邻井环空压耗低,且划眼困难任何情况均能顺利开泵。
表6 润滑性能检测
4 结论
1)流二段泥岩具有水敏性、硬脆易裂的特点,其主要以物理应力性垮塌为主。需选择合理的安全密度平衡钻进,同时控制滤失量和高温高压滤失量,增加防塌材料的用量,强化对微裂的封堵,改善泥饼质量和造壁性,防止地层剥落掉块及垮塌。
2)钻进流二段硬脆性泥岩前,合理提高钻井液密度,防止发生垮塌后,破坏原有地应力,造成后期处理需要过高的密度才能够抑制、平衡地层,可能伤害储层。
3)现场应用表明,类油基钻井液具有强抑制、低滤失、高润滑性和触变性等特性,能够有效地保护油气层,降低压耗和激动压力,强破岩效率,提高机械钻速。
参考文献:
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